[实用新型]核反应堆填、换料设备专用四孔软管有效
申请号: | 201320110017.3 | 申请日: | 2013-03-12 |
公开(公告)号: | CN203258226U | 公开(公告)日: | 2013-10-30 |
发明(设计)人: | 于万年;殷咏胜;陈笑微;梁大伟 | 申请(专利权)人: | 中橡集团沈阳橡胶研究设计院 |
主分类号: | F16L11/22 | 分类号: | F16L11/22 |
代理公司: | 沈阳世纪蓝海专利事务所(普通合伙) 21232 | 代理人: | 李永琛 |
地址: | 110021 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 核反应堆 设备 专用 四孔 软管 | ||
技术领域
本实用新型属于抗拉伸、耐压专用软管。
背景技术
核电作为新型环保能源,在我国发展较快。核反应堆中具有放射性,向反应堆中装填或更换燃料棒组件的工作是采用气动远程控制,驱动4爪机械手来完成的。压缩空气通过4根内径Φ3㎜软管分别驱动机械手的4个抓爪开闭移动来实施燃料棒的装填或更换。国内已知技术中的4根软管是由4根内径Φ3㎜的钢丝编织胶管或尼龙软管同时置入一个外钢丝编织套中,再包覆外胶保护层构成的。产品缠绕在Φ300㎜的绕鼓上随时收放,一端分别连接4个抓爪驱动器,另一端连接气源。这种结构软管在实践中存在以下不足,反复在绕鼓上的收放缠卷,会使4根内管间产生强制位移摩擦、扭曲互绕,甚至有时会发生单管局部变形、破损而影响气流均匀畅通,导致受控的4个抓爪不同步或缺爪动作,影响填、换料的工作质量及效率。另外,由于4根内管均为钢丝编织胶管构成,钢丝在编织过程中须有编织角度,故使胶管在受力条件下伸长率较大,尚不能完成满足500N外力下伸长率不大于2%的使用要求。
发明内容
本实用新型的目的是研制一种专用一体化4孔、抗拉伸、耐压软管。
本实用新型的技术方案是设计一种核反应堆填、换料设备专用4孔软管,它由外到内依次为外胶层、耐压增强层、抗拉伸骨架层、内胶棒构成,其中,抗拉伸骨架层为经向与软管轴向平行的平纹织物构成;耐压增强层为经向与软管轴向呈45°的平纹织物构成;内胶棒为具有中心对称且均匀分布的4个Φ3㎜通孔构成。
本实用新型与已知技术比较,由于采取了4孔内胶棒与耐压增强层、抗拉伸骨架层、外胶层同时整体硫化定形,消除了已知技术中4根内管间在绕鼓上反复收放时的强制位移摩擦、扭曲互绕、局部折瘪而阻碍气压均匀传递的可能。可实施整体剪切,裁断后软管整体端头平整,方便整体扣压接头及与外设备的连接,进而保证气压的传递质量和4个抓爪同步动作。满足了软管在500N负荷下伸长率小于2%和在0.8MPa气压下无泄漏的技术要求。
附图说明
图1为本实用新型纵剖示意图。图2为本实用新型截面示意图。
图中1-外胶层、2-耐压增强层、3-抗拉伸骨架层、4-孔内胶棒。
具体实施方式
以下结合附图详细说明本实用新型的结构和制作方法。
1.制备混炼胶及胶液:以耐辐射性能较好的丁苯橡胶为主与天然橡胶并用,配合后在炼胶机上混炼制得主体胶料并配制浸胶用胶液。
2.制备浸渍织物及裁剪:以5×5尼龙平纹帆布浸渍胶液,干燥后直裁制备抗拉伸骨架层(3)用胶布及45°斜裁制备耐压增强层(2)用胶布。
3. 4孔内胶棒(4)挤出:在挤出机上用主体胶料挤出外径为Φ20㎜的并具有4个内径为Φ3㎜的四孔内胶棒(4)坯料。
4.穿芯子:将Φ3㎜的钢芯子分别穿入4个孔内。
5.成型:将穿芯后的4孔内胶棒(4)坯料外依次包覆抗拉伸骨架层(3)胶布、耐压增强层(2)胶布外胶层(1)胶片。
6.硫化:将成型后软管外缠绕水包布,入硫化罐整体硫化。
解除水包布、脱芯、剪裁。
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