[发明专利]一种降低转炉双渣铁损的方法在审
| 申请号: | 202211514982.7 | 申请日: | 2022-11-30 |
| 公开(公告)号: | CN115874007A | 公开(公告)日: | 2023-03-31 |
| 发明(设计)人: | 严明;黄乐;刘学佳 | 申请(专利权)人: | 阳春新钢铁有限责任公司 |
| 主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C21C5/32;C21C5/36;C21C7/00;C21C7/072 |
| 代理公司: | 广州京诺知识产权代理有限公司 44407 | 代理人: | 梁思慧 |
| 地址: | 529629 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 降低 转炉 双渣铁损 方法 | ||
1.一种降低转炉双渣铁损的方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、利用转炉兑铁水加废钢,采用钙质冶金石灰、轻烧白云石、烧结返矿造渣;
S2、采用双渣法操作;
S3、将供氮压力比供氧压力适当降低;
S4、氮气刹铁工艺操作:不采用留渣操作时,在吹炼至准备倒前期渣时,将氧枪枪位降至3~5m,将氧气切换成氮气。采用留渣操作时,在吹炼至准备倒前期渣时,将氧枪枪位降至2~4m,将氧气切换成氮气;
S5、优化倒前期渣操作:为了进一步降低炉渣中小钢液滴,提氧枪倒炉时,当摇炉至前倾45°时,将炉渣中含有的小钢液滴进一步下沉,做到倒渣前将炉渣中TFe含量降到最低。摇正炉子,将氮气切换为氧气继续冶炼;
S6、双渣刹铁工艺与普通双渣工艺前期炉渣成分对比。
2.根据权利要求1所述的一种降低转炉双渣铁损的方法,其特征在于:所述S2中前期渣碱度控制在1.65-1.95,倒前期渣时间控制在3-5分钟。
3.根据权利要求1所述的一种降低转炉双渣铁损的方法,其特征在于:所述S3中供氮压力控制为0.7-0.8Mpa。
4.根据权利要求1所述的一种降低转炉双渣铁损的方法,其特征在于:所述S4中氧枪枪位降至3~5m,使用氮气刹铁时间控制在30-50秒。
5.根据权利要求1所述的一种降低转炉双渣铁损的方法,其特征在于:所述S4中氧枪枪位降至2~4m,使用氮气刹铁时间控制在60-90秒。
6.根据权利要求1所述的一种降低转炉双渣铁损的方法,其特征在于:所述S5中当摇炉至前倾45°时,停炉约5-10秒。
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