[实用新型]电除尘器的整流变压器无效
申请号: | 96236323.5 | 申请日: | 1996-09-30 |
公开(公告)号: | CN2267521Y | 公开(公告)日: | 1997-11-12 |
发明(设计)人: | 丁小平 | 申请(专利权)人: | 丁小平 |
主分类号: | H01F38/00 | 分类号: | H01F38/00 |
代理公司: | 甘肃省专利服务中心 | 代理人: | 李新林 |
地址: | 730046 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电除尘器 整流 变压器 | ||
本实用新型涉及一种整流变压器,适用于大中型电除尘器的整流变压器。
过去由于硅整流桥耐压水平低,国内外电除尘器整流变压器均采用低压侧抽头调压、高压侧多组绕组整流后串联输出的技术,如图1所述。随着硅整流桥耐压水平提高后,一些制造厂采用整流变压器低压侧抽头调压、高压侧多组绕组串联后单组硅整流桥整流输出的技术,如图2所述。上述二种方案均存在以下不足之处:1.浪费材料,现有技术的低压绕组有一个基本线段(即基本匝数),以此供电时输出电压最高(供空载升压用)。实际运行时需要降低电压,为此增设调压线段(即调压匝数),依靠增加低压匝数来降低输出电压。这一调压线段纯粹为调压而设;2.制造工艺复杂,在绕制电除尘器整流变压器低压绕组时,为了将抽头引出,经常采用T型焊接工艺。由于低压导线粗并且经常是多根并绕,这样不仅制造工艺复杂,而且经常由于油道堵塞造成局部过热而形成隐患;3.运行维护困难,在调整电压时,需要人爬到几十米高的电除尘器顶部,将电缆换接到合适的低压套管上。由于电缆又粗又重,比较麻烦,经常拆装还可能引起套管松动而造成漏油;4.性能差,不容易实现阻抗匹配,损耗偏大温升偏高,满足不了用户在空载升压(希望阻抗大一点)和运行(希望阻抗小一点)时对阻抗电压的不同要求。
本实用新型的目的是提供一种节约材料、简化制造工艺、便于运行维护和提高性能的电除尘器整流变压器。
本实用新型的目的是这样实现的。它包括变压器的铁心、低压绕组、高压绕组、高压调压开关和硅整流桥。在高压绕组上引出抽头,其高压绕组抽头经高压调压开关与硅整流桥输入端连接,通过切换高压调压开关档位,改变高压绕组匝数,从而改变输出电压。
本实用新型由于采用高压绕组抽头调压,依靠减少高压匝数来降低输出电压,可以省去多余的低压绕组调压线段。低压绕组导线节约率=1-(最低输出电压/最高输出电压)。由于低压绕组是内柱绕组,所以高压绕组、铁心和油箱的尺寸都相应减小,这将大大降低制造成本。由于高压绕组导线细,抽头工艺简单,只要注意引线绝缘即可。由于可选择不同类型的高压调压开关,因此可以在电除尘器顶部切换高压调压开关的档位,也可以在控制室进行调压,使得运行维护更加容易。由于在高压绕组上多引出几个抽头的成本增加很少,因此可以在高压绕组上多引出几个抽头来增大调节范围,以满足阻抗匹配的要求。由于在输出电压较低时,低压绕组匝数减少很多,绕组直流电阻减小,使得短路损耗成比例降低,温升也相应降低,因此不仅节约能源,还能降低变压器老化速度,增加变压器使用年限。由于实际运行时降低输出电压靠的是减少高压绕组匝数,这使高压绕组电抗高度减小,阻抗电压增大,能满足用户对于阻抗电压的不同要求。
下面结合附图及实施例对本实用新型的技术方案进行详细说明。
图1为电除尘器整流变压器采用低压侧抽头调压,高压绕组整流后串联输出的电路原理图。
图2为电除尘器整流变压器采用低压侧抽头调压,高压绕组串联后整流输出的电路原理图。
图3为本实用新型实施例1的电路原理图。
图4为本实用新型实施例2的电路原理图。
图5为本实用新型实施例3的电路原理图。
图6为本实用新型的电子式无载中部调压开关的电路原理图。
图7为本实用新型的电子式无载端部调压开关的电路原理图。
图8为本实用新型的电子式有载中部调压开关的电路原理图。
图9为本实用新型的电子式有载端部调压开关的电路原理图。
图10为本实用新型实施例8的电路原理图。
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