[发明专利]MTBE膨胀床反应器在线换剂方法无效
申请号: | 201210060313.7 | 申请日: | 2012-03-09 |
公开(公告)号: | CN102617296A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 黄风林;屈雪利;卞雯 | 申请(专利权)人: | 西安石油大学 |
主分类号: | C07C43/04 | 分类号: | C07C43/04;C07C41/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 710065 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | mtbe 膨胀 反应器 在线 方法 | ||
1.一种MTBE膨胀床反应器在线换剂方法,其特征在于,根据两个反应器内催化剂的失活程度,选择性地将一级反应器、二级反应器适时切出反应单元,更换相应反应器中的催化剂,二级反应器、一级反应器独立生产运行,装置不停工,具体操作为:
A.切出系统即一级反应器切出及二级反应器独立运行,其具体步骤为:
1)切出准备
提高一级反应器进料温度,降低原料碳四进料温度,碳四原料进料量降到设计量的50%~55%,甲醇流量维持不变;
2)切出
开启甩一级反应器物料阀,使部分物料直接进入二级反应器,控制甩一级反应器物料阀开度及二级反应器进料温度,同时缓慢关闭一级反应器进料阀和出口阀,停开一级反应器外循环的同时,观察二级反应器的进料温度及床层温度变化情况;
关闭一级反应器进料阀,物料全部进入二级反应器,此时,二级反应器床层温度开始上升,初期温度上升较为平稳,之后温升开始加快,立即降低二级反应器进料温度由45℃降至40℃;调大醇烯比,原料甲醇量增加17%左右;过量的甲醇可缓解异丁烯的自聚,抑制反应温度的上升速度;降低二级反应器操作压力1.02MPa降至0.75MPa;降低反应原料进口温度40℃至36℃,二级反应器出口温度最高达到71.5℃时逐步稳定,并开始缓慢回落;
3)单独运行
一级反应器切出后,观察并有效控制二级反应器的床层温升,待温升平稳后,将原料C4量提高至设计进料的75%~80%,醇烯比按1.05进料;
B.一级反应器的退料、置换、换剂及投用,其具体步骤为:
一级反应器(1)完全切出系统后,导通反应器底部中间物料线流程,通过自压将反应器原料压入原料中间罐(10),当一级反应器压力低于0.5MPa时,通过反应器顶部氮气阀(11)充氮升压至0.7MPa,反复向原料中间罐(10)压送物料,直至中间罐(10)液位不再上涨为止,说明一级反应器内已经没有液相物料,封闭一级反应器进出物料流程,泄净压力,用盲板将一级反应器隔离出来;从反应器底部氮气阀(12)引氮气、充压至0.5MPa,打开一级反应器顶氮气阀(10)置换,反复多次,将一级反应器内可燃性物料置换干净,打开一级反应器顶放空待一级反应器压力自泄净,打开人孔,进行催化剂更换,将失去活性的废剂卸出,将反应器底部残存的废剂和瓷球清理干净,然后按催化剂装填方案将新鲜的催化剂装入一级反应器中;
一级反应器的新鲜催化剂装填完毕后,导通甲醇原料泵(13)出口阀(14)至一级反应器的充甲醇流程,打开一级反应器顶部放空阀(15),排不凝气,一级反应器进行充甲醇浸泡操作,甲醇浸泡24小时;
一级反应器投用前各项准备完成,反应系统改大循环,关闭二级反应器出口阀(16),同时打开原料中间罐阀(17),将原料中间罐(10)物料抽入一级反应器;微开一级反应器进料线阀(4),打开顶部放空阀(15)排不凝气,逐步开大一级反应器进料线阀(4),至一级反应器顶部放空有液相液化气出现,关闭顶放空阀(15);确认一级反应器内充满物料,启动泵(18)建立一级反应器循环,缓慢关甩一级反应器阀(3),同时打开一级反应器出口阀(5),将一级反应器并入系统,控制进口温度在40℃,一级反应器升温,待一级反应器出口温度达到55℃时,改反应大循环为正常生产流程;
C.二级反应器切出再生及一级反应器独立运行
二级反应也经历步骤A、B中所述的切出系统、退料、置换、换剂、再投用的操作。
2.根据权利要求1所述MTBE膨胀床反应器在线换剂方法,其特征在于,所述A中步骤1)提高一级反应器进料温度,最高达58℃。
3.根据权利要求1所述的MTBE膨胀床反应器在线换剂方法,其特征在于,所述A中步骤1)降低原料碳四进料温度至45℃。
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