[实用新型]一种电石一体化直破装置有效
| 申请号: | 201420144332.2 | 申请日: | 2014-03-28 |
| 公开(公告)号: | CN203944450U | 公开(公告)日: | 2014-11-19 |
| 发明(设计)人: | 李福全 | 申请(专利权)人: | 李福全 |
| 主分类号: | B02C23/02 | 分类号: | B02C23/02 |
| 代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
| 地址: | 454650 河南省济源市高*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电石 一体化 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于电石直破设备技术领域,涉及一种电石一体化直破装置。
背景技术
传统的电石卸、破情况介绍:氯碱、pvc、钢铁冶炼、电石生产等企业,每年都需要大量的电石,然传统的电石破碎过程中,由于破碎工艺不合理,破碎效率低,致使电石破碎前在空气中滞留时间太长,受空气湿度的影响,造成0.2%--1.5%的风化,产生了电石废渣及有害气体的排放,同时能源流失也给相关企业造成了一定的损失;破碎车间粉尘非常大,常年工作可造成员工尘肺的职业病;此外,传统的电石卸车、破碎过程中还需要大量的劳务用工及燃油机械,企业为此付出了较大代价。目前传统电石卸车、破碎情况为50-60分钟卸、破一车(38吨)需用人工19个,按每人每天130元计算,吨电石卸破成本3.43元,3吨装载机一台吨电石成本2.8元,先有人工拆除运输车辆挡雨篷布、去掉车门,尔后由人工或装载机将大批砣型电石卸在破碎车间某一固定区域,后再用装载机来回运至大型破碎机口喂入,每破碎一吨的平均成本为6.23元。一般情况下电石在空气中的滞留时间最少不低于6个小时,以某企业一条20万吨pvc生产线为例,仅此一项年损失约在800万左右。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种电石一体化直破装置,解决了现有电石破碎过程时间长,损耗大,浪费人力的问题。
本实用新型所采用的技术方案是包括挖掘平台,挖掘平台上设置有控制室,控制室控制操作机械臂运动,机械臂可伸入电石储集槽内,将电石储集槽内的电石铲起来放入破碎机内。
本实用新型的技术特点还在于挖掘平台采用挖掘机平台。
本实用新型的有益效果是采用本装置进行电石破碎效率高,时间短,大幅度减少电石灰化、节省人力、减少三废排放。
附图说明
图1是本实用新型一种电石一体化直破装置结构示意图。
图中,1.挖掘平台,2.控制室,3.机械臂,4.电石储集槽,5.破碎机。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
本实用新型如图1所示,包括挖掘平台1,挖掘平台1上设置有控制室2,控制室2控制操作机械臂3运动,机械臂3可伸入电石储集槽4内,将电石储集槽4内的电石铲起来放入破碎机5内。挖掘平台1采用挖掘机平台。
PVC行业电石进入破碎车间之后,须经卸车落地环节;卸车过程电石落地后会产生大小不一的块状碎屑,同时电石落地到破碎一般要停留六七个小时左右,这期间电石的自然风化分解速度会成倍加快;特别是小颗粒电石在极短的时间内就可完全风化。通过长期的观察与实验,我们发现在一般气候条件下,电石的自然分解、风化率为0.2-0.5%左右,潮湿气候条件下自然分解率为1.0-1.5%左右,上述现象的表现是每天破碎工作结束后留下的许多电石灰粉,这些损失年度的计算量是非常可观的。我们以20万吨pvc生产线为例,每天电石用量约在800吨左右,按相近似值计算,每天企业的损失约在10000-30000元之间,每月的损失60万元,每年的损失(11个月)约在600万元左右。电石灰粉的产生一方面增加了不必要的清理成本,另一方面增加了污染物排放,同时也降低了企业利润。采用本实用新型的一体化卸车粉碎装置,将可减少上述90%的损耗,为企业每年挽回600-700万元的损失。
能效方面,电石直破系统较传统方式也有较大不同,常规过程中卸、破(38吨)一车电石,需用50-60分钟左右,它由人工或着装载机先将电石集中卸在破碎车间某一区域,尔后再由装载机送至一破进行破碎作业;采取不落地直破系统后,卸、破一车电石仅需要25分钟就可完成全部工作,每小时可卸破电石90吨,有效地缩短了电石在空气中暴露时间,减少了风化。
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