[其他]新型气阀无效
| 申请号: | 86201542 | 申请日: | 1986-04-12 |
| 公开(公告)号: | CN86201542U | 公开(公告)日: | 1986-12-03 |
| 发明(设计)人: | 庄顺元;石华鑫;张乃蘅;钱向仙 | 申请(专利权)人: | 庄顺元 |
| 主分类号: | F04B39/00 | 分类号: | F04B39/00 |
| 代理公司: | 中国科学院上海专利事务所 | 代理人: | 薛嘉俊,衷诚宣 |
| 地址: | 上海市金山石*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 新型 气阀 | ||
本实用新型是对原有气阀(包括进气阀和排气阀)结构的改进。适用于自动阀和控制阀。
气阀是活塞式压缩机的重要部件,是决定其经济性与运转可靠性的关键部件。目前,在国内外现有技术中大多使用环状阀或网状阀。这些气阀在进气和排气时,气流方向是由阀座经阀片转折进入或排出气缸,因此,这些阀的气流阻力系数大(即流量系数小)。由于阻力损失是与气流速度的平方成正比的,所以这些阀限制了压缩机活塞平均速度的提高。为了改善气阀损失,过去一般的做法是调整气阀弹簧的匹配,以改善阀片运动规律,增大通流时间截面积;或者把气阀做成多环,狭通道,以增大阀隙通流面积,降低气体流速。同时,这些气阀的进气、排气是利用气缸内外的压力差推动阀片自动工作,阀片对阀座相对作垂直方向运动的,气阀每启闭一次,阀片都要和升程限制器及阀座各撞击一次。由于冲击疲劳,会使阀片寿命降低。为提高阀片寿命,过去一直在进行从改善阀片材质,提高阀片热处理及制造工艺质量等方面的研究,也有用改善撞击面形状或用气垫法以缓和冲击。到目前为止,虽然对环状或网状阀作了多方面的研究改进,但都是在这些阀的固有基础上的改进,不能从根本改变其缺点,在现有技术中,还使用一种簧片式直流阀,其阀片为薄弹簧钢片,靠弹簧钢片的弹性来启闭气流通道。这种阀的流量系数较大,但余隙大,阀片寿命短,对制造的要求也高,故实际上很少采用。
为改善气阀的流通特性,以减少气流阻力损失,提高活塞式压缩机的性能,和消除阀片因气阀结构造成的冲击疲劳,提高阀片的使用寿命,本实用新型提供了一种新型气阀,它一并克服了现有气阀的上述缺点。
本新型气阀由阀座、阀片、气阀弹簧等部分组成,其特点为阀片是整体结构,其上开有若干条长腰形通孔,此阀片用对它起支承和导向作用的支承销钉固定在阀座上;在阀座上同样开有若干条长腰形通孔,其宽度、长短与阀片上的长腰形通孔对应相等。此阀片和阀座紧密接触,並可相对滑动。另一特点是,这种气阀装有能带动阀片对阀座作相对滑动位移的驱动活塞组件,该组件由驱动气缸,驱动活塞,杠杆机构等组成。驱动气缸上开有一通孔,阀座上也开有一直通或斜通的通孔,此两通孔相连接,並与主机气缸相连通。这样就组成一个从主机气缸到驱动气缸的通道,当主机气缸开始进气或排气时,气体压差力和弹簧力迫使 驱动气缸中的驱动活塞移动,于是,与驱动活塞相连的杠杆机构就拨动阀片相对阀座滑动,主机气缸就进行正常进、排气。具体以排气阀为例来说明这种气阀的工作过程:当主机气缸活塞上行气体被压缩,到压力高于排气腔压力时,驱动活塞组件中的驱动活塞“感应”到经阀座通孔和驱动气缸通孔来的主机气缸压力的升高,即克服气阀弹簧的阻力,驱动活塞便上行,与之相连的杠杆机构便拨动阀片向一方,例如向右滑动,阀片与阀座的通气孔就相通,(即气阀的排气通道打开),主机气缸的气体就以与阀片运动方向相垂直排出气缸。这样的通道就减小了气阀的形状阻力,提高了流量系数;当主机活塞接近终了时,即接近上止点时活塞速度渐慢,气缸内压力下降,这时加上气阀弹簧的恢复力,驱动活塞便下行,与之相连的杠杆机构就拨动阀片向左滑动,迫使阀片自动复位关闭。这就完成了一个排气周期。进气阀也按排气阀相同的工作原理完成进气周期。
现以以下气阀实施例对本实用新型作进一步说明:
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