[实用新型]点火开关无效
| 申请号: | 201020673817.2 | 申请日: | 2010-12-21 |
| 公开(公告)号: | CN201904230U | 公开(公告)日: | 2011-07-20 |
| 发明(设计)人: | 吴锦华;石智刚 | 申请(专利权)人: | 浙江超达汽车配件有限公司 |
| 主分类号: | H01H1/58 | 分类号: | H01H1/58;H01H27/06 |
| 代理公司: | 温州金瓯专利事务所(普通合伙) 33237 | 代理人: | 王坚强 |
| 地址: | 325014 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 点火 开关 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种汽车电器配件,具体涉及一种点火开关。
背景技术
点火开关装于方向盘下的方向机管柱上,点火开关具有收音辅助、防盗、发动机正常运转供电、发动机预热、发动机启动等电源通断控制功能。现有的点火开关静触片为“T”形片状一体结构,静触片与接线板铆接后再车削接触端面。该结存在以下缺陷:1、在加工时静触片采用冷冲压加工,由于静触片为“T”形片状结构,原材料利用率低,浪费大,不利节能降耗。2、静触片与接线板的铆接端为实心体,铆接难度大,生产效率低。3、静触片与接线板铆接后,由于静触片的接触端面为冷冲压时的冲裁断面,需要进行车削加工,在装夹时对接线板的形状精度要求较高,提高了接线板的加工难度,增加了生产成本。另外,车削时,车刀的切削力会使静触片的铆接处出现松动现象。4、静触片一般是采用紫铜材料,材质偏软,易切削性较差。
实用新型内容
为了克服背景技术的不足,本实用新型提供一种点火开关,该点火开关主要解决了静触片铆接难度大、浪费原材料及对接线板的形状精度要求较高的问题,具有结构简单、节省原材料、容易铆接及成本低的特点。
本实用新型的技术方案是:该点火开关包括静触片及接线板,静触片为片状结构,静触片上至少设有一个铆接孔,接线板上设有与所述的铆接孔相对应的通孔,静触片与接线板之间通过半空心的铆钉铆合在一起。
所述的铆接孔为圆锥孔。
本实用新型的有益效果是:由于采取上述方案,静触片改为片状结构,静触片与接线板的连接通过半空心铆钉穿孔后铆接。在加工静触片时,可以在板材上进行有序排列分布进行冲压,提高了原材料的利用率,采用半空心铆钉,铆接方便,提高了生产效率;由于改变了静触片的结构形式,静触片与接线板铆接后,静触片的接触端面为板材平面,不需进行车削加工,对接线板的形状精度要求也不高,减少中间环节的质量风险,节省了加工工序,提高了加工效率,缩短了生产周期,降低了成本。
附图说明
附图1是本实用新型的立体分解图。
附图2是图1中静触片1铆接后的结构示意图。
附图3是本实用新型装配状态立体分解图。
图中1-静触片,2-接线板,3-铆接孔,4-通孔,5-铆钉。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
由图1结合图2、图3所示,该点火开关包括静触片1及接线板2,静触片1为片状结构,静触片1上至少设有一个铆接孔3,接线板2上设有与所述的铆接孔3相对应的通孔4,静触片1与接线板2之间通过半空心的铆钉5铆合在一起,半空心的铆钉5是指铆钉5的铆接端设有中心盲孔,在铆接时可以用圆锥形尖冲将铆接端涨开使其端部向四周变形,便于铆接。静触片1改为片状结构,静触片1与接线板2的连接通过半空心铆钉5穿孔后铆接。在加工静触片1时,可以在板材上进行有序排列分布进行冲压,提高了原材料的利用率,采用半空心铆钉5,铆接方便,提高了生产效率;由于改变了静触片1的结构形式,静触片1与接线板2铆接后,静触片1的接触端面为板材平面,不需进行车削加工,对接线板2的形状精度要求也不高,减少中间环节的质量风险,节省了加工工序,提高了加工效率,缩短了生产周期,降低了成本。
所述的铆接孔3为圆锥孔。在铆接时保证了铆接孔3与所述的通孔4自动同心,能够使静触片1定位准备,减小装配误差。
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