[发明专利]一种大型高炉休风的封炉方法有效
申请号: | 201310423786.3 | 申请日: | 2013-09-17 |
公开(公告)号: | CN103436646A | 公开(公告)日: | 2013-12-11 |
发明(设计)人: | 尹腾;陆隆文;舒文虎;李向伟;张庆喜;周国钱;王永磊;张建鹏 | 申请(专利权)人: | 武汉钢铁(集团)公司 |
主分类号: | C21B5/00 | 分类号: | C21B5/00 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 段姣姣 |
地址: | 430080 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大型 高炉 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种高炉封炉方法,具体地适于一种大型高炉休炉的封炉方法。
背景技术
近几年来,随着钢铁产能的剧增,钢铁市场变化无常。为了控制产能,高炉不得不长期休风。长期休风一般采用空料线方法和装料封炉方法。空料线方法停炉需要浪费很多燃料,并且会将大量煤气排放造成对环境的污染。为此高炉还有一种通过改变配料来进行封炉的办法。
现代高炉在正常生产时期使用的炉料结构一般是:焦炭+烧结矿+球团矿+块矿。其中烧结矿的铁份(按质量百分数进行计算)一般在50%-59%,块矿铁份一般在50%-64%。而在封炉时其配料结构则有很大不同:(1)封炉时间一般相对较长,因此封炉料焦炭负荷相对较轻,其总焦比一般在1.2-3t/t铁;(2)封炉料因需要极大的渣铁比(正常生产时渣铁比约为300-350kt/吨铁,而封炉配料时渣铁比约为1300kt/吨铁)。高炉封炉因焦比高,为正常生产的3-10倍。焦炭量大必然会带入大量的Al2O3,当Al2O3在炉渣中的含量大于15%时,会极大影响炉渣的流动性。因此,为了保证炉炉渣的流动性,需将炉渣Al2O3含量控制在15%以下。由于焦炭带入炉渣的Al2O3量无法减少,为此,只有采取增加渣量,稀释Al2O3含量的办法来使炉渣中Al2O3相对浓度低于15%。
为此,高炉封炉料具有特殊性,现代大型高炉封炉料一般采用焦炭+正常烧结矿+低铁份块矿+石灰石+白云石的用料结构。其特点是烧结只有44-50%,原料冶金性能不合理,影响开炉,使得开炉出现各种困难。
发明内容
本发明的目的在于提供一种通过添加硅石,以提高烧结矿的加入比例,并在炉身到炉喉按照容积等分三部分,按照不同配比装入炉料,使高炉经休风期后,在开炉期间铁渣流动性好,开炉至达产的时间缩短,炉况稳定的大型高炉休风的封炉方法。
实现上述目的的措施:
一种大型高炉休风的封炉方法,其步骤:
1)在高炉休风前的24~48个小时内,向高炉内加入锰矿,加入量以使铁水中Mn重量百分比含量在0.8~1.0%为原则;
2)在休风前的5~8个小时内,按照以下方式向炉内加装料:
A、先装入焦炭至炉缸上沿,即炉缸全部由焦碳填充;
B、向炉腹内按照以下料及量加入直至将炉腹内加满:按照高炉有效容积8-12 kg/m3加入锰矿,按照高炉有效容积4-6kg/m3加入石灰石,按照高炉有效容积3-4 kg/m3加入蛇纹石,其余全部为焦炭;
C、在炉腰内分批全部装入空料,每批加入的料及量为:按照高炉有效容积5-6 kg/m3加入焦炭,石灰石及蛇纹石用量按照:炉渣的碱度在1.0~1.1,炉渣中Al2O3的重量百分比含量不超过15%,炉渣中的MgO的重量百分比含量不低于10.5%来确定;
3)按照以下方式在炉身至炉喉段装入正常料及空料,并将炉身至炉喉段的有效容积依次均分为下段、中段及上段而进行装料:
下段:分批加入正常料及空料,正常料及空料的加入比例按照1.5~2.5:2.5~3.5;每批料用量:焦碳按照高炉有效容积的5~6 kg/m3,烧结矿及硅石的用量根据正常料焦比800~900 kg /吨铁加入,且烧结矿与硅石按照70%:30%分配;其余的锰矿、石灰石、蛇纹石按照本技术领域的行业标准的铁平衡、锰平衡、炉渣碱度平衡计算得出量而加入;同时配料还要满足炉渣的碱度在1.0~1.1,炉渣中Al2O3的重量百分比含量不超过15%,炉渣中的MgO的重量百分比含量不低于10.5%;
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