[实用新型]一种提高离心机母液分离速度的装置无效
申请号: | 200920227631.1 | 申请日: | 2009-08-23 |
公开(公告)号: | CN201470485U | 公开(公告)日: | 2010-05-19 |
发明(设计)人: | 王想成;郭良臣 | 申请(专利权)人: | 湖北益泰药业有限公司 |
主分类号: | B04B7/08 | 分类号: | B04B7/08;B04B7/16;B04B3/00 |
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地址: | 431700*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 离心机 母液 分离 速度 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种分离装置,尤其是用于提高离心机母液分离速度的装置。
背景技术
目前国内葡醛内酯的制备工艺都是以玉米淀粉为原料,经过氧化、水解、内酯化三步化学反应而得。而氧化、水解两步化学反应后都没有进行过除杂纯化处理,在内酯化反应后杂质进一步累积,酯化反应物料中含葡醛内酯、乙酸、羧基淀粉、单糖、多糖及糖类聚合物,粘度较大,同时在这种环境下结晶的葡醛内酯晶粒细,用普通三足离心机甩滤料液母液难以透过,甩料时间长,能耗大。工艺上为了实现连续生产,降低能耗,采取甩滤1-2小时左右时,停离心机,人工舀母液,劳动强度大,工时长。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有离心甩滤操作中用人工舀母液的现状,而提供的一种提高离心机母液分离速度的装置,从而达到降低员工劳动强度、降低能耗的目的。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
提供一种提高离心机母液分离速度的装置,其特征在于:在离心机转鼓内壁上设置有多个相互对称的凸起滤筒,所述凸起滤筒设置在转鼓内壁上下高度的正中位置,在转鼓圆周上均匀分布,保证离心机的平衡。
如上所述的提高离心机母液分离速度的装置,其特征在于:在离心机转鼓内壁上设置有2-18个相互对称的凸起滤筒。
如上所述的提高离心机母液分离速度的装置,其特征在于:在离心机转鼓内壁上设置有4个相互对称的凸起滤筒。
如上所述的提高离心机母液分离速度的装置,其特征在于:凸起滤筒的凸出高度与滤饼高度相当。
本发明的有益效果是:1,在离心机转鼓内设置的凸起滤筒,形成独特的母液通道,便于母液的快速甩出,降低了物料甩干的时间,节约电耗;2,提高了物料甩干的程度;3,改变了原来用人工舀母液的现状,降低了员工的劳动强度;4,独特母液通道的存在,母液的快速流出,减少了在甩料过程中由于物料温度在环境温度的影响下温度回升,结晶溶解的现象。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图说明本实用新型的实施例:
参见附图,提供一种提高离心机母液分离速度的装置,本实施例所述在离心机转鼓1内壁上设置对称的四个凸起滤筒2,相互之间呈90度角,焊接在转鼓1内壁上下高度的正中位置,且均匀分布,保证离心机静平衡与动平衡。
所述该凸起滤筒2向离心机转鼓1内侧凸出10-50cm,与滤饼高度基本相当,结合特制专用滤袋,形成母液通道。在甩料过程中由于凸出的凸起滤筒2高于其它部位,且正好与滤饼厚度基本相当,凸起滤筒2处的滤布或滤网上几乎没有被滤饼覆盖,母液能顺畅的从这里通过。解决了滤饼层致密,母液很难透过的现象。
此设备的使用原理和过程如下:本发明应在葡醛内酯的生产工艺中,在三足离心机转鼓1内的对称位置上焊接四个直径为30mm、高为20mm的凸起滤筒2,凸起滤筒2顶面设有3个直径为6mm的滤孔、侧面设有3个直径为6mm的滤孔,滤袋按照改进后的转鼓形状制作。在甩料时先将滤袋铺于转鼓内,启动离心机,让滤袋紧贴于转鼓内,停机,然后将葡醛内酯动结晶物料放入滤袋,分三次启动离心机,在甩滤30-45分钟后,滤饼表面看不见母液,用酒精洗料,继续甩滤60-90分钟,停机收料。
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