[发明专利]一种降低干法除尘爆燃、泄爆率的炉钢吹炼方法在审
申请号: | 201911038410.4 | 申请日: | 2019-10-29 |
公开(公告)号: | CN110735014A | 公开(公告)日: | 2020-01-31 |
发明(设计)人: | 张威;卓钧;李子攀;郭振宇;谢林超 | 申请(专利权)人: | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 |
主分类号: | C21C5/30 | 分类号: | C21C5/30 |
代理公司: | 11227 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人: | 陈志海 |
地址: | 615032 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吹炼 氮气 吹氧 静电 除尘 干法 爆燃 泄爆 半钢炼钢 除尘管道 吹氮 炉钢 中断 保证 | ||
本发明公开了一种降低干法除尘爆燃、泄爆率的炉钢吹炼方法,在半钢炼钢吹氧前(一次吹炼或吹炼中断二次吹炼)先吹30‑60秒的氮气,然后再下枪吹氧;下枪吹氧后,立即向除尘管道内吹氮气60‑90秒。两种吹氮的方式保证了静电场内一定的氮气浓度,抑制了静电场内CO和O2的反应,避免干法除尘爆燃或泄爆。
技术领域
本发明涉及冶金除尘技术领域,特别涉及一种降低干法除尘爆燃、泄爆率的炉钢吹炼方法。
背景技术
现炼钢转炉多采用干法除尘的方式处理炼钢过程产生的烟尘。
采用半钢冶炼的转炉在吹炼前期、吹炼过程中断二次下枪时,因CO生成速度快而O2未完全消耗,在静电场内碳氧反应造成干法除尘爆燃和泄爆。
干法除尘爆燃或泄爆会损坏除尘设备、中断生产。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种降低干法除尘爆燃、泄爆率的炉钢吹炼方法,抑制了静电场内CO和O2的反应,避免干法除尘爆燃或泄爆。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种降低干法除尘爆燃、泄爆率的吹炼方法,包括步骤:
S1、在吹炼前向转炉内吹入惰性气体,然后进入步骤S2;
S2、向所述转炉内吹入氧气进行所述吹炼。
优选地,所述步骤S1中的惰性气体为N2。
优选地,所述步骤S1中的在吹炼前向转炉内吹入惰性气体为:在吹炼前向转炉内吹入惰性气体30-60s,流量为45000Nm3/h。
优选地,所述步骤S1中的在吹炼前向转炉内吹入惰性气体为:在吹炼前,兑完铁转炉回零位后,向所述转炉内下枪吹入惰性气体。
优选地,所述步骤S2中的向所述转炉内吹入氧气进行所述吹炼为:提枪至等待位后再下枪向所述转炉内吹入氧气进行所述吹炼。
优选地,所述步骤S2还包括:向所述转炉内吹入氧气进行所述吹炼后,立即向除尘管道内吹入惰性气体。
优选地,所述步骤S2中的惰性气体为N2。
优选地,所述步骤S2中的立即向除尘管道内吹入惰性气体为:立即向除尘管道内吹入惰性气体60-90s,流量为4000Nm3/h。
优选地,所述步骤S1和所述步骤S2中的吹炼包括:一次吹炼和吹炼中断二次吹炼。
优选地,所述步骤S2还包括:向所述转炉内吹入氧气进行所述吹炼后,在设备故障的情况下,待设备恢复后再次吹炼前,向所述转炉内吹入惰性气体,然后向所述转炉内吹入氧气进行所述再次吹炼。
从上述的技术方案可以看出,本发明提供的降低干法除尘爆燃、泄爆率的炉钢吹炼方法,在半钢冶炼吹氧前(一次吹炼或吹炼中断二次吹炼)先吹30-60秒的氮气,然后再下枪吹氧;下枪吹氧后,立即向除尘管道内吹氮气60-90秒。两种吹氮的方式保证了静电场内一定的氮气浓度,抑制了静电场内CO和O2的反应,避免干法除尘爆燃或泄爆。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的降低干法除尘爆燃、泄爆率的吹炼方法的流程示意图。
具体实施方式
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