[发明专利]活性焦脱硫再生气制硫酸工艺无效
申请号: | 201210257949.0 | 申请日: | 2012-07-25 |
公开(公告)号: | CN102743956A | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
发明(设计)人: | 沈粹卿 | 申请(专利权)人: | 南京博图硫酸技术设计中心 |
主分类号: | B01D53/18 | 分类号: | B01D53/18;B01D53/04;B01J20/34;B01J20/20;C01B17/74 |
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地址: | 210044 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 活性 脱硫 再生 硫酸 工艺 | ||
技术领域
本发明属环保综合利用技术领域,涉及一种活性焦吸附法脱硫再生气的后处理方法,特别是活性焦脱硫再生气制硫酸工艺。
背景技术
目前电厂、钢铁厂、化工厂对外排放的烟气中都含有SO2,为消除SO2污染,企业采用了不同的烟气脱硫技术。活性焦吸附法属于干法烟气脱硫技术,该法通过吸附、解析过程,释放出300~350℃,含SO215%~30%,含水30%~35%的富集烟气。多数企业将富集烟气送至相邻的硫酸生产系统。个别企业虽有独立制酸系统,但稀酸未加以综合利用,流程复杂,投资多。
发明内容
本发明的目的是针对电厂、钢铁厂、化工厂等对外排放的烟气采用活性焦脱硫后的再生气,而提出的一种活性焦脱硫再生气制硫酸工艺。
本发明的主要技术方案:活性焦脱硫再生气制硫酸工艺,其特征是包括以下工艺步骤:从再生风机送出的300~350℃的含15%~30%的SO2烟气,经热管锅炉降温至170~190℃进入气体净化系统;烟气经过内喷文氏管、泡沫塔降温除尘后进入两级电除雾器除去酸雾;除雾后烟气与补充空气混合成36~40℃含8%~9%SO2气体进入干燥塔,用92.5%硫酸干燥后,由主风机升压至18~22Kpa进入转化系统,转化率96%~97%;转化后气体经省煤器进入吸收系统,生产成品硫酸;吸收后尾气送回烟气主脱硫装置进一 步脱除SO2,排空SO2低于200mg/m3。
一般地,本发明所述净化系统的稀酸利用两台稀酸冷却器冷却,冷却后的稀酸循环使用。
从内喷文氏管底槽来的稀酸经沉降后,大部分经冷却后重新进入内喷文氏管,少部分引至脱气塔脱出稀酸中SO2后,送入稀酸过滤装置,采用反渗透膜过滤技术进行清浊分离。清液用泵送至吸收塔酸循环槽作为生产补充用水;浊液加石灰中和后,分离水作为工业用水,少量废渣去废渣处理区;沉降器排出的污泥可回收作燃料。
本发明所述的转化系统可采用常规的四段冷激式一次转化工艺。
本发明的主要工艺指标:
入转化气体:
SO2: 8%~9%
酸雾:<0.005g/m3
水分:<0.1g/m3
尘: <0.001g/m3
效率:
转化率:96%~97%
净化率:>99%
吸收率:>99.97%
排空尾气:
SO2<200mg/m3
本发明的工艺可以根据需要生产20%发烟硫酸、98%酸、92.5%浓硫酸, 还可以根据需要进一步生产65%发烟硫酸、液体SO3、液体SO2等产品。
本发明的有益效果:
1)转化采用一转一吸,流程简单,投资省,阻力小。
2)吸收后的尾气返回烟气主脱硫装置,采用活性焦脱硫,保证排空尾气中SO2,远低于国标要求,可达200mg/m3(国标为<400mg/m3)
3)采用热管锅炉,热管省煤器回收热量,热利用率高。
4)净化过程中产生大量冷凝水,经处理后作为产品补充水和工业用水,无废水对外排放。
5)净化过程中产生的活性焦污泥可返回锅炉作燃料,仅有少量中和后石灰渣为废渣处理。
6)产品品种可根据市场需要调整,也可进一步发展生产其它化工产品。
附图说明
附图1为本发明实施例工艺流程示意图。
图中,1-再生塔;2-再生风机;3-热管锅炉;4-沉降器;5-内喷文氏管;6-文氏管底槽;7-文氏管稀酸循环槽;8-文氏管稀酸冷却器;9-泡沫塔循环槽;10-泡沫塔;11-泡沫塔酸冷却器;12-电除雾器;13-干燥、一转一吸装置;14-泡沫塔稀酸泵;15-脱气塔;16-稀酸泵;17-文氏管稀酸泵;18-污酸过滤装置;19-清酸泵。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本发明工艺加以详细描述。
实施例
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