[发明专利]一种球铁小型液压件的浇铸方法在审
| 申请号: | 202110416840.6 | 申请日: | 2021-04-19 |
| 公开(公告)号: | CN113909435A | 公开(公告)日: | 2022-01-11 |
| 发明(设计)人: | 韩登峰 | 申请(专利权)人: | 宁波茸发新材料科技有限公司 |
| 主分类号: | B22C9/02 | 分类号: | B22C9/02;B22C9/08 |
| 代理公司: | 宁波甬岳专利代理事务所(普通合伙) 33349 | 代理人: | 钱卫佳 |
| 地址: | 315706 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 小型 液压 浇铸 方法 | ||
本发明提供一种球铁小型液压件的浇铸方法,液态金属从砂型模具的型腔底部进入型腔。本发明球铁小型液压件的浇铸方法,铁水由底部进入,避免了浇注系统中产生的氧化膜卷入形成气泡进入型腔,从而在铸件中留下孔洞缺陷,浇注系统内铁水实际流经面积逐次扩大,降低了施加在铁水上的静压力,使入流铁水速度降低,消除了铁水飞溅现象,从而避免因为再次氧化带来的气泡卷入问题,铁水充型过程平稳,铁水纯净,铸件质量高。
技术领域
本发明涉及一种浇铸方法,特别涉及一种球铁小型液压件的浇铸方法。
背景技术
铸件在生产过程中,特别是球铁小型液压件在生产时,常常出现加工后内部孔洞引起的铸件报废问题,造成铸造和加工环节损失大,生产成本增加,严重影响总装进度,滞后整机交付。
传统理论认为,液压件内部孔洞是缩孔缩松缺陷,是由于铁水凝固时收缩、铁水补缩不足造成的。因此,在顶面采用大冒口补缩,厚大部位放置外冷铁加强冷却提高补缩效率,还有降低浇注温度以减小收缩总量。但是,这些措施都不能彻底消除孔洞问题,而且操作麻烦,铸件出品率低(铁水利用率)。
新的理论认为,液压件内部孔洞是气孔缺陷,是由于浇注系统造成型腔铁水混乱卷入氧化膜产生气泡留在铁水(铸件)中引起的。因此,认为解决问题的办法应该是改变浇注系统,将过去的顶注或侧注方式改变为底注开放式,以避免氧化膜卷入气泡进入型腔,降低铁水入流速度以避免入流速度过高产生飞溅,再次产生氧化膜卷入气泡问题。
发明内容
【1】要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是提供一种工艺简单、成本低且成型效果好的球铁小型液压件的浇铸方法。
【2】解决问题的技术方案
本发明提供一种球铁小型液压件的浇铸方法,其液态金属从砂型模具的型腔底部进入型腔。
进一步的,所述砂型模具上设有上端敞口的浇注口41,所述浇注口通过流道连通至所述型腔的底部,所述型腔的顶部开设有冒口31。
进一步的,所述型腔的底部开设有一个或多个进液口44,所述进液口44通过所述流道与所述浇注口连通。
进一步的,所述浇注口的水平高度高于所述型腔的最高点的水平高度、且两者的水平高度差大于等于5cm。
进一步的,所述砂型模具包括上砂型11和下砂型12,所述上砂型的下端与所述下砂型的上端之间形成空腔,所述空腔内设有砂芯21并形成所述型腔100。
进一步的,所述流道包括依次连接的第一流道42、第二流道43和第三流道44,所述第一流道垂直设置且顶部与所述浇注口连通,所述第二流道水平设置,所述第三流道与所述型腔的底部连通。
进一步的,所述第一流道42的截面积∑直、所述第二流道43的截面积∑横、所述第三流道的截面积∑内依次增大。
进一步的,∑直:∑横:∑内=1:(1.5-2.0):(2.0-2.5)。
进一步的,浇铸时所述型腔内的液态金属的上升高度大于等于10mm/s且小于等于50mm/s。
进一步的,浇注时间T满足:
μ:材质系数,铸铁为1-1.1,球铁为0.8-0.9,钢件为0.6-0.8;
G工:阀体铸件质量,单位Kg;
b:铸件的最薄处壁厚,单位mm。
【3】有益效果
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