[发明专利]双摆杆内燃机无效
申请号: | 200610136968.2 | 申请日: | 2006-12-26 |
公开(公告)号: | CN101210517A | 公开(公告)日: | 2008-07-02 |
发明(设计)人: | 闫官清 | 申请(专利权)人: | 闫官清 |
主分类号: | F02B75/32 | 分类号: | F02B75/32 |
代理公司: | 常德市长城专利事务所 | 代理人: | 蔡大盛 |
地址: | 415300湖南省石门县楚江镇东*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双摆杆 内燃机 | ||
【技术领域】
本发明涉及一种内燃机,具体说是一种双摆杆内燃机。
【背景技术】
现有内燃机能量转换输出的公知方式是:燃料在气缸内燃烧所产生的气体膨胀压力作用于活塞,并与活塞组往复惯性力相加后,以作用合力P∑通过连杆传给曲柄销,在曲柄销上再以切向分力t获得扭矩推动曲轴旋转并将其能量输出。其切向分力t值的数字表达式为t=P∑[Sin(α+β)/cosβ],因曲柄连杆机构的运动学特性,当活塞在上、下“死点”时,曲轴转角α、连杆摆角β均为零。可见t值是在零至P∑又到零之间变化。并在活塞上下“死点”附近为低值区,内燃机工作中主要作用力的变化情况是:作用合力P∑的最大值出现在α为15~20度时,但此时却因α、β值较小而低。当α在60~120度的范围里,是t值高值区,此时一是P∑值因气缸内容积增大而下降:二是出现了侧压力PN的高值区,加剧了活塞与气缸壁之间的摩擦和内燃机的振动。当α在120度以上时,往复惯性力逐步接近最大值,此时P∑值变大,但t值又因α、β值较小而很低。可见现代曲柄连杆内燃机的优点是结构简单,工作可靠,缺点是因结构原因能量转换效率不高。
【发明内容】
为克服现有内燃机的上述缺陷,本发明的目的是取消现有内燃机的曲轴,提供一种通过采用摆杆和半圆齿轮机构,来提高内燃机能量转换效率的双摆杆内燃机。
为解决其技术问题,本发明采用的技术方案是:在内燃机的机架中心安装有中心轴O1,在中心轴O1上安装有两边具有相等长度的刚性双摆杆、扇形中心齿轮和控摆杆,双摆杆的两端通过摆杆销各与一个活塞连杆的下端相连接,扇形中心齿轮与输出轴O2、过桥轴O3上的半圆齿轮有机啮合。双摆杆和扇形中心齿轮在60~120°内往复摆动。内燃机工作时,活塞上作用合力P∑使活塞作上下运动,通过连杆传给双摆杆和扇形中心齿轮并使其控制在α60~120°范围内往复摆动,再由扇形中心齿轮传给装在输出轴上的半圆齿轮将能量输出。双摆杆上所得作用力的数字表达式仍为P∑[sin(α+β)/cosβ ],因α是从60度开始到120度结束,β值也很小,所以双摆杆上所得作用力是0.9P∑~P∑之间变化,没有零值和低值区,从而内燃机的能量转换效率大大提高。
本发明的主要优点是:
1、从理论分析本发明能提高内燃机的出力30~35%左右,或降低燃油消耗20~25%左右;
2、能减少废气排放量,有利于环境保护;
3、能减少摩擦损失,提高关键零部件的使用寿命,可延长维护周期;
4、翻转力矩很小,内燃机的工作状态平稳;
5、与现有曲轴内燃机相比,虽然零部件数量有所增加,但制造难度比曲轴要低,所以每功率单位制造成本变化不大。
【附图说明】
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是现有内燃机动力学关系图。图2是四缸四冲程双摆杆内燃机结构示意主视图。图3是图2的左视图。图4是图3中的A-A视图。图5是图2的俯视图。图6是图2的B向视图。图7是四缸二冲程双摆杆内燃机结构示意主视图。图8是图7的左视图。图9是图7的俯视图。图10是图7中的B向放大图。图11是新旧内燃机切向力比较图。
图中:1气缸,2活塞组,3连杆,4连杆销,5双摆杆,6扇形中心齿轮,7半圆齿轮,8过桥齿轮,9控摆杆,10控摆连杆销,11控摆连杆,L是摆杆中心至气缸中心距离,L1是双摆杆水平位置时外端销孔中心至气缸中心尺寸,S是活塞行程,α是双摆杆工作时与中心铅垂线的摆角,β是连杆摆角,当L1大于0后,β有正负值,e是过桥轴和输出轴一端的偏心距。
【具体实施方式】
实施例1:四缸四冲程双摆杆内燃机
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