[实用新型]一种高炉仓下闸门控制装置有效
申请号: | 201320340444.0 | 申请日: | 2013-06-14 |
公开(公告)号: | CN203360465U | 公开(公告)日: | 2013-12-25 |
发明(设计)人: | 李勇刚;徐纪山;曹建华;梁桐栓;贾锐 | 申请(专利权)人: | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
主分类号: | C21B5/00 | 分类号: | C21B5/00;C21B7/20 |
代理公司: | 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 | 代理人: | 李富元 |
地址: | 030003*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高炉 闸门 控制 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于高炉布料领域,具体是一种高炉仓下闸门控制装置。
背景技术
焦炭是高炉冶炼主要燃料资源,随着焦煤资源的日益紧缺,炼焦用煤价格不断上涨,造成焦炭价格居高。目前每吨焦炭价格高达1500元以上,是构成生铁成本的重要项目。高炉冶炼进程中要求焦炭除有好的冶金性能外,还要求焦炭粒度相对均匀,入炉前焦碳要经过筛分筛除粉末及小于25㎜粒焦。焦粉作为烧结配料燃料消化或外销,价格只有650元/吨,大量粒级在8~25mm的小块焦炭不被有效使用将会产生极大的浪费,生铁成本升高。焦炭小粒级多、强度差,在运输、入仓过程中易破碎,产生大量的碎焦,中块焦自身粒级小,因此在入炉之前,会筛分出大量的小于25mm的粒焦,每天产生的粒焦量大约在250-280t,其中粒级在8-25mm的焦丁大约在150-180t。
高炉焦丁的排料设备包括焦丁称量罐、振动给料机、溜槽、仓下闸门、液压扇形闸门等,称量好的焦丁在液压扇形闸门打开后,与皮带上的矿石一同运送到炉顶料罐,进入高炉。通常的做法通过控制仓下闸门的开度控制焦丁料流的大小。由于焦丁仓下闸门宽,控制料流不灵活,往往焦丁料流不易控制。闸门过大,焦丁大部分排在料头位置,入炉后焦丁排在炉墙边缘,造成边缘气流发展;闸门过小,造成卡料,影响上料速度,被迫采取手动打开闸门,焦丁大部分排在料尾,入炉后焦丁排在高炉中心,抑制中心气流,影响炉况。在以往的生产中,为保证焦丁的使用不致影响高炉顺行,一般采用固定每批焦丁使用量的方法,只能将100t左右的焦丁配用入炉,焦丁比维持在20kg/t,焦丁当做焦粉外排每天有80余吨,一年近29200吨。按照吨按焦炭与焦粉的价格差计算,一年增加成本2511万元,平均增加了吨铁燃料成本14.3元。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:如何对现有槽下仓下闸门进行改造,实现焦丁排料流量可控,不卡料,与矿石均匀混匀,实现焦丁全部利用。
本实用新型所采用的技术方案是:一种高炉仓下闸门控制装置,在该高炉仓下闸门的两侧的上框上竖直对称焊接多根φ80mm长短相同的钢管,所述钢管每侧的钢管间距为20mm,中间两根钢管间距为200mm,所述钢管的长度比所述高炉仓下闸门的高度少200mm,所述钢管每根对应插入一根φ65插棒,该插棒的长度比钢管的长度长250mm。
作为一种优选方式:插棒的一端有把手。
本实用新型的有益效果是:通过对现有槽下仓下闸门进行改造,实现焦丁排料流量可控,不卡料,与矿石均匀混匀,实现焦丁全部利用;制作工艺简单,用料方便,在高炉正常生产时,即可实施改造,不影响生产。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图
其中,1、仓下闸门,2、插棒,3、根管,4、把手。
具体实施方式
如图1所示,改造前准备:
改造用时约2小时,提前增加焦丁用量,保证焦丁仓低料位。准备制作6根φ80钢管,长度小于仓下闸门高度200mm;准备制作好φ65插棒各6根,长度比溜槽底到料流调节插板高度多250mm; 插棒上方焊接把手,方便拔插;准备好焊接设备。
对焦丁仓下闸门改造:
停止焦丁使用,做好安全防护措施。根据在焦丁仓上闸门上焊接六根DN80钢管,钢管要焊接牢固;钢管之间间距20mm,保证插入插棒后焦丁不会从插棒间漏下,中间两根插棒间间距200mm左右,保证焦丁排料顺利。 插入插棒调试,拔插灵活。
使用:
设定使用焦丁。观察焦丁在皮带上排料位置,调整焦丁仓给料闸门打开的延时时间,保证矿石料头到达焦丁仓时,焦丁液压扇形闸门打开,焦丁排下。根据焦丁的使用量大小插入一定数量插棒,观察焦丁的排料长度,首先调整仓下闸门高度调整焦丁的出料高度,保证焦丁在皮带上与矿石的重叠。调整仓下闸门高度焦丁排料仍过长时,调整钢管的数量,的出料高度,改变焦丁的出料宽度,从而改变焦丁的出料面积、流速,使焦丁排料结束时,与矿石料尾同时间,实现焦丁满铺在矿石上,入炉后均匀的分布在整个料面。日常操作在焦丁用量变化时,在监控画面监控焦丁的满铺效果,料流过长过短时,通知现场人员对仓下闸门高度与使用插料棒数量进行调整。异常处理:焦丁发生卡料,说明闸门高度过低,要提高闸门高度,提高焦丁的出料高度,依靠重力落下与自流相结合,实现焦丁出料顺畅。
山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂从2012年1月开始进行了改造,使用了本实用新型技术方案,受到较好效果。根据焦丁用量调整焦丁排料速度,焦丁排料均匀,与矿石混匀效果好,实现焦丁不外排。2011年焦丁比20.4kg/t,2012年焦丁比提高到27.3 kg/t,同时焦丁入炉后,改善了高炉透气性,高炉稳定顺行,煤气利用提高,煤气利用率稳定在50%。2012年全年产铁158.129万吨,平均焦丁比较2011年提高了27.3-20.4=6.9kg/t,三高炉焦丁置换比为1:1,可节约大焦炭10910吨,降低燃料成本:158.129*6.9/1000*(1510-1060)=491万元,经济效益可观。
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