[实用新型]双气门减压机构无效
| 申请号: | 99220286.8 | 申请日: | 1999-03-26 |
| 公开(公告)号: | CN2359483Y | 公开(公告)日: | 2000-01-19 |
| 发明(设计)人: | 邹绍君;张公文;张明庆;庞子忠 | 申请(专利权)人: | 山东巨菱股份有限公司 |
| 主分类号: | F02N1/00 | 分类号: | F02N1/00 |
| 代理公司: | 泰安市专利事务所 | 代理人: | 姚德昌 |
| 地址: | 271000 *** | 国省代码: | 山东;37 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 气门 减压 机构 | ||
本实用新型是用于单缸柴油机上,代替原单气门减压机构,以提高单缸柴油机,特别是大缸径(缸径≥110)的单缸柴油机的起动性能。
目前国内生产的单缸柴油机都只是在进气门设置一个减压机构,在手摇起动时,先搬下减压手柄,使进气门打开,手摇起动,通过打开的进气门使缸内形不成压缩气体,减少了起动阻力,当到达起动转速时,松开减压手柄进气门关闭,缸内产生压缩空气,使柴油机进行工作。其缺点是,由于结构限制,气门开度不可能足够大,在小缸径单缸柴油机中,气流节流阻力还不太明显,而随着农机的发展,大缸径单缸柴油机迅速发展,在大缸径柴油机中,气流节流阻力明显增大,使大缸径单缸柴油机起动困难,以至于不得不增设电机起动装置,增加了柴油机的成本。
为克服上述缺点,本实用新型提供一种能改善单缸柴油机的起动性能,特别是改善大缸径单缸柴油机的起动性能的双气门减压机构,并可省去电机起动装置,大幅度降低柴油机成本。
本实用新型是对原单气门减压机构进行改进。当单缸柴油机在手摇起动时,活塞对缸体内空气进行压缩,由于单气门减压机构只打开进气门,又结构限制进气门不可能打开足够大,缸内气流节流的阻力仍较大造成缸内压力高,特别是大缸径柴油机,使手摇起动困难。为此,本实用新型将原单气门减压机构中的减压轴加长,并在排气门部位增设排气门调整螺钉,使进气门和排气门同时打开,使活塞压缩缸内空气时,能及时将气流放出,大大减少气缸内气体压力,达到提高起动性能的目的。
下面结合附图详细介绍本实用新型:
图1为本实用新型柴油机示意图;
图2为图1的A-A主剖视图。
本实用新型是在原单气门减压机构的基础上改进的,单气门减压机构由减压手柄(1)、减压轴(3)、进气门调整螺钉(2)等组成,搬下减压手柄(1)、减压轴(3)旋转带动进气门调整螺钉(2)压迫进气门摇臂(10),使进气门(8)打开。本实用新型为使排气门(7)在进气门(8)打开的同时也打开,在原单气门减压机构的基础上,加长减压轴(3),并在减气轴(3)与排气门(7)相应的部位增设能在进气门调整螺钉(2)压迫进气门摇臂(10)的同时,也压迫排气门摇臂(5)的排气门调整螺钉(4)。
当手摇起动单缸柴油机时,搬下减压手柄(1),减压轴(3)旋转带动进气门调整螺钉(2)和排气门调整螺钉(4),同时分别压迫进气门摇臂(10)和排气门摇臂(5),使进气门(8)和排气门(7)同时打开,此时,柴油机缸内空气可同时从进气道(9)和排气道(6)排出,大大降低了气流节流阻力,达到起动转速后,松开减压手柄(1),减压轴(3)复位,进气门调整螺钉(2)和排气门调整螺钉(4)同时松开进气门摇臂(10)和排气门摇臂(5),进气门(8)和排气门(7)同时关闭,柴油机进入正常工作。
本实用新型由于在原单气门减压机构基础上进行了改进,采用了双气门减压机构,使手摇起动时,进气门(8)和排气门(7)同时打开减压技术,因此,本实用新型比原单气门减压机构排气面积增大了一倍,降低了气流阻力50%左右,大大提高了手摇起动性能,特别大缸径(缸径≥110)单缸柴油机的起动性能,还可省去电机起动装置,大幅度降低了单缸柴油机成本,经济效益十分显著。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于山东巨菱股份有限公司,未经山东巨菱股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/99220286.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





