[发明专利]一种解决碳氮共渗质量不合格的方法有效
申请号: | 201910236838.3 | 申请日: | 2019-03-26 |
公开(公告)号: | CN109778109B | 公开(公告)日: | 2020-12-08 |
发明(设计)人: | 杨群浩;邹勇;李力新 | 申请(专利权)人: | 成都天马精密机械有限公司 |
主分类号: | C23C8/32 | 分类号: | C23C8/32;C23C8/02;C21D1/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610306 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 解决 碳氮共渗 质量 不合格 方法 | ||
1.一种解决轴承套圈碳氮共渗质量不合格的方法,包括以下步骤:清洗、碳氮共渗热处理、回火、淬火、二次回火,其特征在于,在碳氮共渗前进行预处理工艺,所述预处理工艺的具体步骤为:在910~920℃的温度下预处理0.5~1.5h,且在进行预处理工艺时,全程采用氮气保护;在预处理工艺后,使产品在910~920℃继续保持0.5~1.5h,然后将温度降至840~860℃,进行碳氮共渗,所述碳氮共渗热处理时的处理温度为840~860℃。
2.根据权利要求1所述的一种解决轴承套圈碳氮共渗质量不合格的方法,其特征在于,在进行碳氮共渗热处理时的介质包括氮气、甲醇、天然气和氨气。
3.根据权利要求2所述的一种解决轴承套圈碳氮共渗质量不合格的方法,其特征在于,所述氮气的流量为2.5±0.3m3/h,所述甲醇的流量为3±0.3L/h,所述氨气的流量为0.2~0.4m3/h。
4.根据权利要求1-3任一项所述的一种解决 轴承套圈碳氮共渗质量不合格的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)、用清洗剂清洗待处理工件;
(2)、预处理工艺:用氮气作为保护气氛,使得清洗后的待处理工件在910~920℃的温度下预处理0.5~1.5h;在0.4~0.7h内将温度降至840~860℃;
(3)、碳氮共渗热处理:在温度为840~860℃下,以氮气、甲醇、天然气和氨气组成的混合物为介质处理预处理后的工件,其中,氮气的流量为2.5±0.3m3/h,甲醇的流量为3±0.3L/h,氨气的流量为0.2~0.4m3/h;
(4)、回火:将经过碳氮共渗后处理后的工件在180~200℃下充分回火3.8~5h;
(5)、淬火:将回火后的工件在800~840℃下处理0.8~1.5h;
(6)、二次回火:将淬火后的工件在180~200℃下进行二次回火,二次回火的时间为3.5~5h。
5.根据权利要求4所述的一种解决轴承套圈碳氮共渗质量不合格的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)、用清洗剂清洗待处理工件;
(2)、预处理工艺:用氮气作为保护气氛,使得清洗后的待处理工件在915℃的温度下预处理1h;将温度降至850℃;
(3)、碳氮共渗热处理:在温度为850℃下,以氮气、甲醇、天然气和氨气组成的混合物为介质处理预处理后的工件,其中,氮气的流量为2.5m3/h,甲醇的流量为3L/h,氨气的流量为0.3m3/h;
(4)、回火:将经过碳氮共渗后处理后的工件在200℃充分回火4h;
(5)、淬火:将回火后的工件在820℃处理1h;
(6)、二次回火:将淬火后的工件在190℃进行二次回火,二次回火的时间为4h。
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