[发明专利]一种能够减少注射大底气泡的注塑工艺在审
申请号: | 201811609341.3 | 申请日: | 2018-12-27 |
公开(公告)号: | CN109591345A | 公开(公告)日: | 2019-04-09 |
发明(设计)人: | 牛兴华;郭兴梅 | 申请(专利权)人: | 山东百华鞋业有限公司 |
主分类号: | B29D35/14 | 分类号: | B29D35/14 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 37218 | 代理人: | 季英健 |
地址: | 276000 山东省临沂市沂南县*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无纺布 二次注射 注射 一次注射 注塑工艺 脱模布 烘箱 铺设 模具盖板 牢固性 上模具 脱模机 脱模剂 盖板 烘烤 粘合 底模 发泡 开模 锁紧 鞋材 鞋类 模具 成型 废品 剥离 残留 加工 检查 | ||
本发明涉及鞋类大底加工领域,提供一种能够减少注射大底气泡的注塑工艺,包括以下步骤:鞋材准备,进行一次注射,一次注射后,在底模内铺设一层无纺布,无纺布上方铺设脱模布,之后迅速盖上模具盖板并锁紧,进入烘箱;模具从烘箱内烘烤完毕,打开模具盖板并去掉脱模布及无纺布,检查;进行二次注射;本发明无纺布可以在发泡时,打破产生的气泡,降低成型后的气泡数量,降低废品30%,成本低廉,可以方便开模,省去喷脱模剂的流程。二次注射和一次注射之间的剥离强度,大大增加牢固性,避免了脱模机的残留影响二次注射的粘合。
技术领域
本发明涉及鞋类大底加工领域,具体涉及一种能够减少注射大底气泡的注塑工艺。
背景技术
注射PU大底在注射的喷射过程会产生大量的气泡,气泡直径超过3MM的大底为不良品,直径超过5MM无法完成后期修饰,只能报废。注射大底的气泡隐藏于大底的最底层,无法用肉眼发现。双密度注射发泡PU大底,需要进行两次注射,一次注射大底,二次注射中底,一次注射发泡过程完全在密闭的模具内部发生,产生气泡不易排出。
发明内容
本发明为了解决上述大底在注塑时起泡的技术问题,提供一种能够有效减少起泡,增加产品良品率的注射大底注塑工艺。
本发明采用以下技术方案实现,
一种能够减少注射大底气泡的注塑工艺,包括以下步骤:
a)鞋材准备,启动注塑线,模具加热升温;
b)根据鞋码大小将化工料注入底模槽内,进行一次注射;
c)一次注射后,在底模内铺设一层无纺布,所述无纺布上方铺设脱模布,之后迅速盖上模具盖板并锁紧,进入烘箱;
d)模具从烘箱内烘烤完毕,打开模具盖板并去掉脱模布及无纺布,检查大底发泡情况;
e)将准备好的帮面放入模具内,在第一次注射原料的上方再次注入原料,进行二次注射;
f)二次注射的化工料,按照模具的形状发泡成型,合模完成后模具随流水线进入烘箱;
g)模具随流水线烘箱出来以后,将中层模具与底模分开。
其中,所述步骤a)中还包括底模喷洒处理剂,所述处理剂为雾状脱模剂,喷枪气压0.3±0.1KPa。
优选的,所述烘箱温度控制55±5℃。
本发明的有益之处在于,无纺布可以在发泡时,打破产生的气泡,降低成型后的气泡数量,降低废品30%,成本低廉,可以方便开模,省去喷脱模剂的流程。二次注射和一次注射之间的剥离强度,大大增加牢固性,避免了脱模机的残留影响二次注射的粘合,节省人工工时费。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
本发明提供一种能够减少注射大底气泡的注塑工艺,包括以下步骤:
a)鞋材准备,启动注塑线,模具加热升温;
b)根据鞋码大小将化工料注入底模槽内,进行一次注射;
c)一次注射后,在底模内铺设一层无纺布,所述无纺布上方铺设脱模布,之后迅速盖上模具盖板并锁紧,进入烘箱;
d)模具从烘箱内烘烤完毕,打开模具盖板并去掉脱模布及无纺布,检查大底发泡情况;
e)将准备好的帮面放入模具内,在第一次注射原料的上方再次注入原料,进行二次注射;
f)二次注射的化工料,按照模具的形状发泡成型,合模完成后模具随流水线进入烘箱;
g)模具随流水线烘箱出来以后,将中层模具与底模分开。
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