[其他]组合轴流式旋流子无效
| 申请号: | 86205037 | 申请日: | 1986-07-24 |
| 公开(公告)号: | CN86205037U | 公开(公告)日: | 1987-01-21 |
| 发明(设计)人: | 于纯让;王金波;孙熙 | 申请(专利权)人: | 东北工学院 |
| 主分类号: | B04C3/00 | 分类号: | B04C3/00;B01D45/12 |
| 代理公司: | 东北工学院专利事务所 | 代理人: | 袁巍 |
| 地址: | 辽宁省沈阳*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 组合 轴流 式旋流子 | ||
本实用新型涉及一种除尘装置、特别是轴流式旋风除尘器的旋流流子。
目前国内各大钢厂均采用本发明人于纯让等人1979年研制成功的“轴流式旋风除尘器”该除尘器由若干单个的轴流式旋流子组装而成。每个轴流式旋流子是由:筒体、导流体、尾座三部分构成。美国专利No3915679公开“旋风空气净化机组”结构基本与上相同,它们所存在的不足之处在于:
1.旋流子为单个做成,然后拼装,尤其是当旋流子的筒体直径缩小后、当不改变轴向风速时,单个旋流子处理风量就要降低。为了达到处理较大风量,必须采用大数量的旋流子拼装,给生产、装配、维修带来极大困难,使之不易做成小直径或超小直径的旋流子(如D=20毫米)从而限制了除尘效率的提高。
2为了保证旋流子的筒体与尾座之间的均匀缝隙、在尾座上设有3至4个定位台、该定位台是与筒体内壁实现定位、从而气流阻力增大,影响尾座周围的旋流,当浓缩的含尘气体通过缝隙时,易被堵塞,当缩小筒体直径来提高除尘效率时,此问题表现更为突出。
本实用新型的目的:为解决上述两个问题提供一种采用筒外单元定位,并由多个旋流子组合成一整体的旋流子单元。
本实用新型的要点:是用金属或塑料、采用铸造或注塑成型的方法,加工成由多个旋流子组合成一整体的旋流子单元,旋流子单元的尾座与筒体之间的定位采用了筒外单元定位结构,在单元尾座上设有定位台,另外筒体内设有与筒体内径有微小尺寸变化的阶梯限位台,来限定导流体的正确位置。
本实用新型的优点:
1.由于组合成一个整体旋流子单元,可使单元内每个旋流子做成小直径或超小直径(乃至直径小于10毫米)的轴流式旋流子。当组装成轴流式除尘器,可在不增加阻力的条件下,实现了处理风量达几十万米3/时,在含尘浓度为18~20毫克/米3时。其除尘效率可达90%以上。
2.因将每个筒体与尾座的内定位结构改为整体旋流子单元外定位结构,所以当筒体直径缩小后,不易被浓缩的含尘气体所阻塞。从而工作稳定。
3.便于加工,可根据实际需要,一次可任意做成一定数量、一定大小的一组旋流子单元,提高了加工效率,保证筒体之间的尺寸精度。
4.便于安装,当组装成大型除尘器时,节省了大量的钢板,和加工量。提高安装效率十几倍,很便于密封,易于管理、维修。
5.可广泛应用于钢铁企业、电力业、大型离心式或轴流式高炉鼓风机的净化设备上。
下面结合附图进一步说明。
图1、2是本组合轴流式旋流子单元的结构图。参照图1、2:
它由导流体〔2〕、筒体〔3〕、尾座〔4〕构成,筒体内径可为10~100毫米,在筒体〔3〕的内壁设有一微小阶梯台〔1〕、导流体〔2〕与筒体〔3〕之间采用紧配合装入,靠微小阶梯台〔1〕定位。在尾座〔4〕上设有四个定位台〔5〕、筒体〔3〕外壁与四个定位台〔5〕相互固定,保证了筒体轴线与尾座轴线的同轴及筒体与尾座之间的距离。从而筒体〔3〕、尾座〔4〕、导流体〔2〕三部分构成了一个组合轴流式旋流子单元。
再将若干个旋流子单元拼装,构成了轴流式旋风除尘器。目前准备在鞍钢发电厂的一台处理风量为360000米3/时的轴流式鼓风机实施试用。它选用筒体内径D=50毫米、18个旋流子组合成的一个单元,采用840个单元拼装成的大型除尘器。若单个加工和组装:则需18×840=15220个旋流子的加工和组装工作量,便会出现前面所述的两点不足现象。
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