[实用新型]床温热电偶防磨套无效
申请号: | 201020203582.0 | 申请日: | 2010-05-22 |
公开(公告)号: | CN201672983U | 公开(公告)日: | 2010-12-15 |
发明(设计)人: | 陈国龙;俞文青;王敏 | 申请(专利权)人: | 绍兴中成热电有限公司 |
主分类号: | G01K7/02 | 分类号: | G01K7/02 |
代理公司: | 绍兴市越兴专利事务所 33220 | 代理人: | 蒋卫东 |
地址: | 312088 浙江省绍兴市袍江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 温热 电偶防磨套 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种床温热电偶防磨套。
背景技术
目前,电厂循环流化床锅炉床温一般在800~1000℃之间,测量使用K分度耐磨热电偶,测点根据床面大小均匀分布,130t/h循环流化床锅炉床温一般以前后床各4点均匀布置安装方式。其中耐磨热电偶:伸入床面300mm;风室:一次风进风口,风压10kPa,风温150℃;浇注料层:层厚100mm;床料层:层高约800mm
根据实际运行情况得出,耐磨热电偶最易磨损部位为热电偶伸出床面与床面接触处,且磨损率与磨损速度较高,一般使用3个月时间就需更换,床温失准严重影响锅炉正常运行。分析磨损原因为:因一次风出风口为风帽出风口,出口风压约10kPa,底部床料运动激烈,且料层底部床料粒径较大,因此离浇注层底部热电偶磨损较快,进一步发现离浇注层底部50mm段磨损最严重,一般运行3个月时间就需更换耐磨头,而离浇注层底部100mm以上耐磨头磨损很小。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种床温热电偶防磨套,本实用新型具有测量准确性高,使用期增长,检修工作量减少,安全经济运行作程度高,材料经济使用性高的特点。
为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是:
一种床温热电偶防磨套,由报废直型风帽改装而成,所述的防磨套为中间开设有孔的圆柱形套管,包括本体,防磨套本体为中间开设有孔的圆柱形套管,其中防磨套本体长为100mm,底面直径为63mm,孔径为33mm。
本实用新型的有益效果是:本实用新型加装防磨套后,经实际现场检测,热电偶受热端只要伸出防磨套150mm以上将能准确测量实际床温值,加装防磨套不影响测量准确性。且加装防磨套后,由于防磨套壁较厚,磨损期基本与热电偶上部耐磨头相近,经实际使用验证,一般使用期可大于l2个月以上,大大延长了耐磨热电偶的更换率,以一台炉8点床温计算,一年可节省24只耐磨头,同时也大大减少了检修工作量。其次由于循环流化床锅炉床温测量的重要性,加装防磨套后能长期保证床温测量的准确性,为锅炉安全经济运行作了可靠保证。更重要的是报废风帽再利用,提高了材料经济使用性。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,本实施例的一种床温热电偶防磨套,由报废直型风帽改装而成,包括本体1,防磨套本体1为中间开设有孔2的圆柱形套管,其中防磨套本体1长为100mm,底面直径为63mm,孔径为33mm。
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