[发明专利]一种采用低硅铁水转炉冶炼低磷钢的方法有效
申请号: | 201710357437.4 | 申请日: | 2017-05-19 |
公开(公告)号: | CN107058672B | 公开(公告)日: | 2019-06-18 |
发明(设计)人: | 薛志;高志滨;于亮涛;胡增跃 | 申请(专利权)人: | 山东钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/30 | 分类号: | C21C5/30;C21C5/36 |
代理公司: | 北京方安思达知识产权代理有限公司 11472 | 代理人: | 陈琳琳;李彪 |
地址: | 271104 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 采用 铁水 转炉 冶炼 低磷钢 方法 | ||
本发明公开了一种采用低硅铁水转炉冶炼低磷钢的方法,所述方法包括以下步骤:1)冶炼炉次开始装料前,根据所冶炼钢种的终点磷含量要求以及铁水成分,确定转炉留渣量,并计算石灰加入总量;2)根据石灰加入量确定双渣前期石灰、矿石加入量;3)开吹后,操作人员根据音频化渣监控到的炉内渣化情况,结合炉口镜头监控到的情况来确定双渣提枪时机;4)提枪后,对炉内吹扫氮气,进行刹铁作业;5)倒渣完毕再次开吹,加入剩余50%的石灰、矿石,造二次渣去磷;6)转炉吹炼至终点提枪,倒炉倒渣。本发明采用双渣控制方法进行操作,转炉终点磷含量基本达到目标要求,转炉补吹去磷现象明显减少,炉体状况明显改善。
技术领域
本发明属于转炉炼钢领域,尤其涉及一种采用低硅铁水转炉冶炼低磷钢的方法。
背景技术
目前各大钢厂转炉使用低硅铁水冶炼低磷钢时,均采用单渣方法,利用增加石灰加入量,提高终点碱度,降低出钢温度等手段来保证过程去磷效率,使终点磷含量达到要求。此方法石灰加入量不够合理,过程温度控制不稳定,会出现过程炉渣化渣困难、去磷效果不理想、转炉终点钢水磷含量偏高、粘枪等现象,使转炉终控制点不够稳定,不能满足低磷钢连续生产要求。同时,补吹次数增加会严重侵蚀转炉炉衬,降低转炉寿命,影响转炉各项经济技术指标。所以,有必要采取一种更合理的冶炼方法,保证转炉终点磷含量达标,满足生产需求。针对低硅铁水,采用留渣双渣的方法进行冶炼,保证了冶炼过程的化渣效果,对于提升吹炼前期脱磷率、减轻冶炼过程的返干、实现有效的终点命中具有较好的效果。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种采用低硅铁水转炉冶炼低磷钢的方法,该方法可以满足低磷钢对转炉终点钢水磷含量要求,稳定转炉操作,提高终点命中率。
为了达到上述目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种采用低硅铁水转炉冶炼低磷钢的方法,所述方法包括以下步骤:
1)冶炼炉次开始装料前,根据所冶炼钢种的终点磷含量要求以及铁水成分,确定转炉留渣量,并计算石灰加入总量:
采用铁水硅含量与终点磷含量要求相结合的方法确定转炉留渣量:以铁水硅0.40%为界,铁水硅0.40%时留渣量为5-7吨,铁水硅高于0.40%,留渣量减少1-2吨,铁水硅低于0.40%,留渣量增加1-2吨;
石灰加入总量根据终点磷要求、铁水成分和碱度R确定,保证足够碱度去磷;
石灰加入总量计算公式为:2.14*si%/cao%有效*R*1000;
其中,si%为铁水硅含量;
cao%有效为石灰中有效氧化钙的百分含量;
R为碱度;
2)根据石灰加入量确定双渣前期石灰、矿石加入量:
双渣前期石灰加入量按照计算出的石灰加入总量50%加入,矿石按矿石总量60%加入;
3)开吹后,操作人员根据音频化渣监控到的炉内渣化情况,结合炉口镜头监控到的情况来确定双渣提枪时机:
开始枪位采用1.6米吹炼,前期枪位采用“低-高-高”控制,吹炼2分钟提高到1.7米,3分钟到1.8米,直至提枪倒渣;
4)提枪后,对炉内吹扫氮气,进行刹铁作业,刹铁时氧枪枪位控制在3-5m,氮气吹扫时间控制在20-40秒,刹铁结束倒出一次渣;
5)倒渣完毕再次开吹,加入剩余50%的石灰、矿石,造二次渣去磷;二次开吹后,将剩余矿石量以小批量多批次不断加入,直到加完,保证炉渣中具有充足的氧化铁,确保过程低温去磷;在吹炼后期碳含量为0.30%时用副枪进行测温取样,保证温度不高于1570℃;
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