[实用新型]一种活性石灰石回转窑烧成系统有效
申请号: | 201720216610.4 | 申请日: | 2017-03-07 |
公开(公告)号: | CN206538348U | 公开(公告)日: | 2017-10-03 |
发明(设计)人: | 闫伟超 | 申请(专利权)人: | 山西太钢鑫磊资源有限公司 |
主分类号: | C04B2/10 | 分类号: | C04B2/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 045199 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 活性 石灰石 回转 烧成 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种活性石灰石回转窑烧成系统,属于冶炼矿物加工技术领域。
背景技术
作为冶金建筑行业生产类设备,回转窑是高耗能装置,尤其是其高温风机能耗大,降低其整体能耗,可以为企业控制经营成本,提高企业效益。石灰回转窑是一种用于焙烧石灰的先进窑型,其优点是自动化程度高,产量大,产品质量高,操作少等。但不同原料石灰石最优处理条件不尽相同。太钢鑫磊公司两套新建成1000t/d石灰石回转窑于2013年陆续开始运行,但由于原料为奥陶纪中统马家沟石灰石矿,矿石资源优劣分布不均衡,有的矿石强度较低,易在煅烧过程中爆裂粉化,因粉尘较大,导致窑内及预热器内板结,造成焙烧条件恶劣,造成单窑日均石灰产量在712-1050t之间波动,不能够实现达产达效目标。马家沟组石灰石矿具体有7层矿,因第一层矿强度较高,爆裂性较弱,基本实现活性石灰的满产目标。但使用k层矿、k2层矿的过程中,生产稳定性极差,日均活性石灰产量825t,相较1000t的日均设计能力相差175t有余。分析原因发现由于k层矿、k2层矿矿石强度低,在煅烧时易爆裂粉化,造成粉尘在窑内富集的状况,经检测窑内物料中小于2mm粉子比重超过15%,长期分析总结得出改善后的回转窑烧成系统,不会使其在回转窑内及预热器内板结,从而提高转窑运行稳定性,实现达产达效目标。
实用新型内容
为解决现有技术存在的技术问题,本实用新型提供了一种改善的活性石灰石回转窑烧成系统,可降低每吨灰电耗,提高设备运行稳定性,有效解决石灰石回转窑不能达产达效的问题。
本实用新型采用的技术方案是: 一种活性石灰石回转窑烧成系统,包括预热器、回转窑、竖式冷却器、一次风机、二次风机,所述的预热器通过运转溜槽连接回转窑,所述的竖式预热器包括:小环梁、大环梁、液压推料装置、预热器隔墙、下料口、预热器排烟口,所述的小环梁内直径为4m,所述的预热器为天方地圆结构,所述的液压推料装置为18个,部分分解的石灰石经18 个液压推杆推料装置,按照生产要求,依次推入转运溜槽,然后在回转窑内进行煅烧,所述的预热器排烟口设置在每个液压推料装置的上方,设置为18个,所述的预热器排烟口连接出风管,所述出风管为Φ500mm;转运溜槽背面角度为45º,所述的预热器还设置有出风管道,所述的出风管为Φ2400mm,预热器排出的废气由低压长袋脉冲袋式除尘器除尘,然后经由换热锅炉,由高温风机抽出后送入烟囱排入大气,所述的烟囱为Φ4000mm减少通风阻力。
所述的运转溜槽为耐热溜槽,整体采用Gr25Ni20耐热钢。
本实用新型的有益效果是优化设计,特别是出风管为Φ500mm、烟囱为Φ4000mm的设计,改善之后,回转窑石灰生产线窑内的粉尘量大量减少,窑皮锐减,系统通畅,产品质量会大幅度提高。
与现有技术相比本实用新型具有以下优点:
1、增大预热器支撑小环梁的内径,原来为3.2m增加至4m,增加其下料口面积。2、改进转运溜槽,减小背面角度(由50º改为45º)3、增大转运溜槽通风面积。4、增大预热室出风口面积。5、对各个风口管道进行改造,增大预热器出风管道由Φ1900mm增至Φ2400mm,烟囱管道直径由Φ2400mm增至Φ4000mm;减少通风阻力。将上述区别通过设计,改进后预计下料口面积增大约4 m2,转运溜槽通风面积增大1.1 m2,增加可预热的石灰石近12吨,可以增加石灰石预热时间0.5小时,预热器出风口面积增大1.5 m2。有效满足了1000T/d的设计产能。
附图说明
图1为本实用新型活性石灰石回转窑烧成系统结构示意图。
图2为本实用新型预热器大环梁、小环梁结构示意图。
图3为本实用新型预热器结构示意图。
图中:1.预热器、2.回转窑、3.竖式冷却器、4.一次风机、5.二次风机,6.运转溜槽、101.小环梁、102.大环梁、103.液压推料装置、104.预热器隔墙、105.下料口、106.预热器排烟口。
具体实施方式
为了能更清楚地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型进一步说明。
针对目前石灰石回转窑炉不能达产达效问题,为了实现企业预期收益目标,更好的适应矿石强度较低,易在煅烧过程中爆裂粉化,因此总结长期经验,据此改进回转窑通风系统结构,提高生产稳定性,减少企业能耗,增加企业收益。本实用新型做出了改进措施。
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