[发明专利]用稀酸水配制石灰乳的方法无效

专利信息
申请号: 200910075123.0 申请日: 2009-08-07
公开(公告)号: CN101613188A 公开(公告)日: 2009-12-30
发明(设计)人: 郝焱;张宇 申请(专利权)人: 山西太钢不锈钢股份有限公司
主分类号: C04B2/04 分类号: C04B2/04;C02F1/66
代理公司: 太原市科瑞达专利代理有限公司 代理人: 刘宝贤
地址: 03000*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 用稀酸水 配制 石灰乳 方法
【说明书】:

所属技术领域

发明涉及一种工业废水处理方法。

背景技术

冷轧不锈钢薄板项目一般要配套酸水水处理系统,该系统配有石灰粉投 加系统。在石灰乳的制备过程中需要大量新水的加入,生成的Ca(OH)2在一 级中和池中与废酸发生中和反应。实际生产中由于排酸量以及废酸浓度的波 动会导致自动控制系统失衡,给中和生产造成紊乱,酸水液位在调节池上涨, 石灰制备系统出现不足,于是生产操作人员加大下灰量,增大石灰乳的浓度, 但常常造成石灰渣堵塞消化器出渣口,导致渣乳一同下到石灰乳振动筛,负 荷大增,筛网堵塞,石灰乳分离不畅,渣、乳一同从渣孔流出,造成石灰乳 严重供应不足,最后中和反应难以进行,废酸无法处理。

发明内容

本发明目的是为克服上述已有技术的不足,提供一种可避免酸洗废液对 稀酸系统的冲击、减轻浓废酸对稀酸泵及防腐材料腐蚀的用稀酸水配制石灰 乳的方法。

本发明利用原工业水配制石灰乳所采用的中和池、沉淀池、浓缩池、提 升泵房和板框压滤机系统,完全废弃原石灰乳制备系统;将石灰粉直接投入 到稀酸水中中和处理酸洗废液,既体现了石灰干粉投加中和稀酸的功能,又 体现了制备石灰乳的作用,省去了原有制备石灰乳的工序。具体做法是:

(1)在中和池左下方的提升泵房内安装一台真空泵,以保证足够的压力; 真空泵出口通过橡胶软管直通中和池;将输灰钢管一头接真空泵入口,另一 头悬空,便于接石灰干粉罐装车;

(2)开启稀酸泵,将稀酸水泵入中和池内,当稀酸水液面高于进灰软管出 口时,开启石灰罐车气泵,往中和池内投加石灰粉;原中和的池进酸管不变;

石灰粉按照干粉质量LS=L×N×28/C(t)投加;其中L为平均每日来酸量 (m3),N为平均来酸浓度(mg/l),C为石灰干粉纯度(%);LS为石灰粉干 粉质量;

(3)中和池内的石灰粉与池中酸性废液发生中和反应,反应液通过渣浆泵 及钢管全部进入沉淀池沉淀;石灰水解生成Ca(OH)2;中和反应生成水和盐。

(4)将沉淀池底部的固体通过输液钢管全部进入浓缩池,浓缩3-4倍; 体积缩小,有利于压成泥饼;沉淀池上方液体仍留在池中;

(5)浓缩液通过渣浆泵和输送钢管进入箱式板框压滤机,压滤成泥饼,外 运处理。

真空泵压力为0.5MPa。输灰钢管直径约100mm,型号DN100,长度约 10米。橡胶软管直径约100mm,长度约5米。输灰钢管悬空端距地面以上约 0.5m。输液钢管型号为DN400;渣浆泵所配钢管型号为DN600;渣浆泵型号 为80ZJ-I-42。箱式板框压滤机的型号是XMZ560/1500-UK;渣浆泵型号为 80ZJ-I-42;输送钢管型号为DN108;压滤成型的泥饼按照重量百分比计的含 水率不超过60%。

一般的,石灰罐车数量根据每日来酸量调节,每来一车石灰一次性全部 投加。浓缩3-4倍即将浓缩液的浓度增加3-4倍。

本发明在用稀废酸替代工业水的同时,将原本的石灰乳制备系统基本实 现完全退出,省去了设备检修所需要的时间和成本,同时保证中和系统的连 续运行以及出水水质。

本发明适用于用化学中和法处理废酸。本发明连续生产可靠性强,处理 废酸的能力大,超负荷状态工作不会对系统造成大的波动;投资较小,节水 效果明显,生产成本低;对废酸的种类,以及成分要求不严格,不需要专门 的石灰渣分离设备;使用设备数量较少,生产维修方便;污泥脱水的效果比 较好。将石灰粉直接投入稀酸水中制乳,同时将酸洗废液打到中和反应罐处 理,大大节省工业新水的使用量,降低生产成本。

具体实施方式

当石灰粉罐车到来时,先开启稀酸泵,让中和池内有足够的稀酸水,当 稀酸水液面高于进灰软管出口时,开启真空泵,往中和池内投加石灰粉,石 灰粉在池内压缩空气的作用下很快变为石灰乳,这时的溶液显强碱性。当罐 灰车打空后,结束制乳,但中和反应仍在进行。如平均每日来酸量80000m3, 平均来酸浓度为30mg/l,石灰干粉纯度为85%,所需石灰干粉质量约为80t。 当溶液PH到10左右时,停稀酸泵,此时溶液为PH 9~10,这样可以有利于 进一步将金属离子完全沉淀,使出水保持清亮,污泥保持暗红色,通过渣浆 泵抽到沉淀池进行沉淀。

本发明工艺过程一般每天要进行5~6次,控制方式主要靠操作工根据PH 值变化的情况而定。一般PH控制在9~10,每班都按此操作程序有序进行, 如果按此过程循环进行人为控制得当,处理废酸与稀酸水是比较稳定和可靠 的,运行比较稳定,处理效果明显。

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