[发明专利]一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法有效
申请号: | 201811545751.6 | 申请日: | 2018-12-17 |
公开(公告)号: | CN109468428B | 公开(公告)日: | 2020-10-27 |
发明(设计)人: | 谌智勇;王文义;高博;杨乐;刘南;白国君 | 申请(专利权)人: | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C21C7/00;C21C7/072;C22C38/02;C22C38/44;C22C38/58 |
代理公司: | 北京律远专利代理事务所(普通合伙) 11574 | 代理人: | 全成哲 |
地址: | 014010 内*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 转炉 控制 强韧 重轨钢中磷 含量 方法 | ||
本发明公开了一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法,工艺路线为:KR铁水预处理脱硫—顶底复吹转炉—LF精炼—VD精炼—280×380mm大方坯连。本发明克服了现有高强韧重轨钢生产中磷含量较高的问题,提供了一种能够有效控制磷含量的方法。
技术领域
本发明涉及转炉炼钢工艺技术领域,尤其涉及一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法。
背景技术
随着铁路交通对钢轨使用性能要求的不断提升,显著推动钢轨产品升级换代。其中研发了一种主要采用Mn-Mo-Ni合金,组织为贝氏体的高强韧钢轨产品。该钢种对磷元素有高度的敏感性,行业标准要求磷含量小于0.015%(质量百分比),企业内控标准为小于0.012%(质量百分比)。由于该高强韧重轨钢(其成分见表1所示)合金含量高,合金增磷大于0.004%(质量百分比),加剧了转炉控磷脱磷的难度,采用传统的转炉脱磷工艺无法达到目标要求。
发明内容
为了克服现有高强韧重轨钢生产中磷含量较高的问题,本发明的目的是提供一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法,包括:
S1、转炉铁水全部经KR铁水预处理,入炉前成分及温度控制情况见下表:
S2、转炉冶炼采用双渣工艺,一倒控制情况见下表:
S3、转炉终点控制情况见下表:
S4、转炉出钢采用双挡渣操作,出钢前使用粘土塞封住出钢口;
S5、其后,转炉出钢过程中,在出钢量达到30%时,加入优质麦窑小粒石灰3.5Kg/吨钢;加入1.5Kg/吨钢萤石;
S6、钢包内强氩气搅拌,底吹供气量为6~12L/min,并随着出钢过程由大到小;
S7、在出钢达到50%时,加入金属锰合金2500-3900kg/炉;
S8、出钢结束后使用挡渣锥挡渣,下渣量小于500kg。
进一步的,所述金属锰Mn质量百分比:≥99.7%。
进一步的,所述石灰中CaO≥85wt%,SiO2≤10wt%,P、S≤0.05wt%。
进一步的,所述石灰的粒度为10mm~50mm。优选30mm。
进一步的,在出钢达到50%时,加入金属锰合金3200kg/炉。
进一步的,底吹供气量为9L/min。
进一步的,所述萤石CaF质量分数≥80%。
进一步的,所述萤石的粒度为5mm~30mm。
更进一步的,所述萤石的粒度为17mm。
与现有技术相比,本发明的有益技术效果:
1)、本方法实施可靠,可以稳定保证高强韧重轨钢磷在0.012%以内;
2)、本方法对关键的技术要求进行了量化,因此易推广实施,并能保证实施效果;
3)、本方法可以在所有转炉上推广应用。
具体实施方式
实施例1:
该实施例是运用本发明的方法在150吨转炉生产8炉贝氏体钢轨U20MN2SICRNIMO,化学成分见表1。
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