[发明专利]一种处理高纯铜电解残阳极板的方法在审
| 申请号: | 202110124539.8 | 申请日: | 2021-01-29 |
| 公开(公告)号: | CN112941564A | 公开(公告)日: | 2021-06-11 |
| 发明(设计)人: | 魏传兵;谭克勤;郑军涛;董旭;魏传栋 | 申请(专利权)人: | 东营海特金属材料有限公司 |
| 主分类号: | C25C1/12 | 分类号: | C25C1/12;C25C7/02 |
| 代理公司: | 北京盛凡佳华专利代理事务所(普通合伙) 11947 | 代理人: | 王翠 |
| 地址: | 257029 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 处理 高纯 电解 残阳 极板 方法 | ||
本发明公开了一种处理高纯铜电解残阳极板的方法,包括高纯铜电解精炼工艺过程中产出的残阳极板,作为硫酸铜电解液的铜源,直接与铜板组配作阳极,装入电解提纯槽中,生产5N~6N高纯铜,包括以下步骤:S1、阳极组配,首先将洗净的残板进行分拣,其中平整的大块残板因接触面积大选出备用,采用一块铜板组配一块残板和多块残板放在同一阳极篮内的其中一种方法进行组配。本发明将高纯铜电解残阳极板装篮组配成铜阳极,返回电解系统,产出高纯铜符合GB/T26017‑2010中Cu99.999%要求,同时可将高纯铜电解残板率减少至3~6%,大大减少了回炉重铸金属量,降低了能源消耗,减轻了劳动强度,减少了环保压力,减少了因回炉重铸而产生的铜损失。
技术领域
本发明涉及纯铜电解技术领域,尤其涉及一种处理高纯铜电解残阳极板的方法。
背景技术
高纯铜的提取广泛采用以99.99%的电解铜作阳极,在硫酸铜电解液中电解。随着电解的进行,阳极不断溶解而其体积和面积缩减小,阳极电流密度逐渐增大,此外由于阳极泥在阳极表面不断积累,造成阳极钝化不断增加,引起槽压升高,电流效率下降。一般槽压到1.5~3.0V时,就要停槽,此时产出的残板率都较高(10~17%)。
对于这部分残阳极板,绝大多数商业电解槽采取回炉重铸阳极后再电解,该处理方法不可避免地增大劳动量及劳动强度,同时回炉重铸过程流程长、能耗高,并伴随一定的环保压力,而且部分铜在熔铸过程中会粘接炉壁等造成一定的损失,影响铜的回收,为此,我们提出一种处理高纯铜电解残阳极板的方法来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种处理高纯铜电解残阳极板的方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种处理高纯铜电解残阳极板的方法,包括高纯铜电解精炼工艺过程中产出的残阳极板,作为硫酸铜电解液的铜源,直接与铜板组配作阳极,装入电解提纯槽中,生产5N~6N高纯铜,包括以下步骤:
S1、阳极组配,首先将洗净的残板进行分拣,其中平整的大块残板因接触面积大选出备用,采用一块铜板组配一块残板和多块残板放在同一阳极篮内的其中一种方法进行组配,并采用钛质篮作为先前阳极残板收纳挂篮,并装篮待用;
S2、电解,将组配好的阳极篮置入电解槽中,以钛板为阴板,通电开始电解,并控制电流密度为20~130A/m2,槽压低于1.5V;
S3、残板洗涤,电解结束后,取出残板,将表面用离子水清洗干净,整理后备用。
优选地,所述电解液的硫酸浓度为40~100g/L。
优选地,所述电解液的铜离子浓度25~120g/L。
优选地,所述电解槽内的同名电极板之间的极间距为20~40cm。
优选地,所述电解槽内温度为15℃~80℃。
优选地,高纯铜电解残极率由10~17%减少至3~6%。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明将高纯铜电解残阳极板装篮组配成铜阳极,返回电解系统,产出高纯铜符合GB/T26017-2010中Cu99.999%要求,同时可将高纯铜电解残板率减少至3~6%,大大减少了回炉重铸金属量,降低了能源消耗,减轻了劳动强度,减少了环保压力,减少了因回炉重铸而产生的铜损失。
附图说明
图1为本发明提出的一种处理高纯铜电解残阳极板的方法流程示意图。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
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