[发明专利]一种汽车减震器轴承热处理变形控制方法在审
申请号: | 201410075135.4 | 申请日: | 2014-03-04 |
公开(公告)号: | CN103820612A | 公开(公告)日: | 2014-05-28 |
发明(设计)人: | 李玉峰;白满仓;王辉 | 申请(专利权)人: | 洛阳博普轴承制造有限公司 |
主分类号: | C21D1/18 | 分类号: | C21D1/18;C21D9/40 |
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地址: | 471000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 汽车 减震器 轴承 热处理 变形 控制 方法 | ||
技术领域
本发明属于轴承热处理技术领域,主要涉及一种减震器轴承热处理变形控制方法
背景技术
目前国内生产减震器轴承的公司很少,产品质量与国外同类相比还存在着很大的差距,大多数客户使用INA和SKF等进口轴承。由于汽车减震器轴承结构比较复杂,轴承零件多为低碳钢或高碳钢冷冲压成形,成形后的零件不再进行机加工,因此,对冲压轴圈、座圈的钢球沟道面要求特别高,要求轴承热处理后表面无氧化,变形小 。在实际生产中,零件表面无氧化能够较好地控制,但变形却难以控制,每次淬火后的合格率都比较低 以BDA1029轴承为例进行分析,其尺寸结构如附图1所示,冲压轴圈与座圈的钢板厚度均为1.0mm,材料为65Mn,要求沟道和铆压处变形量不超过0.2mm,工艺要求轴圈和座圈沟道及铆压处平面翘曲变形量不超过0.2mm,但65Mn属于高碳合金结构钢,冲压成形时会产生很大的应力,热处理后变形量较大,在现有生产条件下,废品率高,合格率仅达到50%左右,造成了加工成本很高。
发明内容
本发明的目的是提出一种减震器轴承热处理变形控制方法,不仅减小变形量,大幅降低了产品的废品率,而且提高了热处理质量,减小了加工制造成本。
为完成上述发明目的本发明采用的技术方案其步骤如下:
a、平面摆放整齐;
b、退火:退火温度500~600℃,保温3~4小时;
c、淬火;
d、模压回火:将多个工件叠加进行回火,( 1) 预热阶段,将工件装好后先不夹紧,放入回火炉内升温至180℃; ( 2) 夹紧校正阶段,炉内的工件升温到180℃后,保温30min,然后用专用工具取出,将两端螺帽拧紧,再次放入炉内,升温至200℃; ( 3) 冷却阶段,将温度升至200℃,保温40min后,取出空冷,彻底冷却后松开螺帽。
本发明提出的一种减震器轴承热处理变形控制方法,汽车减震器轴承座圈轴圈零件经过上述改进的热处理工艺,变形量可控制在0.1mm以内,大幅降低了产品的废品率和加工制造成本。 经过连续批量生产,减震器轴承零件热处理后检测合格率达到了100%。
附图说明
图1是BDA1029轴承尺寸结构示意图。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。
实施例1:
以BDA1029轴承为例,如附图1所示轴承结构示意图所示,冲压轴圈与座圈的钢板厚度均为1.0mm,材料为65Mn,要求轴圈和座圈沟道及铆压处平面翘曲变形量不超过0.2mm。每次试验零件数量50件。
本实施例热处理变形的方法为:先将工件平面摆放整齐;然后进行去应力退火工序;退火温度500~600℃,保温3~4小时,消除冷挤压成形时产生的应力;淬火后将多个工件叠加进行模压回火,具体方法为:( 1) 预热阶段,将工件装好后先不夹紧,放入回火炉内升温至180℃; ( 2) 夹紧校正阶段,炉内的工件升温到180℃后,保温30min,然后用专用工具取出,将两端螺帽拧紧,再次放入炉内,升温至200℃; ( 3) 冷却阶段,将温度升至200℃,保温40min后,取出空冷,彻底冷却后松开螺帽。
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