[发明专利]一种LF2航空用导管的优化制备方法有效
申请号: | 201711484690.2 | 申请日: | 2017-12-29 |
公开(公告)号: | CN108145386B | 公开(公告)日: | 2020-09-01 |
发明(设计)人: | 曾九生 | 申请(专利权)人: | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
主分类号: | B23P15/00 | 分类号: | B23P15/00;C21D9/08;C22C21/06;C22C21/08;C22F1/047 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 赵青朵 |
地址: | 401326 重庆市九龙*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 lf2 航空 导管 优化 制备 方法 | ||
1.一种LF2航空用导管的优化制备方法,具体为:
将实心锭进行车皮和镗孔,得到空心锭;所述实心锭的成分为:0.06wt%的硅;0.15wt%的铁;0.02wt%的铜;0.26wt%的锰;2.49wt%的镁;0.02wt%的钛;铁和硅的总的质量含量为0.24%;余量为铝;
所述空心锭的切斜度为1.7mm;所述空心锭的壁厚差为1.8mm;所述空心锭的弯曲度为0.5mm;所述空心锭的外径偏差为+1mm;所述空心锭的内径偏差为+1mm;所述空心锭的长度偏差为-6mm;所述空心锭的外表面粗糙度≤Ra12.5,内表面粗糙度≤Ra6.3;
将所述空心锭在感应加热中加热到520℃后在2500T的挤压机上挤压,得到导管毛坯;所述挤压为无润滑挤压,所述挤压过程中的穿孔针的长度为830mm;所述挤压过程中空心锭的长度为350mm,空心锭内径为90mm,外径为98mm,厚度为4.0mm;所述挤压过程中的挤压速度为2.5m/min、挤压温度为460℃、挤压比为26.31;
将挤压后得到的导管毛坯进行拉矫,所述拉矫过程中的拉伸率为2.0%;
将拉矫后的产品进行蚀洗,所述蚀洗的具体方法为:
用压缩空气将拉矫后的铝合金管材内部的铝屑吹净,依次进行清水洗、酸洗、冷水洗、碱洗、冷水洗、酸洗和清水洗;
将蚀洗后的产品进行轧制,所述轧制方法为二辊周期式冷轧管法,所述轧制过程中的送料量为3.0mm,所述轧制后得到的管材的外径公差为+1mm;所述轧制后得到的管材的壁厚公差为+0.07mm;所述轧制后得到的管材的平均壁厚公差为+0.02;
将轧制后的产品进行减径退火,所述减径退火的温度为205℃,所述减径退火的时间为1.2小时;
将减径退火后的产品进行拉拔,所述拉拔的方法为空拉,所述空拉过程中每道次的减径量为3mm;
将拉拔后的产品进行矫直,所述矫直的方法为辊式矫直;
将矫直后的产品进行清洗,所述清洗的方法为:
清洗前,用压缩空气将管材内的铝屑吹干净;将管材先在热水里进行清洗,上下升降,清洗时间适中;热水清洗后,将管材放在煤油槽里清洗,上下升降,把管材内外表面油污清洗干净,清洗时间不限;
将清洗后的产品进行外径、壁厚和表面质量的检测;
将检测合格的产品进行成品退火,得到铝合金导管;所述成品退火的方法为:
在1.5T退火炉中进行,空炉定温490~500℃,到温后保温30min;烘炉结束后,迅速热炉装料;装料结束后立即关闭炉门,炉温改设定为440~450℃,到温后保温30min,从关闭炉门到保温结束全程不超过65min;保温结束后,迅速出炉,并开风机快速冷却。
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