[发明专利]一种提高400系不锈钢连铸浸入式水口寿命的方法在审
申请号: | 202011082463.9 | 申请日: | 2020-10-12 |
公开(公告)号: | CN112296324A | 公开(公告)日: | 2021-02-02 |
发明(设计)人: | 赵刚;吴荣刚;焦玉水;乔春刚;殷齐敏;李峰;艾建;许桂兴;张振强 | 申请(专利权)人: | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
主分类号: | B22D41/50 | 分类号: | B22D41/50;B22D11/18 |
代理公司: | 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616 | 代理人: | 肖月华 |
地址: | 271100 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 400 不锈钢 浸入 水口 寿命 方法 | ||
本发明公开了一种提高400系不锈钢连铸浸入式水口寿命的方法,包括以下步骤:S1、对浸入式水口的渣线部位进行加粗;S2、采用浸入式水口进行浇注,浇注过程中,浸入式水口使用4小时后进行更换渣线操作,更换渣线调整幅度为15mm,控制结晶器液面液渣层厚度10~12mm,液面波动±2mm。本发明的优点在于:可提升生产效率、降低生产成本。
技术领域
本发明涉及冶金技术领域,具体是指一种提高400系不锈钢连铸浸入式水口寿命的方法。
背景技术
400系不锈钢生产连铸过程,由于受浸入式水口使用寿命的影响,连浇炉数一般在10炉以下,限制了不锈钢产量的提高,阻碍了生产效率的提高。连浇炉数低,增加了坯头坯尾量及钢包浇余量,降低了不锈钢金属收到率。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,针对上述问题,提供一种可提升生产效率、降低生产成本的提高400系不锈钢连铸浸入式水口寿命的方法。
为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:一种提高400系不锈钢连铸浸入式水口寿命的方法,包括以下步骤:
S1、对浸入式水口的渣线部位进行加粗;
S2、采用浸入式水口进行浇注,浇注过程中,浸入式水口使用4小时后进行更换渣线操作,更换渣线调整幅度为15mm,控制结晶器液面液渣层厚度10~12mm,液面波动±2mm。
进一步的,所述浸入式水口渣线部位加粗10mm,加粗部分的材质与原水口材质相同,水口烘烤3小时。
进一步的,所述S2中浸入式水口渣线调整的方式为由深向浅处调整,调整幅度为15mm,调整时间大于2分钟。
进一步的,所述S2中更换扎渣线时,恒速调整,结晶器液面采用自动控制,振动幅度±2mm,控制结晶器液渣层厚度10~12mm,结晶器液渣层厚度与液面波动距离的和小于15mm。
本发明与现有技术相比的优点在于:该提高400系不锈钢连铸浸入式水口寿命的方法,提高400系不锈钢的连浇炉数,提高了生产效率;连浇炉数增加后降低了中间包浇余及坯头坯尾的数量,降低了生产成本。
附图说明
图1是本发明一种提高400系不锈钢连铸浸入式水口寿命的方法使用的浸入式水口的剖视图。
具体实施方式
实施例
浇注钢种10Cr17,连铸钢水由LF炉供应,钢水成分控制在标准范围内,浇注过热度按15~20℃控制,具体方法步骤如下所述:
采用渣线及以下部分加粗型水口,水口烘烤3小时,温度达到1000℃以上,浇注前进行安装;
浇注开始后,水口插入深度调整到150mm,拉速按1.1m/min控制,采用液面自动控制,结晶器液面控制±2mm;
测量液渣层厚度,控制液渣层厚度在10~12mm;
浇注第8包钢水20分钟,整个浇注时间4小时10分钟进行浸入式水口渣线调整,渣线调整由深向浅处调整,调整时间为2分钟,调整幅度15mm;
本浇次浇注完17包钢水后,结束本浇次操作。
以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
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