[发明专利]剪式举升机溢流阀卸荷回路无效
申请号: | 201410475791.3 | 申请日: | 2014-09-18 |
公开(公告)号: | CN104295544A | 公开(公告)日: | 2015-01-21 |
发明(设计)人: | 高昌六 | 申请(专利权)人: | 芜湖高昌液压机电技术有限公司 |
主分类号: | F15B11/08 | 分类号: | F15B11/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 241000 安徽省芜*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 举升机 溢流 阀卸荷 回路 | ||
技术领域
本发明属于液压传动领域,更具体地说,涉及一种举升机液压系统的卸荷回路。
背景技术
随着汽车产业的不断发展,汽车维修与保养逐渐成为一个新兴行业。其中举升机作为汽车维修和保养过程中的重要工具,也得到了较快的发展。举升机主要是将汽车从一个安全高度提高到另一个安全高度,以便于人工操作与维修。目前举升机有很多类型,根据传动方式可分为机械传动和液压传动。机械传动结构简单、价格便宜,但举升重量受到限制,并且容易发生丝杠或工作螺母滑扣,存在较大的安全隐患。而液压传动举升机安全性能好、运行平稳、维护方便以及工作效率高,是目前举升机传动使用的主流类型。对于剪式举升机的液压系统,其执行元件短时间停止工作时,不需要输入液压油,此时若是采取停止液压泵的方法来停止液压油的输入,会因频繁的启停而影响液压泵和电动机的寿命。为此,采用卸荷回路来让液压泵卸荷,使其以很小的输出功率运转,从而避免频繁的启停。而在工作过程中,常常由于液压泵卸荷压力过大,造成液压冲击等问题。
发明内容
针对现有剪式举升机执行元件在短时间停止工作时,因液压泵卸荷压力过大,而造成液压冲击的问题,本发明提供一种剪式举升机溢流阀卸荷回路,利用换向阀和阻尼器串联来控制溢流阀,使得液压油以很小的压力流回油箱,减小了液压冲击。
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种剪式举升机溢流阀卸荷回路,包括油箱、液压泵、溢流阀、换向阀A、液压缸、换向阀B、阻尼器,所述的液压泵的进口油管与油箱相连,出口油管分别与溢流阀、换向阀A相连,所述的溢流阀、换向阀A、换向阀B的回油管连接油箱,所述的液压缸连接在换向阀A上,所述的溢流阀的控制油路上串联换向阀B和阻尼器。
所述的换向阀A为三位四通电磁换向阀,且其中位机能为O型,所述的换向阀B为二位二通电磁换向阀,所述的溢流阀为先导式溢流阀。
相比于现有技术,本发明的有益效果为:
(1)本发明利用换向阀和阻尼器串联来控制溢流阀,使得液压油以很小的压力流回油箱,减小了液压冲击,增加了举升机的使用寿命,提高了其工作的稳定性。
(2)本发明结构简单,设计合理,易于制造。
附图说明
图1是本发明的液压系统图。
图中:1—油箱,2—液压泵,3—溢流阀,4—换向阀A,5—液压缸,6—换向阀B,7—阻尼器。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行详细描述。
如图1所示,剪式举升机溢流阀卸荷回路包括油箱1、液压泵2、溢流阀3、换向阀A4、液压缸5、换向阀B6、阻尼器7,所述的液压泵2的进口油管与油箱1相连,出口油管分别与溢流阀3、换向阀A4相连,所述的溢流阀3、换向阀A4、换向阀B6的回油管连接油箱1,所述的液压缸5连接在换向阀A4上,所述的溢流阀3的控制油路上串联换向阀B6和阻尼器7。
所述的换向阀A4为三位四通电磁换向阀,且其中位机能为O型,所述的换向阀B6为二位二通电磁换向阀,所述的溢流阀3为先导式溢流阀。
实施例1
如图1所示,剪式举升机溢流阀卸荷回路包括油箱1、液压泵2、溢流阀3、换向阀A4、液压缸5、换向阀B6、阻尼器7,所述的液压泵2的进口油管与油箱1相连,出口油管分别与溢流阀3、换向阀A4相连,所述的溢流阀3、换向阀A4、换向阀B6的回油管连接油箱1,所述的液压缸5连接在换向阀A4上,所述的溢流阀3的控制油路上串联换向阀B6和阻尼器7。
所述的换向阀A4为三位四通电磁换向阀,且其中位机能为O型,所述的换向阀B6为二位二通电磁换向阀,所述的溢流阀3为先导式溢流阀,所述的液压泵2为齿轮泵。
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