[实用新型]电缆发泡机氮气加压装置无效
申请号: | 200920120929.2 | 申请日: | 2009-06-01 |
公开(公告)号: | CN201421744Y | 公开(公告)日: | 2010-03-10 |
发明(设计)人: | 张惠祥 | 申请(专利权)人: | 杭州宏森电缆有限公司 |
主分类号: | H01B13/18 | 分类号: | H01B13/18;H01B13/20;B29C44/34 |
代理公司: | 杭州九洲专利事务所有限公司 | 代理人: | 王洪新 |
地址: | 311300浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电缆 发泡 氮气 加压 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电缆生产线中的发泡机氮气加压装置。
背景技术
视频电缆的常规结构是在线芯(导体)的外围依次由内而外同心包敷着绝缘材料层、屏蔽层和护套。目前视频电缆的绝缘材料层普遍采用发泡塑料结构;其形成方式是:电缆线芯在常压状态被牵引穿越过注塑机机头模腔,模腔内熔融状态的塑料发泡料(注入高压氮气进行发泡的塑料)就均匀地包敷在线芯的外部,而后被牵引出注塑机机头模腔并又进入水槽,使其外部所包敷的发泡后的塑料冷却定型成为绝缘材料层。通常塑料发泡时采用的氮气直接由气瓶经过减压阀再注入注塑机;由于注塑机机头模腔内具有较高的发泡气压(大于5kg/cm),因此当气瓶内氮气压力降低至一定程度时(通常降到接近5kg/cm),氮气就无法继续进入注塑机;此时尽管气瓶内尚有大量氮气,也无法继续使用,而不得不重新更换其它满载(通常满载时的气压为15kg/cm)的气瓶;这不仅浪费了大量的氮气资源,使成本难以进一步下降,而且所使用的氮气压力波动较大,造成发泡层的结构不稳定,影响了产品质量。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是克服上述背景技术的不足,提供一种发泡机氮气加压装置,该装置应能提高塑料发泡层质量,并具有氮气利用率高、成本较低的特点。
本实用新型采用的技术方案是:电缆发泡机氮气加压装置,其气体输入端和气体输出端分别接通气瓶和注塑机;其特征在于该装置中设有相互用管道接通的增压泵和储气罐,增压泵的进气口作为所述气体输入端,储气罐的出气口作为所述的气体输出端。
所述气体输出端上还装有减压阀。
所述储气罐上还装有压力监测器。
本实用新型的使用原理是:增压泵6(通过管道2)抽取气瓶中的氮气输送至储气罐,并将储气罐7中的氮气气压提升并保持在25kg/cm左右;从储气罐出气口(通过管道4)输出的氮气经过减压阀后再输送至注塑机进行发泡。当储气罐中的氮气气压高于25kg/cm时,压力监测器发出信号使增压泵停机,储气罐中的氮气气压就不再上升。而随着储气罐中的氮气不断输出至注塑机,氮气气压逐渐降低;当氮气气压低于某一设定值(如20kg/cm)时,压力监测器又发出信号使增压泵通电运转,使储气罐中的氮气气压逐渐增加。如此循环往复连续运行。
本实用新型的有益效果是:一方面,由于储气罐中的氮气气压始终稳定并且高于注塑机发泡需要的气压,因而注塑机发泡所需的氩气气压能够保持稳定状态,使得绝缘材料层的发泡质量得到大幅度提高,相应提高了电缆产品的质量。另一方面,由于采用了增压泵,气瓶内的氮气能够被抽取干净,不再有氮气浪费的现象产生;资源得到了充分利用,生产成本也有了进一步的降低。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是现有电缆发泡机与气瓶的连接关系示意图。
具体实施方式
由图2可知:通常塑料发泡时采用的氮气直接由气瓶1经过减压阀9再注入注塑机5;结构虽然简单,但是缺点较多。
本实用新型中(图1所示):该氮气加压装置3的气体输入端和气体输出端分别接通气瓶1和注塑机5;装置中又设有相互用管道接通的增压泵6和储气罐7,增压泵的进气口作为所述气体输入端,储气罐的出气口作为所述的气体输出端。
所述气体输出端上装有减压阀8,用于配合和调定注塑机所需的发泡压力。
所述储气罐上还装有压力监测器7-1;该检测器通过适时启动和关闭增压泵的方式,将储气罐内的氮气气压控制在所需要的范围内。
本实用新型中的增压泵、减压阀、压力监测器及其它所有装置及零部件均可全部外购。
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