[发明专利]一种可有效控制37Mn圆管坯钢铸坯质量的生产方法有效
申请号: | 201610171782.4 | 申请日: | 2016-03-23 |
公开(公告)号: | CN105586531B | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 李红光;陈天明;郭华;李扬洲;陈亮;郭奠荣;杨文中;李志强;冯远超 | 申请(专利权)人: | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 |
主分类号: | C22C38/02 | 分类号: | C22C38/02;C22C38/04;C22C38/18;C22C38/16;C22C38/12;C22C38/08;C22C38/06;C21C5/28;C21C7/10;C21C7/00;B22D11/115 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所(普通合伙)51124 | 代理人: | 许泽伟 |
地址: | 617000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 有效 控制 37 mn 圆管 坯钢铸坯 质量 生产 方法 | ||
1.一种可有效控制37Mn圆管坯钢铸坯质量的生产方法,其特征在于:包括依次进行的转炉冶炼、LF炉精炼、RH真空处理和连铸步骤;
转炉冶炼步骤中,转炉终点的碳含量范围控制在0.05%~0.15%,终点温度控制在1670℃以上,红包出钢,钢包渣层厚度控制在80mm以下;小平台按每吨钢喂加1.45~2.0m的喂入量喂加铝线,并进行脱氧处理;小平台目标成分按:C 0.30%~0.35%、Si 0.18%~0.25%、Mn1.20%~1.40%、P≤0.015%进行控制,脱氧合金化结束后进行不少于6min的软吹搅拌;
LF炉精炼步骤中,出站前进行成分微调,精炼末期加入钛合金料,加入量按钢液重量的0.020%~0.035%进行配加,之后进行200~500m的喂入量喂加硅钙线进行钙处理;其中,中包第一炉次按上限喂加,喂线后进行不少于6min的软吹搅拌,LF出站目标温度控制在1585~1615℃;
RH真空处理步骤中,LF炉精炼步骤出站的钢水到站后,软吹氩气进行均匀化处理,吹入氩气的流量控制在1200~1400NL/min;处理时,真空度要求不大于3mbar,处理时间要求不少于13min;成分微调合金化处理后均匀化时间不少于5min,真空出站目标Alt控制在0.035%~0.045%,出站温度控制在1550~1575℃;
连铸步骤中,结晶器电磁搅拌参数为搅拌电流300~400A,频率2~4Hz;凝固末端电磁搅拌参数为搅拌电流100~250A,频率4.0~7.0Hz;过热度控制在20~35℃;拉速控制在0.75~0.90m/min;结晶器冷却控制在2400~2500L/min;二冷比水量控制在0.21~0.30L/kg钢;
其中,上述各化学成分的含量以重量百分比计。
2.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于:转炉冶炼步骤中,采用氩气进行软吹搅拌,吹入氩气的强度以避免钢液裸露为准。
3.根据权利要求1或2所述的生产方法,其特征在于:连铸步骤采用四机四流铸机φ350mm断面连铸。
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