[发明专利]一种LF炉精炼钢水预处理低成本提高脱硫率的方法在审
申请号: | 201410723336.0 | 申请日: | 2014-12-03 |
公开(公告)号: | CN105714022A | 公开(公告)日: | 2016-06-29 |
发明(设计)人: | 郭兵书;陈保战 | 申请(专利权)人: | 天津天铁冶金集团有限公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 天津市和平区*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 lf 精炼 钢水 预处理 低成本 提高 脱硫 方法 | ||
所属技术领域
本发明是一种LF炉精炼钢水预处理低成本提高脱硫率的方法,转炉出钢渣洗加LF炉精炼即可满足炼钢厂低硫钢开发、生产的需要。
背景技术
在国内,转炉炼钢厂在生产硫含量在0.005%以下的低硫钢时多采用铁水预处理→转炉→LF炉→连铸的生产工艺。对于未配置铁水预处理设施的钢厂而言,要稳定地将钢中硫含量控制在0.005%以下可谓难上加难,要实现LF炉钢水精炼过程的深脱硫,除需将顶渣中(FeO)含量控制在0.5%以下外,还需大渣量(为钢水量的3%~5%)、高温、强搅拌等条件相配合。众所周知,在转炉出钢过程中高氧化性炉渣会或多或少的流入钢包,LF炉钢水精炼过程顶渣中(FeO)含量多在1.0%左右,脱硫率一般在50%左右,精炼完毕钢水硫含量多在0.005%~0.010%之间,不能满足低硫钢开发、生产的需要。
发明内容
本发明在理论联系实践的基础上,研究出了一种LF炉精炼钢水预处理低成本提高脱硫率的方法,通过调整转炉出钢造渣料和脱氧剂加入工艺,应用钢包底吹供气搅拌工艺,大大提高了转炉出钢渣洗脱硫率效果;同时,与传统的LF炉精炼工艺相比,LF炉顶渣成渣速率也得到了有效改善,使得LF炉钢水精炼脱硫率相应提高。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:LF炉造顶渣用石灰全部在转炉出钢过程加入;出钢完毕往渣面上加入适量含铝脱氧剂;出钢全程钢包底吹氩气强搅拌;出钢完毕继续底吹氩气强搅拌;LF炉钢水高温下强搅拌。
本发明的有益效果是:顶渣造渣剂用量控制在钢水量的1.4%的条件下,可使转炉出钢钢水渣洗脱硫率达到65%以上(在铁水不经脱硫预处理的条件下可使LF炉到站钢水硫含量控制在0.009%以下),预处理钢水再经LF炉精炼后总体脱硫率可达85%以上,钢中硫含量可控制在0.001%~0.004%。
具体实施方式
转炉出钢操作:见流后即打开钢包底吹气源供气;出钢1/4后,加入合金化合金和第一批脱氧剂(约为总量3/5);加入萤石、精炼合成渣和第一批石灰(约为总量的3/5);出钢完毕,加入剩余石灰和脱氧剂;高供氩强度搅拌2~3分钟再吊至LF炉。石灰、精炼合成渣、萤石等造渣料配比为3.5:1.5:1。
LF炉操作:加入适量萤石调整到站钢包顶渣渣况;待稀薄渣初步形成后加入顶渣脱氧剂;Ca-Si线喂入前高温下强搅拌2~3分钟。
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