[实用新型]一种水冷防溅罩有效
申请号: | 201920277438.2 | 申请日: | 2019-03-05 |
公开(公告)号: | CN209759503U | 公开(公告)日: | 2019-12-10 |
发明(设计)人: | 林耀清;张锦杨 | 申请(专利权)人: | 厦门正工机械科技有限公司 |
主分类号: | C21C7/068 | 分类号: | C21C7/068;C21C7/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 361000 福建省厦门市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 防溅罩 冷却水管 进水总管 出水分管 出水总管 进水分管 冷却效果 出水口 技术方案要点 本实用新型 进水口连接 冷却水源 体外固定 循环行程 弧形状 进水口 冷却水 侧壁 水冷 水路 均衡 | ||
本实用新型公开了一种水冷防溅罩,涉及防溅罩技术领域,其技术方案要点是:包括多个冷却水管,多个冷却水管的侧壁相互连接形成防溅罩体,所述防溅罩体的横截面呈弧形状设置,多个所述冷却水管的两端均设置有进水口与出水口,所述防溅罩体外固定设置有进水总管与出水总管,所述进水总管与冷却水源连接,所述进水总管上设置有多个进水分管,多个所述进水分管分别与多个进水口连接,多个所述出水口上均设置有出水分管,多个所述出水分管均连接至出水总管上。通过采用多个冷却水管,分成多道水路,冷却水的循环行程更短,使得防溅罩体各个位置的冷却效果均衡,具有提高冷却效果的优点。
技术领域
本实用新型涉及防溅罩技术领域,更具体地说,它涉及一种水冷防溅罩。
背景技术
一般的钢厂的吹氧脱碳(VOD)真空精炼炉防溅罩结构中心为耐火材料,周边钢结构支撑组成,吊挂在大盖上。而真空炉内温度较高,通常为了形成隔热并且提高防溅罩的使用寿命,会在防溅罩上设计水路进行冷却,从而对整体的防溅罩进行冷却。
如授权公告号为CN2639313Y,公告日为2004.09.08的中国专利公开了一种半钢冶炼防溅罩,由进水管、围管、导流板、圆锥形内壳、堵板、圆锥形盖板、出水管等主要构建组成,在防溅罩的上口无回水腔,堵板垂直对称焊接在圆锥形内壳外壁,将圆锥形内壳分成左右两半;围管与堵板、圆锥形内壳下端焊接固定,进水管与围管焊接固定,围管与圆锥形盖板、堵板焊接固定、导流板与圆锥形内壳、上盖板、围板焊接固定,围板与吹水管焊接固定,均为左右对称布置;吊耳与圆锥形盖板外壁焊接固定;固定环与圆锥形盖板外壁焊接,固定出水管。
半钢吹炼时,通过吊管装置将防溅罩放到吹炼罐口,防止铁水喷溅,通过向进水管内通入进水管内,并引导入围管内,由围管将冷却水引入导流腔内,从而对防溅罩圆锥形内壳进行冷却后从出水管排出。但是围管与导流墙的管路较长,冷却水流通一段后就受热形成蒸汽,从而影响后程的冷却效果,整体冷却效果不均匀,导致冷却效果较差。
实用新型内容
针对现有的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种水冷防溅罩,具有提高冷却效果的优点。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种水冷防溅罩,包括多个冷却水管,多个所述冷却水管的侧壁相互连接形成防溅罩体,所述防溅罩体内壁呈弧形状设置,多个所述冷却水管的两端均设置有进水口与出水口,所述防溅罩体外固定设置有进水总管与出水总管,所述进水总管与冷却水源连接,所述进水总管上设置有多个进水分管,多个所述进水分管分别与多个进水口连接,多个所述出水口上均设置有出水分管,多个所述出水分管均连接至出水总管上。
如此设置,通过采用多个冷却水管焊接形成防溅罩体,使得向冷却水管内通入冷却水后,防溅罩体的整体都能够受到冷却水的冷却作用,提高冷却效果。通过将防溅罩体内壁设为弧形状,使得防溅罩体内壁表面的面积更大,能够在防溅时引导铁水回落至炉内,并且提高冷却水管的覆盖面积,冷却更为均衡,提高冷却效果。通过向进水总管内通水,由多个进水分管将冷却水分别送入多个冷却水管的进水口内,从而通过冷却水管的水路冷却后,各个冷却水管内的水通过出水口排至各个出水分管内,由多个出水分管汇总至出水总管内后再整体排出,实现多个冷却水管的配合进水与出水的冷却,冷却水的循环行程更短,使得防溅罩体各个位置的冷却效果均衡,具有提高冷却效果的优点。
进一步设置:所述冷却水管呈蛇形状盘绕多圈,且多个所述冷却水管自上而下的半径逐渐增大设置,所述防溅罩体包括自上而下依次连接的短水冷部、中水冷部以及多个长水冷部,所述短水冷部、中水冷部以及长水冷部均由单个冷却水管盘绕而成,所述短水冷部的冷却水管半径小于所述中水冷部的冷却水管半径,所述中水冷部的冷却水管半径小于所述长水冷部的冷却水管半径。
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