[发明专利]精确控制N含量的高纯净双相不锈钢冶炼工艺有效
申请号: | 201810495871.3 | 申请日: | 2018-05-22 |
公开(公告)号: | CN108642365B | 公开(公告)日: | 2020-11-10 |
发明(设计)人: | 张潇潇;祁庆花;韩文科;赵子文;魏海东;蒋春宏;高峰;宋道春;刘林;王亚安;牛翰卿 | 申请(专利权)人: | 兰州兰石集团有限公司;兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 |
主分类号: | C22C33/04 | 分类号: | C22C33/04;C22C38/02;C22C38/04;C22C38/44 |
代理公司: | 甘肃省知识产权事务中心 62100 | 代理人: | 马小瑞 |
地址: | 730050 甘肃省*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | 本发明公开了一种精确控制N含量的高纯净双相不锈钢冶炼工艺,采用“电弧炉+AOD炉精炼”的冶炼方法。首先在电弧炉中进行熔化初炼,炉料包含本钢返回料、不锈钢返回料、合金、辅料;然后进入AOD炉对钢液精炼,精炼过程中全程吹N,通过对氧氮比、吹入气体的流量和时间的控制,分4次吹入氮氧混合气体进行脱碳,经过还原、造渣、脱硫、调整成分、精确控制N、出钢、浇铸等步骤,实现快速脱C、精确控N,并且将P、S含量、气体含量及氧化物夹杂控制到较低的水平。电弧炉熔炼阶段高配碳,在AOD精炼前期依靠碳氧反应升温;生产出符合标准要求的S32205不锈钢钢锭,大幅提升了生产效率、降低了生产成本。 | ||
搜索关键词: | 精确 控制 含量 纯净 不锈钢 冶炼 工艺 | ||
【主权项】:
1.一种精确控制N含量的高纯净双相不锈钢冶炼工艺,其特征在于:本工艺采用“电弧炉+AOD炉精炼”的冶炼方法,首先在电弧炉中对炉料进行熔化初炼,然后进入AOD炉对钢液精炼,精炼过程中全程吹N,生产出符合标准要求的S32205双相不锈钢钢锭;第一步,在电弧炉内,对包含不锈钢返回料、合金、辅料的炉料进行熔化初炼:1.1炉料包含本钢返回料、不锈钢返回料、低磷软铁,配碳用碎电极块;1.2熔化初炼按一般不锈钢返回吹氧法操作,在熔化后期,补加石灰,控制渣量在3%以上;1.3化清取样全分析,化清C1.00‑1.50%,加适量Ca‑Si粉还原,提温至1600℃,取样全分析;1.4成分控制:根据分析结果调整Ni、Cr至下限,Mn0.4‑0.6%,C1.00‑1.20%,Si0.25‑0.40%,P≤0.025%;1.5出钢温度:1670‑1700℃,扒渣50%,出钢;第二步,在AOD炉内进行双相不锈钢钢液的熔炼:2.1烘炉、兑钢水:烘炉前先开冷却气体,加入钢水重量3%的石灰,烘炉时间≥4小时,烤红烤透;兑入钢水后,控制炉温≥1560℃;2.2吹炼脱C:整个脱C期炉内温度控制在≤1760℃;为避免脱C期温度过高,而还原后期温降太快,Ni、Mo、Mn合金成分调整均在脱C期完成,还原后期只做微调;2.2.1第一步吹炼脱C:向炉内吹入比例关系为O2:N2=4:1的氮氧混合气体,吹炼结束后取碳样分析并测温;调整成分Ni至5.3%,Mo至3.3%,吹气时间约20‑25min,加入50‑100kg/吨钢水的石灰,脱C至0.10‑0.20;2.2.2第二步吹炼:向炉内吹入比例关系为O2:N2=1:1的氮氧混合气体,吹气时间约10‑15min,吹炼结束后取碳样分析并测温;参考碳含量0.1‑0.2%;调整成分Mn至1.3%,加入50‑100kg/吨钢水的石灰,不等碳样,立即进行第三步吹炼,参考C含量0.05‑0.08 %;2.2.3第三步吹炼:向炉内吹入比例关系为O2:N2=1:2.5的氮氧混合气体,吹气时间约5‑10min,吹炼结束后取碳样分析并测温;不等碳样,加入50kg/吨钢水的石灰,立即进行第四步吹炼;2.2.4第四步吹炼:向炉内吹入比例关系为O2:N2=1:5的氮氧混合气体,吹气时间约5‑10min,吹炼结束后取碳样分析并测温,温度控制在≤1760℃,碳控制在C≤0.012%;2.2.5取渣样;2.3还原:控制好温度,此后禁止吹氧;2.3.1加入300‑350kg/吨钢水FeSi还原,主要还原渣为Cr2O3,同时降低钢中氧含量,加入量根据氧化情况微调,如果温度偏低,考虑加入精Si减少温降,使渣中Cr≤1%,还原时间为10‑15分钟;2.3.2若发现渣粘稠,加入50‑100kg/吨钢水的CaF2以增加渣的流动性,提高Cr的回收率;若化渣不好,继续以20‑30kg CaF2/吨钢水分批加入;2.3.3取渣样,扒渣全部;2.4造渣、脱S2.4.1加入石灰造新渣,要求二元碱度CaO/SiO2≥1.8;2.4.2加入铝1.5‑3.0kg/吨钢水进行深脱氧、脱硫,加入Ca‑Si粉15‑30kg/吨钢水,保证渣呈灰白色或者偏绿色;2.4.3取样分析,根据分析结果如需脱S,将脱硫时间控制在10‑20分钟;再次取样分析,根据分析结果若脱S效果不好,继续加入石灰,控制S≤0.002%;观察炉渣,若流动性不好,加入20‑30kg CaF2/吨钢水;2.5调整成分:这一时期避免合金加入过多导致温降过大,注意Cr的控制,避免超出上限;根据分析结果,微调成份使Mn 1.0‑1.3%,Cr规格中限,Ni、Mo规格偏中下限,C 0.015%,Si 0.40‑0.60%,N含量在2300‑3000ppm左右;2.6精确控N、出钢2.6.1吹Ar气脱N,分两步吹入,第一步吹入75%的Ar气,按照每m³Ar气脱氮约16.5ppm计算,取样分析,根据分析结果微调脱N比例;第二步吹入Ar气,应避免过吹,防止N超出下限;控氮范围1600‑1800ppm;2.6.2取样检测、出钢:取样全分析,同时取气体样及渣样;成分符合规格后,炉内温度为1610‑1630℃,出钢;2.6.3成品取样分析:钢包内取成品样进行全分析;2.6.4浇铸:将高温钢液浇铸成钢锭,镇静时间4‑6分钟;浇铸温度:1540‑1550℃。
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