[实用新型]溜槽式给煤机有效
申请号: | 201320556872.7 | 申请日: | 2013-09-09 |
公开(公告)号: | CN203486529U | 公开(公告)日: | 2014-03-19 |
发明(设计)人: | 李鑫;李红利;张立新;郑祥举;范红斌 | 申请(专利权)人: | 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 |
主分类号: | B65G47/19 | 分类号: | B65G47/19 |
代理公司: | 太原华弈知识产权代理事务所 14108 | 代理人: | 李毅 |
地址: | 046102 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 溜槽 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种给煤机,具体地说是一种溜槽式给煤机。
背景技术
震动给煤机和往复式给煤机有很多缺点,老式给料机在运行过程中需要承受物料很大的摩擦力,所以需要较大驱动功率,能耗大;由于功率大,结构受力也大,设备重量大;由于给料过程是往复、震动运动,设备振动大,噪音也大;由于结构受力大,运动件磨损快,维修量大;由于给料不均匀,生产效率低。
往复式给煤机采用电机、减速机、曲轴控制簸箕的往复运行,使煤炭由于惯性下滑至皮带上,给煤机曲轴对轮由于在运行过程受力过大,频繁损坏铜套、对轮销,电机也由于使用环境恶劣,故障频发,设备维护费用高、使用周期短。
往复式给煤机由曲轴连接簸箕,簸箕在滚轮上运行,摩擦阻力大。给煤机簸箕长期磨损,与原有下料漏斗间隙较大,稀煤在运转过程中不断涌出,每趟车洒落稀煤现象都十分严重,卫生量很大。滚轮由于使用中进入煤泥导致运行受阻,簸箕阻力加大。减速机漏油、铜套、对轮销磨损周期快,均制约正常生产运行中经洗过的煤炭存于仓内,大量水分从给煤机与仓口连接处流出,给煤机电机长期淋水,绝缘程度大大降低,而且对给煤机及机架造成严重腐蚀,机架开裂严重,给生产带来了严重隐患,而且在日常维护中,由于机架变形开裂,对易损件的损坏严重,使用周期减少一半甚至三分之二,给材料配件计划带来沉重负担,需要及时进行更换。
发明内容
本实用新型的目的提供一种设备故障率低、使用周期长的溜槽式给煤机。
本实用新型包括下料槽、闸门,其特征在于下料槽上安装两道闸门:上方为平板闸门、下方为鄂式闸门,下料槽上还安装有控制平板闸门开启的平板闸门油缸、控制鄂式闸门开启的鄂式闸门油缸,而上方平板闸门始终是开启状态,下方鄂式闸门用来控制煤量大小,上方平板闸门是在鄂式闸门失控或损坏的情况下关闭,不致于煤量失控以至压死皮带。
考虑到洗精煤渗水问题,在下料槽的下方,做成双层隔板,内层制作有导水孔,外层有引水槽。使积水能够按预定路线排出,减小皮带上的水流。
本实用新型与现有技术相比有如下优点:
彻底消除了给煤机涌稀煤现象,改善工作环境,减小工作环境污染,有利于运转工身体健康,降低了检修强度和劳动强度,改造后便于维护,便于操作;此种给煤机可减少电机、减速机、曲轴等设备的投入以及节约大量电能损耗;安装在煤仓底部,利用筒仓煤压自流的工作原理,闸门打开后,煤在重力作用下自行流出,整个卸煤过程无须动力源;该设备结构紧凑,输送量大,在精煤仓下安装该设备可以有效的节省使用空间。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是图1 的俯视图。
图中:1. 下料槽,2. 平板闸门,3. 鄂式闸门,4. 平板闸门油缸,5. 鄂式闸门油缸。
具体实施方式
本实用新型针对精煤颗粒大、粘度低的煤炭可采用下料槽结构,利用双闸板控制,按储煤仓下料口大小定做下料槽至皮带上方350mm左右,在下料槽1上安装两道闸门:上方为平板闸门2、下方为鄂式闸门3,下料槽1上还安装有控制平板闸门2开启的平板闸门油缸4、控制鄂式闸门3开启的鄂式闸门油缸5,下方鄂式闸门3用来控制煤量大小,而上方平板闸门2始终是开启状态,上方平板闸门2是在鄂式闸门3失控或损坏的情况下关闭,不致于煤量失控以至压死皮带。
考虑到洗精煤渗水问题,我们在下料槽1的下方,做成双层隔板,内层制作有导水孔,外层有引水槽。使积水能够按预定路线排出,减小皮带上的水流。
通过调节鄂式闸门,改变开口大小,调节煤量。
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