[发明专利]48槽4极三相异步电动机单层短等距绕组无效
申请号: | 201210439687.X | 申请日: | 2012-11-07 |
公开(公告)号: | CN102983653A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 朱运龙 | 申请(专利权)人: | 朱运龙 |
主分类号: | H02K3/28 | 分类号: | H02K3/28;H02K3/04;H02K3/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 242400 安徽省芜湖*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 48 三相 异步电动机 单层 等距 绕组 | ||
技术领域
本发明属于电动机结构设计领域,主要涉及三相异步电动机,尤其是48槽4极三相异步电动机的绕组。
背景技术
据介绍,电动机作为一种通用工业设备,每年消耗了我国近60%的电力资源。随着人们节能和环保意识的增强,世界各国相继出台了能效标准,我国也于2012年9月1日强制实施了GB18613—2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》标准,所以开发研制高效电动机是社会发展的必然趋势,也是企业参与市场竞争的需要。三相异步电动机在各个领域均有广泛的应用,绕组则是电动机的心脏,直接关系到电动机的效率。电动机在运行过程中,定子铜耗约占总损耗的40%,主要为满载时定子绕组在运行温度下的电阻损耗;杂散损耗约占总损耗的10%,包括磁场中影响最严重的5、7次谐波,这些损耗与绕组形式、节距、绕组端部等因素有关。要提高电动机的效率,就要降低各种损耗;而如何降低定子铜耗与杂散损耗,则对提高电动机的效率非常关键。降低定子铜耗就要降低定子绕组电阻;降低杂散损耗就要缩短绕组端部;故降低定子绕组电阻和缩短绕组端部必须采用短等距绕组来实现。现有48槽4极三相异步电动机的单层定子绕组型式中有单层叠式和单层同心式, 而这两种绕组型式已很难降低定子铜耗与杂散损耗。
发明内容
本发明的目的是要提供一种能够提高电动机效率、且节省线材、绕制方便、嵌线简单的单层段等距绕组。本发明适用于定子是48槽4极三相异步电动机的制造与维修。
本发明所述的电动机绕组是通过改变线圈节距来缩短绕组端部长度,使线圈总长度缩短,定子电阻减小,从而降低了定子铜耗;同时大幅削减了电动机磁场中影响最严重的5、7次谐波,并减少了漏磁,从而降低杂散损耗;有效的提高了电动机的效率与性能。
本发明所述的48槽4极三相异步电动机单层短等距绕组共12组线圈,每组线圈由两个线圈组成;所有线圈的节距、形状和尺寸均相同,线圈节距为9;并采用交叠法嵌线和显极接法联接,嵌线时吊4边;嵌线规律是:嵌入1槽,退空1槽;再嵌1槽,再退空1槽,如此类推;其交叠法嵌线顺序见下表:
本发明的有益效果是:当采用本发明电动机绕组时,降低了电动机的定子铜耗与杂散损耗,有效的提高了电动机的效率与性能;同时比现有的单层绕组型式节省线材约15%、提高生产效率约30%。
附图说明
图1为定子是48槽的4极三相异步电动机单层短等距绕组的布线展开图,图中的阿拉伯数字1-48为电动机的定子槽数,A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8为A相绕组的8个线圈;B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8为B相绕组的8个线圈;C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8为C相绕组的8个线圈。
具体实施方式
下面结合图1将本发明的实施细节说明如下:
如图1所示48槽4极三相异步电动机单层短等距绕组共12组线圈,每组线圈由两个线圈组成,线圈节距为9,各相绕组线圈的嵌放结构为:A1嵌1、10槽,A2嵌3、12槽,A3嵌13、22槽,A4嵌15、24槽,A5嵌25、34槽,A6嵌27、36槽,A7嵌37、46槽,A8嵌39、48槽;B1嵌5、14槽,B2嵌7、16槽,B3嵌17、26槽,B4嵌19、28槽,B5嵌29、38槽,B6嵌31、40槽,B7嵌41、2槽,B8嵌43、4槽;C1嵌9、18槽,C2嵌11、20槽,C3嵌21、30槽,C4嵌23、32槽,C5嵌33、42槽,C6嵌35、44槽,C7嵌45、6槽,C8嵌47、8槽。
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