[实用新型]一种改进的大型化学除油器排泥装置有效
| 申请号: | 201220649516.5 | 申请日: | 2012-12-01 |
| 公开(公告)号: | CN202962003U | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
| 发明(设计)人: | 戈文金;袁敏;谢忠宇;吴霞;黄永清;李华忠;严志红 | 申请(专利权)人: | 新余钢铁集团有限公司 |
| 主分类号: | B01D21/24 | 分类号: | B01D21/24;B01D21/08 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 改进 大型 化学 油器排泥 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及污水处理系统化学除油器排泥装置,尤其涉及一种改进的大型化学除油器排泥装置。
背景技术
目前污水处理系统,采用了很多化学除油器。在钢铁企业,该化学除油器主要处理炼钢、轧钢含油污水。具体工艺是:含油污水经沉淀池初步沉淀,去除部分氧化铁皮后,经泵提升,在泵后管道中投入破乳、絮凝等化学药剂,进入化学除油器处理;污水经化学除油器混凝区搅拌,进入沉淀区,经过自然沉降和斜管填料(其作用大大提高沉降面积)沉降,污水中絮凝的悬浮物沉降于泥斗内和斜管通道表面,斜管通道的污泥积聚成一定重量后自然也滑落于污泥斗内;经沉淀处理后的污水从沉淀区上部溢流槽导流至泵站循环使用;泥斗内污泥定期排放至污泥处理系统,压干处理后工业利用。
上述工艺应用,化学除油器去除悬浮物效果不错,但对于处理能力≥1200m3/h的大型化学除油器,由于平底积泥区面积过大,约20m2,采用简单的排泥管或环形排泥管,均排泥不畅或不均匀,造成中部积泥厚度达2m高,普遍存在排泥困难的问题,影响化学除油器出水水质。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种处理能力≥1200m3/h的大型化学除油器排泥装置,解决大型化学除油器排泥不畅,影响水质处理效果的问题。
针对上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种改进的大型化学除油器排泥装置,包括一大泥斗,其内上方位置设有斜管填料,斜管填料的中部为混凝区,混凝区内安装有搅拌器,混凝区外装有污水进水管,其特征在于:大泥斗下方泥斗斜板内壁固定安装有环形喷淋管,环形喷淋管设置有冲洗孔,冲洗孔的出水方向与大泥斗斜板平行向下,环形喷淋管上的进水管穿过大泥斗斜板通过阀门与进水管道联通;大泥斗下方的中央通过泥斗分区隔板均分有四个小污泥沉积区,小污泥沉积区对应大泥斗下方斜板底部安装有排泥管。
本实用新型的有益效果是:
1、在大泥斗下方的中央设置泥斗分区隔板,解决了泥斗底部面积过大,造成中央区污泥流动性差、积泥过高、排不动的问题;
2、在大泥斗下方泥斗斜板内壁设置环形喷淋管,解决了大泥斗斜板倾角偏小,造成斜板上污泥流不动,排不出的问题。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是图1中A—A向结构示意图。
图中:1-泥斗分区隔板,2-大泥斗,3-环形喷淋管,4-排泥管,5-沉淀区,6-混凝区,7-搅拌器,8-斜管填料,9-溢流槽,10-污水进水管,11-进水管,12-阀门。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。参见图1和图2,一种改进的大型化学除油器排泥装置,包括一大泥斗2,其内上方位置设有斜管填料8,斜管填料8的中部为混凝区6,混凝区6内安装有搅拌器7,混凝区6外装有污水进水管10,其特征在于:大泥斗2下方泥斗斜板内壁固定安装有环形喷淋管3,环形喷淋管3设置有冲洗孔,冲洗孔的出水方向与大泥斗2斜板平行向下,环形喷淋管3上的进水管11穿过大泥斗2的斜板通过阀门12与进水管道联通;大泥斗2下方的中央通过泥斗分区隔板1均分有四个小污泥沉积区,小污泥沉积区对应大泥斗2下方斜板底部安装有排泥管4。
实施例
如图1和图2所示:一种改进的大型化学除油器排泥装置,在大泥斗2的中央增设泥斗分区隔板1,将大泥斗2均分成四个小污泥沉积区,分别安装排泥管4。在原化学除油器大泥斗2斜板内壁固定安装环形喷淋管3,环形喷淋管3上的冲洗孔均匀布置,其方向与大泥斗2下方斜板保持平行向下。本实用新型使用时,根据炼钢或轧钢污水进水悬浮物含量确定排泥周期,一般12h~24h排泥一次。污水处理时,污水从污水进水管10进入混凝区6,经搅拌器7搅拌后混凝,从混凝区6下部的出水口流出,进入沉淀区5,污水中絮凝的悬浮物除自然沉降外,设置斜管填料8的作用提高污泥沉降面积,污水中絮凝的悬浮物沉降于斜管通道表面,然后积聚成一定重量也滑落于大泥斗2内;经沉淀处理后的污水从沉淀区5上部溢流槽9导流至泵站循环使用;排泥时,打开进水管11及排泥管4上的阀门12,在环形喷淋管3上的冲洗孔水流冲刷下,大泥斗2斜板上沉积的污泥平稳下滑,至排泥管4出水较清时,排泥结束。
上述排泥构造及排泥方法改进后,化学除油器从未有过积泥过多,影响出水水质的现象,对提高水质,稳定运行起到了实质性作用。
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