[实用新型]一种管道结垢高效清理装置有效

专利信息
申请号: 201720732457.0 申请日: 2017-06-22
公开(公告)号: CN206854277U 公开(公告)日: 2018-01-09
发明(设计)人: 王俊娥;吴健辉;李思勇;衷水平;林泓富;陈杭;熊家春;廖元杭;周勇华;许培燕 申请(专利权)人: 紫金铜业有限公司
主分类号: B08B9/027 分类号: B08B9/027
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 代理人: 汤东凤
地址: 364204 福*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 管道 结垢 高效 清理 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及冶炼设备技术领域,具体涉及一种高效清理管道结垢装置领域。

背景技术

在铜闪速熔炼过程中,会产生大量冶炼渣,渣中铜元素含量较高,因而常常会将其通过冷却、破碎、选矿等工艺流程将其重新资源化利用。在炉渣缓冷过程(缓冷过程常持续70h~90h)中,需要在冷却的中后期通过喷淋冷却水的方式加速炉渣冷却。

由于喷淋的冷却水常为工艺回用水,水中杂质元素较高,硬度大,易使管道结垢。主要原因是目前使用的喷淋管有两段直角弯头,弯头处具有较多的结晶活性位点,易使回用水中杂质析出,进而形成结垢,使喷淋水变小甚至堵塞,严重影响渣包冷却速度,且目前管道疏通周期为30天,疏通难度大,劳动强度高,每月处理结垢平均工作量为20h。

鉴于上述现有喷淋水冷装置的不足,本实用新型的目的在于提供一种管道结垢高效清理装置,不仅强化了喷淋冷却效果,还对易出现结垢部位进行改进,使其结垢形成速率减缓且形成结垢易于处理。

实用新型内容

鉴于现有技术的不足,本实用新型旨在于提供一种管道结垢高效清理装置,强化喷淋冷却效果,减缓结垢形成速度,降低结垢清理难度。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

一种管道结垢高效清理装置,具有水泥基础与进水总管,包括T型支撑架与软管,所述T行支撑架的一端与所述水泥基础固定连接,所述软管设置于所述T型支撑架上,所述软管与所述进水总管连通。

需要说明的是,还设有若干的软管固定架,所述软管固定架将所述软管固定于所述T型支撑架上。

需要说明的是,还设有球阀,所述球阀设置于所述软管内;其中,所述球阀设置于靠近于所述进水总管的软管内。

本实用新型有益效果在于,通过采用大直径、内壁光滑、可拆卸软管,可以有效减少水中杂质结晶活性位点,减缓管道结垢速度;若结垢形成影响喷淋效果时,只需将软管拆下更换,既大幅降低清垢劳动强度,又不影响喷淋效果;结构简单合理,使用安全可靠,基本无爆管事故发生。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

以下将结合附图对本实用新型作进一步的描述,需要说明的是,以下实施例以本技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的范围并不限于本实施例。

如图1所示,本实用新型为一种管道结垢高效清理装置,具有水泥基础6与进水总管5,包括T型支撑架1与软管2,所述T行支撑架1的一端与所述水泥基础6固定连接,所述软管2设置于所述T型支撑架1上,所述软2管与所述进水总管5连通。

进一步的,如图1所示,还设有若干的软管固定架4,所述软管固定架4将所述软管2固定于所述T型支撑架1上。

进一步的,如图1所示,还设有球阀3,所述球阀3设置于所述软管2内;其中,所述球阀3设置于靠近于所述进水总管5的软管2内。

进一步的,所述T型支撑架的高度可为2~5m,且可以同时对两个炉渣渣包进行缓冷操作。

更进一步的,所述软管的垂直高度为2.5~4.5m,水平长度1~2m。

作为一种优选的技术方案,所述T型支撑架可采用普通钢结构材料,预先做好防锈防腐蚀处理;所述软管为普通PVC软管,内壁光滑,粗细一致,采用法兰通过所述球阀与所述进水总管连通。

具体的说,将软管与生产现场进水总管通过球阀连接,通过供水泵将回用水经进水总管、软管喷淋到装有炉渣的渣包中,喷淋时间为70h~90h,到一定使用周期,直接将原软管抽出更换即可。

实施例

实验例1:

将软管与生产现场进水总管通过球阀连接,通过供水泵将回用水经进水总管、软管喷淋到装有炉渣的渣包中,喷淋时间为75h,连续使用94天后,直接将原软管抽出更换,平均更换一根软管工作耗时15min,清垢耗时2h,劳动强度大幅降低。

实验例2:

将软管与生产现场进水总管通过球阀连接,通过供水泵将回用水经进水总管、软管喷淋到装有炉渣的渣包中,喷淋时间为78h,连续使用96天后,直接将原软管抽出更换,平均更换一根软管工作耗时12min,清垢耗时2.5h,劳动强度大幅降低。

实验例3:

将软管与生产现场进水总管通过球阀连接,通过供水泵将回用水经进水总管、软管喷淋到装有炉渣的渣包中,喷淋时间为72h,连续使用98天后,直接将原软管抽出更换,平均更换一根软管工作耗时16min,清垢耗时2.5h,劳动强度明显降低。

结果总结见表1

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