[实用新型]一种变径定轴装置有效
| 申请号: | 202022329451.3 | 申请日: | 2020-10-19 |
| 公开(公告)号: | CN213826450U | 公开(公告)日: | 2021-07-30 |
| 发明(设计)人: | 景珍珍;蒋世海;徐亚宇 | 申请(专利权)人: | 西安海驰通信科技有限公司 |
| 主分类号: | B21C23/22 | 分类号: | B21C23/22;B21C25/06 |
| 代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 涂秀清 |
| 地址: | 710077 陕西省西安市高新区锦业路*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 变径定轴 装置 | ||
本实用新型公开了一种变径定轴装置,包括变径定轴套,变径定轴套内部设置套筒,变径定轴套径向连接伸缩杆,伸缩杆连接底座伸缩杆,底座伸缩杆连接底座。本实用新型一种变径定轴装置,结构简单,易拆卸,随时更换不同尺寸套筒,适应性强,并且通过伸缩杆上下调整高度可校对被挤出铜杆轴心与机头轴心,提高铜杆挤出过程的稳定性,解决了现有铜杆在挤出过程中因牵引造成的轴心偏移的问题。
技术领域
本实用新型属于加工设备技术领域,具体涉及一种变径定轴装置。
背景技术
铜杆的挤出加工过程,通常由典型的滚轮输送带将铜杆匀速通过机头,输送带与机头分离,可随意调节高度和入口角度,方便铜杆挤出,然而挤出机在牵引铜杆前进过程中在输送带上会发生抖动,影响铜杆在机头挤出过程中轴心的校对。在实际应用中,铜杆在挤出过程因抖动发生轴心偏差,造成挤出成品包覆层薄厚不匀的现象。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种变径定轴装置,解决了现有铜杆在挤出过程中因牵引造成的轴心偏移的问题。
本实用新型所采用的技术方案是,一种变径定轴装置,包括变径定轴套,变径定轴套内部设置套筒,变径定轴套径向连接伸缩杆,伸缩杆连接底座伸缩杆,底座伸缩杆连接底座。
本实用新型的特点还在于,
变径定轴套外侧圆周上相对开设螺纹孔,螺纹孔内部装配套筒紧固螺栓。
伸缩杆上开设通孔,通孔内部设置伸缩杆紧固螺栓,伸缩杆紧固螺栓上装配螺母。
变径定轴套与套筒之间嵌套装配,嵌套面以负公差配合。
套筒进线端外展结构为凸起台阶,凸起台阶直径不小于变径定轴套,套筒内控尺寸为7mm~30mm;
套筒采用聚醚醚酮材料注塑一体成型。
本实用新型的有益效果是:本实用新型一种变径定轴装置,不仅能有效调节铜杆轴心高度和角度,而且还可以稳定铜杆的牵引过程,减少抖动。同时,该装置可适应不同尺寸的铜杆,易安装拆卸,提高铜杆挤出过程的稳定性。
附图说明
图1是本实用新型一种变径定轴装置的主视图;
图2是本实用新型一种变径定轴装置的侧视图;
图3是本实用新型一种变径定轴装置的变径定轴套结构主视图;
图4是本实用新型一种变径定轴装置的变径定轴套结构侧视图;
图5是本实用新型一种变径定轴装置的套筒结构正面剖视图;
图6是本实用新型一种变径定轴装置的套筒结构侧面剖视图。
图中,1.变径定轴套,2.套筒紧固螺栓,3.套筒,4.伸缩杆,5.伸缩杆紧固螺栓,6.螺母,7.底座伸缩杆,8.底座,9.螺纹孔,10.通孔。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
本实用新型一种变径定轴装置的结构,如图1和图2所示,包括变径定轴套1,变径定轴套1内部设置套筒3,变径定轴套1径向连接伸缩杆4,伸缩杆4连接底座伸缩杆7,底座伸缩杆7连接底座8。
如图3和图4所示,变径定轴套1外侧圆周上相对开设螺纹孔9,螺纹孔9内部装配套筒紧固螺栓2,套筒3由两个套筒紧固螺栓2通过变径定轴套1上螺纹孔9进行固定顶死,防止套筒3与变径定轴套1之间发生相对滑动。
伸缩杆4上开设通孔10,通孔10内部设置伸缩杆紧固螺栓5,伸缩杆紧固螺栓5上装配螺母6。为了校对套筒3的轴心与机头轴心相重合,变径定轴套1 通过伸缩杆4上下调节高度,进而调节铜杆轴心高度和角度。
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