[发明专利]一种降低脱磷炉生产低磷钢出钢过程回磷量的方法有效
申请号: | 202010291260.4 | 申请日: | 2020-04-14 |
公开(公告)号: | CN111270041B | 公开(公告)日: | 2021-11-26 |
发明(设计)人: | 刘俊宝;高志滨;马圣菊;宁伟;尚游;张海波;刘忠建 | 申请(专利权)人: | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 |
主分类号: | C21C5/30 | 分类号: | C21C5/30;C21C5/36;C21C7/06;C21C7/064;C21C7/00 |
代理公司: | 济南竹森知识产权代理事务所(普通合伙) 37270 | 代理人: | 吕利敏 |
地址: | 271100*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 脱磷炉 生产 低磷钢出钢 过程 回磷量 方法 | ||
1.一种降低脱磷炉生产低磷钢出钢过程回磷量的方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)转炉终点拉碳结束,迅速测温取样,不采用氮气压渣,直接往渣面摇炉,倒出部分富磷渣;富磷渣倒出量为总炉渣质量的3/5~4/5;
2)将转炉摇至零位,往炉内加入石灰和烧结矿各3~4kg/t钢,加入石灰和烧结矿的同时,降枪至7~8m喷吹高压氮气,直至下料结束;加入石灰和烧结矿后,进一步降枪,并采用低-高-低-高,1m-1.5m-1m-2m的枪位模式喷吹高压氮气;氮气流量控制在700Nm3/h,氮气喷吹总时间≥40s;
3)待转炉终点成分符合出钢要求后,摇炉出钢,采用滑板挡一次渣,待转炉摇稳后,静置3s以上,打开滑板开始出钢;
4)在出钢过程中,往钢包内加入石墨碳粉0.1~0.4kg/t钢进行预脱氧;
5)预脱氧结束,加入合成渣,合成渣加入过程中,钢包底吹氩气流量控制在400~500NL/min;
6)合成渣加入完毕后,进行钢水的终脱氧、合金化操作;
7)采用滑板挡终点渣,放钢完毕出钢口内渣子禁止放入钢包。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤3)中静置时间为3~5s。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤5)中合成渣加入量为6~8kg/吨钢。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤6)中合金化过程采用P≤0.050%的低磷合金。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤6)终脱氧中,终脱氧剂加入量为2.0~2.3kg/吨钢。
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