[发明专利]单双管整体合金内排屑深孔钻制造方法无效
申请号: | 94119005.6 | 申请日: | 1994-12-26 |
公开(公告)号: | CN1117901A | 公开(公告)日: | 1996-03-06 |
发明(设计)人: | 刘育民 | 申请(专利权)人: | 刘育民 |
主分类号: | B22F7/00 | 分类号: | B22F7/00;E21B10/00 |
代理公司: | 山西科力公司专利事务所 | 代理人: | 雷立康 |
地址: | 030031 山西省*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双管 整体 合金 内排屑深孔钻 制造 方法 | ||
本发明涉及一种单双管整体合金内排屑深孔钻的制造方法,属于由金属粉末用压制和烧结的方法制造深孔加工刀具。
长期以来深孔加工是国内外机械加工的一大难题,人们曾用高速钢深孔钻达到了加工深孔的目的,但这种深孔钻的寿命短,影响了机械加工的速度。以后为了提高刀具寿命,采用了镶合金片的方法制造深孔钻,但由于制造镶合金片的深孔钻需要采用如下工艺:1、刀片烧结,2、刀片加工与柄部刀槽相配合,3、焊切削刃刀片,4、焊两导向条,5、清理焊渣,6、磨外圆,7、磨导向条,8、开刃磨各角度;因此制造镶合金片深孔钻的方法存在着工序长,工费成本高,以及深孔钻易开裂、质量差等缺点。
本发明的目的是提供一种制造工序少、成本低且使深孔钻质量高、使用寿命长的单双管整体合金内排屑深孔钻的制造方法。
本发明的目的由以下步骤完成:
a、配制橡胶溶液:
首先按下式进行橡胶溶量的计算:
100∶B=(P+X)∶X ……(1)由上式(1)得
式中X为在P公斤汽油中得浓度B时所加橡胶的溶量;
P为所加汽油的数量,占溶液的85~90%;
B为所需的百分比浓度,取值10~15;
接着将计算所得的橡胶加入汽油中,搅拌12~16小时,使橡胶充分溶解,即得所需百分比浓度的橡胶溶液;
b、配制混合料:
在每千克合金粉中加浓度为10~15%的橡胶溶液90~100毫升,再加入少量的石蜡,混合搅拌1小时,放入烘箱在100~160℃的温度下烘干45~65分钟;
c、过筛:用60~80目分样筛过筛;
d、压型:将过筛混合料装入压模中,压制钻头体成型,压坯密度为14.4~14.8g/cm3;
e、烘干:压制好的毛坯在120℃下干燥6~10小时;
f、烧结:毛坯修型后在1380~1420℃温度下,保温1小时;
g、加工:钻头体与柄部焊在一起并进行磨削即制成。
上述合金粉由碳化钨、钴、碳化钛、碳化钽、碳化铌和碳化钼组成,其重量百分比为:
碳化钨 80~90% 碳化钽 0.05~0.08%
钴 3~10% 碳化铌 0.03~0.05%
碳化钛 6~15% 碳化钼 0.027~0.038%
上述石蜡的加入量为每千克合金粉中加石蜡3~5克。
由于本发明采用了粉末冶金整体烧结刀头的工艺步骤,与背景技术相比,省掉了刀片加工、焊切削刃刀片、清理焊渣等工序,因此具有以下优点:
1、加工工序少,成本低。加工1件整件深孔钻的成本比镶合金片的深孔钻的成本低20%左右;
2、因整体深孔钻的刀头是一体的,故没有焊接开裂现象的产生,所以其质量可靠,使用寿命提高。
本发明可用于各种直径深孔钻的制造,尤其可用于小直径深孔钻的制造。
下面结合实施例对本发明作进一步的详细描述。
实施例1:
a、配制橡胶溶液:
取汽油9公斤,百分比浓度B为10,由公式(2)计算得橡胶溶量X=1公斤。然后在汽油中加入计算所得橡胶溶量,搅拌14小时,使橡胶充分溶解后制得橡胶溶液。
b、配制混合料:
取碳化钨800克、钴100克、碳化钛98.9克、碳化钽0.5克、碳化铌0.3克和碳化钼0.3克置于容器中,将配好的橡胶溶液取90毫升加入容器中,再加入石蜡3克,混合搅拌1小时,放入烘箱中,在110℃下烘干65分钟。
c、用60目分样筛过筛。
d、将过筛混合料装入压模中,压制钻头体成型,压坯密度为14.4g/cm3。
e、压制好的毛坯在120℃下干燥10小时。
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