[发明专利]一种卫生陶瓷泥浆球磨工艺有效
申请号: | 201610833371.7 | 申请日: | 2016-09-20 |
公开(公告)号: | CN106622501B | 公开(公告)日: | 2017-09-01 |
发明(设计)人: | 林秀芳;崔占东;张向卫;李良滨;陈维尧 | 申请(专利权)人: | 福建科福材料有限公司;福建良格厨卫有限公司 |
主分类号: | B02C17/10 | 分类号: | B02C17/10;B02C17/20;B02C17/22;C04B33/02 |
代理公司: | 厦门龙格专利事务所(普通合伙)35207 | 代理人: | 郑晓荃 |
地址: | 362000 福建省*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 卫生陶瓷 泥浆 磨工 | ||
技术领域
本发明涉及卫生陶瓷领域,具体涉及卫生陶瓷泥浆的球磨工艺。
背景技术
现有的卫生陶瓷泥浆是按照配方将硬质料(如长石、石英等)、软质料(如高岭土、水洗瓷土等)称取,一起放入研磨设备中经过一次球磨加工而成;此种球磨方式有以下缺点:第一:配方中的原料,他们的易磨性能是有非常大的区别的,由于黏土类等软质料本身的颗粒粒度非常的小,在加工过程中可自行分散,已经不需要再经过长时间反复研磨加工,而硬质料则需要数倍甚至更长的研磨时间才能达到要求的细度;第二,软质料和硬质料一起球磨时,由于软质料量多且粘度高,会包裹硬质料,从而导致硬质料的外形变得圆滑,极大地降低了硬质料的研磨工序的加工效率;第三,长时间的球磨,也会破坏软质料的微粒结构,从而降低半成品、成品的合格率;综上,一次球磨的方式,消耗了大量的加工时间和电能,极大地降低了生产效率,并使得半成品和成品的合格率降低。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种卫生陶瓷泥浆球磨工艺,该工艺可显著降低能源消耗,提高生产效率和成品合格率。
为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:
一种卫生陶瓷泥浆球磨工艺,包括以下步骤:
步骤一:将硬质料和软质料分类筛选;
步骤二:按如下重量份称取原料,硬质料900‐1350份,软质料600‐950份,水540‐860份,水玻璃25‐45份,碱面3‐12份,其中,软质料中的黏土不少于150份;
步骤三:将称取好的原料,分选为一次入磨料和二次入磨料;所述一次入磨料由以下部分组成:硬质料900‐1350份,水360‐600份,黏土150‐300份,水玻璃15‐30份,碱面3‐12份;所述二次入磨料为称取好的原料中除一次入磨料外的部分;
步骤四:第一次球磨,球磨机中装入球磨子及一次入磨料,球磨6‐9小时,得到初级泥浆;其中,所述一次入磨料和球磨子的总体积占球磨机容积的2/3‐3/4;
步骤五:第二次球磨,将三分之一的初级泥浆与二次入磨料投入球磨机,球磨30‐50分钟,得到二级泥浆。
进一步地,所述初级泥浆325目筛余为8‐10%;
进一步地,所述二级泥浆325目筛余为3‐5%,且平均粒度为5‐6um,粒度>30um的粒子6%‐10%,粒度为30‐10um的粒子25%‐35%,粒度<10um的粒子55%‐65%。
进一步地,所述球磨子为高铝球石,球磨机内衬为高铝内衬。
本发明所述技术方案相对于现有技术,取得的有益效果是:
(1)本工艺泥浆球磨时,先装入硬质料球磨多个小时,达到要求的粒度后,再加入软质料,经少量时间球磨,达到各种原料混合均匀的目的,即可放磨;一方面,可节约球磨时间一半以上,为企业极大的降低电力能耗,降低生产成本;另一方面,该球磨工艺可提高球磨效率,提高泥浆生产效率。
(2)一次性磨的泥浆因软质料长时间球磨,其颗粒磨细,使得泥浆整体颗粒偏细,颗粒级配上偏细,而经过本发明所述的工艺加工出的泥浆,其颗粒配比组成更加合理,粒度>30um的粒子6%‐10%,粒度为30‐10um的粒子25%‐35%,粒度<10um的粒子55%‐65%,避免了长时间球磨对软质料颗粒的破坏,保持了软质料的原有颗粒结构(尤其是水洗瓷土、高岭土的片状结构);球磨后的硬质料,其颗粒细化,使得泥浆整体粒度比表面积增大,其表面能也增大,泥浆塑性增强,干燥强度增加,加工性能更优,烧成气孔率减小,成品力学强度提高,产品合格率提升,因此该球磨工艺生产的泥浆可提高半成品和成品的合格率。
(3)本发明在第一次球磨时加入小部分黏土,可防止硬质料沉淀;在球磨中,加入解胶剂碱面及水玻璃可提高球磨效率。
(4)第一次球磨时,所述一次入磨料和球磨子的总体积占球磨机容积的2/3‐3/4,以更加有效地利用球磨机的容积并提高球磨机的球磨效率。
(5)因本发明所述球磨工艺采用二次球磨工艺,因此通过控制初级泥浆325目筛余为8‐10%,二级泥浆325目筛余为3‐5%,以使最终出磨的泥浆残渣率在合适的范围内,本发明所述残渣率是通过泥浆325目筛余得到的,残渣率高会导致成型吃浆变快、半成品强度降低、成品陶瓷釉面容易出现毛孔、不平整等问题,而残渣率过低,就会导致吃浆变慢,半成品出裂增多等缺陷。
(6)所述球磨子为高铝球石,球磨机内衬为高铝内衬,耐磨性能更好,可大大地提高球磨效率。
具体实施方式
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