[实用新型]一种电解槽消音打壳气缸有效
| 申请号: | 201520752210.6 | 申请日: | 2015-09-25 |
| 公开(公告)号: | CN205223374U | 公开(公告)日: | 2016-05-11 |
| 发明(设计)人: | 李富贵;张斌;侯安远;谷中军;谭慧慧 | 申请(专利权)人: | 青海百河铝业有限责任公司 |
| 主分类号: | C25C3/14 | 分类号: | C25C3/14 |
| 代理公司: | 重庆百润洪知识产权代理有限公司 50219 | 代理人: | 刘立春 |
| 地址: | 811699 青海省西*** | 国省代码: | 青海;63 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电解槽 消音 气缸 | ||
技术领域
本实用新型涉及铝电解技术领域,尤其涉及一种电解槽消音打壳气缸。
背景技术
目前,铝电解槽设备存在以下缺陷:
1.电解槽打壳气缸内空气通过机头排气口直接排入厂房,因机头排气口远远小于打壳气缸内径,在排气时 产生较大压力,所以打壳气缸内空气排入厂房时产生了较大的噪音,影响员工工作情绪;
2.因电解槽氧化铝料箱、下料器等设备密封损坏漏料,造成集气罩内形成氧化铝积料,影响烟气净化效果, 增加员工清理集气罩内氧化铝积料的劳动强度。
实用新型内容
为了降低电解槽打壳气缸动作时的噪音、改善员工工作场所噪音环境,以及解决集气罩内氧化铝积 料问题,本实用新型提供了一种电解槽消音打壳气缸。本实用新型的电解槽消音打壳气缸安装有排气管, 且排气管与集气罩连通,如此能够有效降低噪音,以及解决集气罩积料问题。
本实用新型的具体技术方案为:一种电解槽消音打壳气缸,包括打壳气缸本体、进气皮管、排气皮 管、导风管;所述打壳气缸本体包括缸体和设于所述缸体内的活塞,所述缸体的顶部设有进气口和出气口, 所述进气皮管与所述进气口连接,所述排气皮管与所述出气口连接,所述导风管的两端分别连接排气皮管 和集气罩。
作为优选,所述的导风管为六分钢管。
作为优选,所述排气皮管的口径和导风管的口径均大于缸体出气口口径。
本实用新型是在原有打壳气缸的排气口处安装排气皮管,通过导风管将气体引入集气罩内,没有改 变打壳气缸的体积和安装尺寸。改造后,因风压进入了电解槽集气罩内,集气罩与电解槽槽壳消除了大部 分噪音,从而厂房噪音大大减小了;此外打壳气缸排风进入集气罩后,能自动清理集气罩内氧化铝积料, 对烟气净化创造了条件,同时降低了员工清理集气罩内氧化铝积料的劳动强度。
与现有技术对比,本实用新型的有益效果是:本实用新型噪音小,且解决了集气罩内氧化铝积料问 题,对烟气净化创造了条件,降低了员工工作强度。
附图说明
图1是本实用新型的一种结构示意图。
附图标记为:打壳气缸本体1、进气皮管2、排气皮管3、导风管4、缸体11、活塞12、进气口13、 出气口14。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述。在本实用新型中所涉及的装置、连接结构和方法, 若无特指,均为本领域公知的装置、连接结构和方法。
实施例1
如图1所示:一种电解槽消音打壳气缸,包括打壳气缸本体1、进气皮管2、排气皮管3、导风管4。所述 打壳气缸本体包括缸体11和设于所述缸体内的活塞12,所述缸体的顶部设有进气口13和出气口14,所 述进气皮管与所述进气口连接,所述排气皮管与所述出气口连接,所述导风管的两端分别连接排气皮管和 集气罩。
在本实施例中,所述的导风管为六分钢管。且所述排气皮管的口径和六分钢管的口径均大于缸体出 气口口径。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制,凡是根据本实用新型技 术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变换,均仍属于本实用新型技术方案的保护 范围。
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