[发明专利]焦炭提质增效剂及其制备和使用方法有效
申请号: | 201910301598.0 | 申请日: | 2019-04-12 |
公开(公告)号: | CN109880645B | 公开(公告)日: | 2020-09-01 |
发明(设计)人: | 朱慧强 | 申请(专利权)人: | 重庆路牛科技有限责任公司 |
主分类号: | C10B57/06 | 分类号: | C10B57/06 |
代理公司: | 重庆双马智翔专利代理事务所(普通合伙) 50241 | 代理人: | 顾晓玲 |
地址: | 401330 重庆*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 焦炭 增效剂 及其 制备 使用方法 | ||
本发明公开了一种焦炭提质增效剂,其组分及质量百分比为:丁二酸0.1~3.0%,辛二甲酸0.1~5.0%,N‑酰基谷氨酸盐0.1~10.0%,阳离子纤维素0.1~15%,钛精矿粉0.1~20.0%,速溶硼10.0~35.0%,三氧化二硼30.0~55.0%。还公开了其制备方法:(1)按各组分质量百分比称取每种组分;(2)将称量好的各组分混合、加热、脱湿,即得。还公开了前述焦炭提质增效剂的使用方法:将提质增效剂配制成质量浓度为1.0~12.0%的水溶液,将该水溶液按焦炭重量的1.0~5.0%的喷入量喷洒于焦炭。本发明的增效剂不但能大量节约熄焦水资源,而且可显著改善焦炭的碎裂,增强焦炭的热态强度。
技术领域
本发明属于炼焦新技术领域,具体涉及一种焦炭提质增效剂及其制备和使用方法。
背景技术
2000年以来,以首钢京唐5500m3高炉为代表的一批大型高炉在国内相继投产,4000m3以上大型高炉已达22座,高炉的大型化已成未来发展趋势。随着高炉大型化、强化冶炼的进行,焦炭在高炉内承受的负荷从4.0以下提高到了6.0,焦炭工作条件明显恶化。焦炭到达炉身下部后由于受高温热应力,气化溶蚀、碱金属等的作用,热强度降低、粒度变小、粉末增加,严重弱化了焦炭的骨架和支撑作用,致使高炉出现塌料、崩料、难行事故经常发生,导致高炉能耗升高、产量下降,生产成本大幅度上升。为此,各国钢铁企业对入炉焦炭质量提出了更高、更严的要求,尤其对入炉焦炭的灰分和硫分,焦炭的冷态强度(M10、M40)以及热态强度(CSR、CSI)等指标要求更高。
对于我国4000m3以上大型高炉,入炉焦炭的灰分一般控制在≤11.5%,CSR≥68%,从而要求配煤结构必须以优质的主焦煤和强粘结性肥煤为主。我国煤炭资源储量虽然丰富,但炼焦煤资源仅占我国煤炭资源总量的27%左右,主要炼焦煤(焦煤和肥煤)的储量仅占煤炭储量的9.56%,经济可采储量更低。低灰、低硫优质炼焦煤稀缺,供应紧张,价格高涨。如何解决高炉对焦炭指标要求愈来愈高,优质炼焦煤越来越少的矛盾,是炼焦行业急需解决的难题之一。
在炼焦技术装备一定的情况下,扩大焦、肥配比是大部分钢铁企业提高焦炭强度的有效途径和常用方法,但焦炭生产成本偏高。如果在配煤中配加大量气煤和弱粘煤,虽然可降低配煤成本,但焦炭强度等指标大幅度降低,满足不了大型高炉冶炼的需求。如何解决配煤炼焦中的这对矛盾,是炼焦行业的技术难题之一。
焦炭的灰分对高炉冶炼的影响是十分显著的,周传典主编《高炉炼铁生产技术手册》载明:焦炭灰分增加1%,固定碳含量降低1%,焦炭在高炉中的用量增加2~2.5%,生铁产量降低2%~3%。因此,控制入炉焦炭的灰分是十分必要的。同时,姚绍章编著的《炼焦学》载明:采用水熄焦,吨焦用水量约2.5m3/吨。采用常规水熄焦的方式,对水资源浪费比较严重,环境污染严重。
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