[发明专利]一种油水冷却装置无效

专利信息
申请号: 91106666.7 申请日: 1991-04-15
公开(公告)号: CN1034094C 公开(公告)日: 1997-02-19
发明(设计)人: 金捷生;刘月芳;邱良;邓建民 申请(专利权)人: 湖南省资兴市东电机电厂
主分类号: F28D7/10 分类号: F28D7/10
代理公司: 湖南省专利服务中心 代理人: 黄子平
地址: 423403 *** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 油水 冷却 装置
【说明书】:

本发明涉及用水对含热量油进行冷却的装置,如变压器用的油水冷却装置。

专利号为88218729.5的实用新型专利和申请号为88105817.3的发明专利申请同时记载了一种“闭式双胀口油水冷却装置”,其结构主视图见图1。该油水冷却装置有油冷室1、进水室2、上水室3和排水室4。油冷室1内有进水冷却水管5和回水冷却水管6,进水冷却水管连通进水室与上水室,回水冷却水管连通上水室与排水室。高温油由进口进入油冷室,冷却水由进水室经进水冷却水管流入上水室,再由上水室经回水冷却水管流入排水室,然后排出。冷却水流经冷却水管时,通过冷却水管壁与含热量油进行热交换,将热量带走,使之降温冷却,冷却后的低温油由出口流出,供需冷却的设备(变压器)循环冷却。图1所示的为具有胀口7、胀口8的双胀口式结构,胀口用于防止油、水渗漏。双胀口式结构的油水冷却装置的油冷室与水室之间有闭式隔离室9,该隔离室可防止工作用油、水渗漏而造成油水混合。已有的单胀口式油水冷却装置没有闭式隔离室,只有胀口8。已有的单胀口或双胀口结构的油水冷却装置,冷却水都是由进水管首先流入进水室,然后经进水冷却水管流入上水室,再由上水室经回水冷却水管流入排水室,然后排出。由于上、下水室内存在水流死角,在实际使用中产生的问题是,冷却水中含有的泥砂、碎渣在各水室中积贮严重而发生堵塞,尤其是洪水季节,用于大型变压器的油水冷却装置内积渣甚为严重,需要经常清理,由于清渣次数频繁,每清理一次都需进行两头端盖的拆、装,所需时间较长,操作困难,影响设备正常运转。

本发明的目的是提供一种排渣型的油水冷却装置。本油水冷却装置可消除内部的积渣现象。

本发明方案在所述现有技术的基础上进行改进,技术方案如下:

本油水冷却装置有油冷室,该油冷室的壁上部有高温油进口、壁下部有低温油出口,该油冷室内有进水冷却水管和回水冷却水管,设置了弧形进水导流管、弧形回水导流管和弧形排水导流片或弧形排水导流管(附图中未表示),所述的弧形进水导流管的一端连进水管,另一端连所述进水冷却水管的进水端;所述的弧形回水导流管的一端连所述进水冷却水管的出水端,另一端连所述回水冷却水管的进水端;当设置弧形排水导流管时,该导流管的一端连所述回水冷却水管的出水端,另一端连排水管。本发明设置的弧形进水导流管、弧形回水导流管和弧形排水导流片或弧形排水导流管,消除了水流死角,冷却水中的泥砂、碎渣即可随水流排出,从而消除积渣现象。

图1为现有“闭式双胀口油水冷却装置”的主视图;图2为本发明装置的主视图,图3为图2中的A-A视图;图4为本发明装置设置进水接头时的主视图(上部省略),图5为图4中的B-B视图。

实施例,参见图2至图5。弧形进水导流管10的进水端在安装使用状态时接进水管道,另一端接进水冷却水管的进水端(图示中为下端);弧形回水导流管一端接进水冷却水管的出水端(图示中为上端),另一端接回水冷却水管的进水端(图示中为上端);图2和图4中所示设置的是弧形排水导流片12,回水冷却水管的出水端与该弧形排水导流片构成的导流室相通,而且该导流室的下部有出水口;在实施本发明时,当设置弧形排水导流管时,其结构形式同弧形进水导流管10,此时,弧形排水导流管的一端连回水冷却水管的出水端(图示中为下端),另一端连排水管。由图2给出的结构表明,含有泥砂、碎渣的冷却水所流经的是弧形管或直形管,由于不存在水流死角,泥砂、碎渣即随水流排出。在本实施例中,在弧形进水导流管与进水管的连接处设进水接头13,该进水接头上设有排污阀14和侧向小流量进水管16,见图4,排污阀用于进水接头内的积渣排放,拧动阀杆15便可使阀门开启或关闭,操作简单、方便,清渣所需时间短,可大大提高设备运行效率,设置侧向进水管作用有两个,一是使进入接头内的渣翻腾,随水流流动,防止积渣,二是用于清洗进水接头,当截止冷却水、接通进水管16、打开排污阀时,可对进水接头进行清洗。本实施例的弧形进水导流管和弧形排水导流片通过下机体安装,下机体与油冷室连接后,该处水路接通;弧形回水导流管装于上机体,上机体与油冷室的另一头连接后,各水管即连通。采用这样的结构,便于各导流管的定期检查和更换。本实施例用于变压器的冷却油冷却,额定冷却容量120千瓦,有效冷却面积13.5平方米,额定水流量每小时12立方米。对实施例进行的人工故意向冷却水中加细砂试验,冷却装置内无积砂现象,试验证明排渣性能良好。

本发明通过设置导流机构,使水流顺畅,克服了现有技术容易积渣的缺点,可大大提高设备运行效率,较有效地消除了因积渣而引起的不安全因素,当用于大中型变压器工作油冷却时,效果尤为突出,也可用于其它类似设备的油水冷却。

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