[发明专利]一种槽筒电机无效
申请号: | 201210301593.6 | 申请日: | 2012-08-23 |
公开(公告)号: | CN102810929A | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
发明(设计)人: | 贾坤;欧立生;冯陈顺;陈玲玲 | 申请(专利权)人: | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 |
主分类号: | H02K5/16 | 分类号: | H02K5/16;H02K3/04;H02K1/16;H02K1/22 |
代理公司: | 青岛联智专利商标事务所有限公司 37101 | 代理人: | 杨秉利 |
地址: | 266101 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电机 | ||
技术领域
本发明属于电机制造技术领域,涉及自动络筒机用电机的改进,具体说是一种槽筒电机。
背景技术
自动络筒机的槽筒转动是由槽筒电机驱动的,目前,槽筒电机是三相变频电机,功率为200W,效率为73%,占整台络筒机耗电量的一半以上,耗能太大。造成槽筒电机耗能太大的原因是:1.定子与转子间隙过大0.5mm;2.定子绕组电阻值较大;3.材料使用压铸纯铝,导条和端环有气孔和杂质。
如何改进槽筒电机,改变其耗能太大的不足,这是本技术领域亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明为解决现有技术存在的上述问题,提供一种槽筒电机,提高电机效率,降低耗能。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种槽筒电机,包括机壳、定子、转子,定子包括定子铁芯、绕组上端部及绕组下端部,转子的转轴上设置前轴承档和后轴承档,机壳上设置与前轴承档和后轴承档对应的轴承室,其特征在于:所述的定子与转子间隙为0.45mm;所述的轴承室与定子同心度为0.05;所述的轴承档与转子外圆同心度为0.03。
对上述技术方案的改进:所述定子的绕组上端部高度为24-26mm ,所述定子的绕组下端部高度22-24mm。
对上述技术方案的进一步改进:所述定子内径为55mm,所述转子外径为54.55mm。
对上述技术方案的进一步改进:所述定子相数为3,每相绕组为4,每组匝数为69,每匝周长:大圈为373mm,小圈为317mm;所述定子的绕组电阻值为5.3Ω/相。
对上述技术方案的进一步改进:所述转子材料为铸铜。
本发明的优点和积极效果是:
本发明的轴承档和轴承室尺寸合理一致,减少对轴承间隙的影响;轴承室与定子同心;轴承档与转子外圆同心,降低机械损耗。定子与转子间隙由0.5mm降至0.45mm,有效地降低了槽筒电机的发热损耗。定子绕组端部高度尽量降低,减短线圈总长,从而减少槽筒电机定子绕组电阻值,降低铜耗。将转子材料由压铸纯铝改为铸铜,提高转子的质量。
附图说明
图1为本发明槽筒电机转子与定子配合结构图;
图2为本发明槽筒电机转子与定子及定子与机壳配合结构图;
图3为本发明槽筒电机转子的结构图。
具体实施方式
以下结合附图说明对本发明作进一步详细描述:
参见图1-图3,本发明一种槽筒电机的实施例,包括机壳5、定子1、转子3,定子1包括定子铁芯、绕组上端部及绕组下端部,转子3的转轴2上设置前轴承档2-1和后轴承档2-2。机壳5上设置与前轴承档2-1和后轴承档2-2对应的前轴承室4和后轴承室6。所述的定子1与转子3的间隙为0.45mm;所述的前轴承室4和后轴承室6与定子同心度为0.05;所述的前轴承档2-1与转子外圆同心度均为0.03,所述的后轴承档2-2与转子外圆同心度均为0.03。
上述定子1的绕组上端部高度A为24-26 mm,所述定子的绕组下端部高度B为22-24 mm。
上述定子1的内径为55mm,所述转子3的外径为54.55mm。定子1的相数为3,每相绕组为4,每组匝数为69,每匝周长:大圈为373mm,小圈为317mm;所述定子1的绕组电阻值为5.3Ω/相。
槽筒电机硅钢片采用470牌号以上的冷压卷料,冲片平整,厚度差小,涂层稳定,电机定子1与转子3之间的间隙减小,定转子叠压系数大,有效地降低了槽筒电机的发热损耗。将转子3的材料由压铸纯铝改为铸铜,提高转子3的质量。
当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不限于上述举例,本技术领域的普通技术人员,在本发明的实质范围内,所作出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。
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