[发明专利]一种转炉高碳出钢磷含量小于70ppm的冶炼方法有效
申请号: | 201510441350.6 | 申请日: | 2015-07-24 |
公开(公告)号: | CN105112595B | 公开(公告)日: | 2017-05-17 |
发明(设计)人: | 李晶;张志明;邓长付;刘志明;于文涛;周朝刚;韩啸;罗开敏;吴龙龙 | 申请(专利权)人: | 北京科技大学 |
主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C21C5/30 |
代理公司: | 北京市广友专利事务所有限责任公司11237 | 代理人: | 张仲波 |
地址: | 100083*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 转炉 高碳出钢磷 含量 小于 70 ppm 冶炼 方法 | ||
技术领域
一种转炉高碳出钢磷含量小于70ppm的冶炼方法,属于转炉炼钢技术领域。
技术背景
磷是钢材中主要有害元素之一,钢液凝固过程中磷会在晶界发生偏析,显著降低钢的韧性,导致钢材发生“冷脆”现象,脱磷是炼钢最主要任务之一。目前,国内各钢厂的主要生产工艺为:高炉铁水→铁水预脱硫→转炉吹炼→精炼→连铸。由于铁矿石中的磷元素几乎全部被还原进入铁水中,一般高炉铁水磷含量在0.08~0.16%之间,普通钢材要求磷含量小于0.03%,优质钢材要求磷含量低于0.01%甚至0.005%。工艺工序中只有转炉具有脱磷能力,转炉出钢磷含量的高低决定了产品的磷含量的大小,充分发挥转炉脱磷能力对降低钢材磷含量具有重要作用。
传统转炉工艺中,一般通过降低出钢碳含量增加熔池氧化性来增强转炉脱磷能力,通常情况下,出钢磷含量低于0.01%的钢种,终点碳含量一般控制在0.1%以下,甚至在0.03%左右。降低出钢碳含量可以增强转炉末期的脱磷能力,降低钢液磷含量,但也带来了一系列问题:低碳出钢后要添加增碳剂增加钢液碳含量才能满足钢种对碳的要求,造成了碳资源的浪费;钢液碳含量低,熔池氧势高,脱氧合金消耗增加;钢材夹杂物数量增加;金属收得率低;容易导致下渣回磷等问题。为了解决低碳出钢带来的弊端,实现转炉高碳出钢深脱磷,本项目的主要研究目的为通过优化转炉辅料结构、枪位控制、底吹控制、转炉终点温度和炉渣成分的控制,实现转炉终点出钢碳含量高于0.1%,钢液磷含量低于0.007%。
发明内容
本发明的目的在于提供一种转炉高拉碳深脱磷的冶炼方法,充分利用转炉双渣法的优点,优化过程操作和终点控制,在出钢碳含量大于0.1%的条件下,实现钢液磷含量小于70ppm的深脱磷目标。
本工艺的具体流程为:高炉铁水脱硫预处理→复吹转炉双渣冶炼→出钢留渣→溅渣护炉。转炉冶炼主要包括以下步骤:
(1)采用双渣+留渣操作,铁水硅含量0.2~0.6%,铁水磷含量<0.11%,废钢比控制在9~14%;
(2)转炉总辅料加入量控制在54~66kg/t,辅料包括石灰和轻烧白云石。
(3)整体枪位采用高—低—高—低四段式控制,前期高枪位化渣,保持炉口可见炉渣发泡;中期低枪位脱碳;末期先高枪位增加渣中(FeO),再采用低枪位增强熔池搅拌,增大渣-钢间接触面积,促进脱磷反应的进行。
(4)一次倒渣时间为吹氧开始后5~6min,一倒炉渣碱度大于2.5,倒渣温度为1400~1440℃,倒渣率为50~70%。
(5)吹炼前期底吹强度为0.04m3/(min·t),中期底吹强度为0.03m3/(min·t),后期底吹强度0.04m3/(min·t);
(6)终点温度≤1620℃,出钢碳含量0.1~0.2%,终渣碱度>3.5,炉渣T.Fe含量12~15%;
(7)留渣量为3~4t,连续留渣炉数不超过3炉。
其中步骤(2)具体包括以下步骤:
(2.1)转炉兑铁水前,向炉中加入8kg/t的石灰作为铺底料;
(2.2)吹氧从开吹到吹氧18%之前,加入4kg/t的轻烧白云石,铁水硅含量0.2~0.4%的炉次,向转炉中加入20kg/t石灰;而对于入炉铁水硅含量在0.4~0.6%的炉次,向转炉中加入24kg/t的石灰;在吹炼过程中,根据炉内情况,加入适量返回矿促进化渣;
(2.3)一次倒渣完成后,加入8kg/t的轻烧白云石,31kg/t石灰二次造渣,根据吹炼的实际情况,小批量多批次加入返回矿,防止脱碳期炉渣出现返干。
辅料中所述石灰中氧化钙≥90%,轻烧白云石中氧化镁≥30%
本发明较现有工艺相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本工艺容易掌握,不需要增加额外设备,在无铁水脱磷预处理的条件下,实现出钢碳含量高于0.1%,钢液磷含量低于70ppm。
(2)本工艺在满足超低磷出钢的条件下,出钢碳含量较高,熔池氧势低,提高了金属收得率和钢水纯净度高。
具体实施方式
下面结合生产实施案列对本发明做进一步详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施案例1
炉号15G400044,铁水Si含量为0.23%,铁水P含量为0.096%,铁水温度为1300℃,铁水装入量125.0t,废钢20.07t。
炉次具体操作过程如下所示:
(1)留渣量为4t;
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