[发明专利]一种改善冷轧低碳钢卷头部褶皱缺陷的生产方法在审
申请号: | 202111468154.X | 申请日: | 2021-12-03 |
公开(公告)号: | CN114260319A | 公开(公告)日: | 2022-04-01 |
发明(设计)人: | 张楠;姜文超;魏建华;毛亮;于海啸;耿明路 | 申请(专利权)人: | 本钢板材股份有限公司 |
主分类号: | B21B37/28 | 分类号: | B21B37/28 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 徐华燊;李洪福 |
地址: | 117000 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 改善 冷轧 低碳钢 头部 褶皱 缺陷 生产 方法 | ||
本发明提供一种改善冷轧低碳钢卷头部褶皱缺陷的生产方法,通过对低碳钢热轧生产过程实施钢带板形控制、层冷辊道前滑优化调整、卷取机速度优化调整、夹送辊压力优化调整、卷筒张力优化调整等措施,消除产生的头部褶皱缺陷。本发明可有效减少低碳钢冷轧产品原料带钢头部不良区域,减少不良品返修,提高成材率,降低生产成本,同时消除因斜纹导致的冷轧断带、轧辊损伤等事故。
技术领域
本发明涉及一种改善冷轧低碳钢卷头部褶皱缺陷的生产方法。
背景技术
冷轧低碳、超低碳类软钢产品原料“斜纹”缺陷,多集中于带钢头部25~30m位置。极易造成原料卷在冷轧厂生产过程中出现断带、轧辊损伤等事故,严重影响冷轧产量及成材率。
低碳钢冷轧原料(即热轧低碳钢卷),头部20m长度开始出现头部褶皱缺陷,由于轧机表面检查仪只能检测精轧机出口表面质量,头部褶皱缺陷产生的部位在卷取机,检查仪观测不到,不能有效进行对缺陷判定,目前有效方法为:①判定到平整机组返修处理,返修时人工观察到缺陷进行切除;②在冷轧上料开卷过程中发现缺陷进行切除。平整返修会增加工序成本,对缺陷进行切废处理影响成材率指标,另外,基本是通过人工筛选,容易出现因漏检漏判情况造成生产事故。
发明内容
根据上述提出的平整返修会增加工序成本,对缺陷进行切废处理影响成材率指标,另外,现有方法基本是通过人工筛选,容易出现因漏检漏判情况造成生产事故的技术问题,而提供一种改善冷轧低碳钢卷头部褶皱缺陷的生产方法。本发明主要通过对低碳钢热轧生产过程实施钢带板形控制、层冷辊道前滑优化调整、卷取机速度优化调整、夹送辊压力优化调整、卷筒张力优化调整等措施,消除产生的头部褶皱缺陷。
本发明采用的技术手段如下:
一种改善冷轧低碳钢卷头部褶皱缺陷的生产方法,其特征在于,通过对低碳钢热轧生产过程实施钢带板形控制、层冷辊道前滑优化调整、卷取机速度优化调整、夹送辊压力优化调整、卷筒张力优化调整,消除产生的头部褶皱缺陷。
进一步地,所述方法具体包括如下步骤:
步骤一、在带钢头部咬入过程中,优化平衡弯辊力;
步骤二、减少0#导尺待机开口度50mm,适当减少带钢头部进入1#导尺产生的强制纠偏,提高导尺对中性;
步骤三、优化带钢在层冷辊道前进过程中的层冷输出辊道前滑率;
步骤四、优化助卷辊前滑率;
步骤五、优化夹送辊参数;
步骤六、在卷取过程中,优化带钢头部卷取机张力。
进一步地,所述步骤一中,通过电气系统将F7支撑辊平衡力调整为700KN,计算机在模型表内进行优化参数,并在程序内对设定弯辊力进行修正,在SPRP表内增加7个机架弯辊力系数;轧制低碳带钢时,可根据要求,使设定弯辊力小于750KN;从而使带钢在头部咬入时,减小中间浪,缓解带钢中间浪导致的“斜纹”缺陷。
进一步地,所述步骤二中,提高导尺对中性的方法为:
机械利用检修及年修期间对导尺同步轴进行调齿,调齿后导尺对中误差控制在5mm以内,符合标准。
进一步地,所述步骤三中,对模型内层冷输出辊道的各段前滑率逐步增加,通过输出辊道前滑速度拉直带钢,保证带钢在辊道上以不失张、不起套的状态平直进进入卷取机;
优化后的层冷输出辊道前滑率为13~18%。
进一步地,所述步骤四中,助卷辊在卷筒咬钢过程中,起到抱紧带钢的作用,使带钢保持平直,并且处于拉紧状态,结合生产实际,对助卷辊的前滑率进行针对性优化调整;
优化后的助卷辊前滑率为11%。
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