[发明专利]一种利用转炉冶炼过程扒渣生产低磷钢的方法无效
申请号: | 201210051931.5 | 申请日: | 2012-03-01 |
公开(公告)号: | CN102534098A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 刘金刚;姜中行;朱志远;李战军;柴玉国;王文军;王彦锋;郝宁;吴斌;许东利;王立峰;孙齐松;陈霞;孙硕猛;王东柱;高媛;石磊;闫新慧;张利君;刘成 | 申请(专利权)人: | 首钢总公司 |
主分类号: | C21C5/36 | 分类号: | C21C5/36;C21C5/30 |
代理公司: | 北京华谊知识产权代理有限公司 11207 | 代理人: | 刘月娥 |
地址: | 100041 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 转炉 冶炼 过程 生产 低磷钢 方法 | ||
1.一种利用转炉冶炼过程扒渣生产低磷钢的方法,其特征在于,
(1)冶炼前期按正常冶炼控制,前期吹炼完毕钢水温度控制在1350-1370℃之间,炉渣碱度为1.8~2.1之间,渣中FeO%和MgO%含量分别为10wt%~15wt%和7wt%~11wt%,钢水磷含量0.015wt%~0.030wt%,停吹前20-30s内加入炉渣改质剂,总加入量为3-8kg/t钢;
(2)倾动转炉到扒渣机的扒渣角度,对于顶底复吹转炉打开底吹枪,并调至正常使用范围的最大气量,用扒渣机进行扒渣,扒渣率根据终点磷含量要求控制在50%~90%之间;
(3)再加入造渣剂重新造渣,继续吹炼,吹炼终点炉渣碱度控制在4.0-4.5之间,SiO2含量在7wt%~12wt%之间,吹炼终点目标温度1631-1650℃,钢水磷含量控制在0.002wt%~0.008wt%之间。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中所述的炉渣改质剂为白云石和轻烧白云石,轻烧白云石的含量为50wt%~100wt%,其余为白云石;粒度为5~15mm。
3.根据权利要求2所述的炉渣改质剂,其特征在于,粒度小于5mm的数量不超过改质剂质量的10wt%。
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