[发明专利]一种用于液压系统泵前低压端的智能排气系统有效
申请号: | 200810062543.0 | 申请日: | 2008-06-23 |
公开(公告)号: | CN101303038A | 公开(公告)日: | 2008-11-12 |
发明(设计)人: | 朱国权;章福华;王坚俊;刘伟浩;潘杰 | 申请(专利权)人: | 杭州市电力局 |
主分类号: | F15B21/04 | 分类号: | F15B21/04 |
代理公司: | 杭州丰禾专利事务所有限公司 | 代理人: | 王晓峰 |
地址: | 310009浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 液压 系统 低压 智能 排气 | ||
技术领域
本发明属于液压技术领域,特别是涉及一种用于泵前低压回路排气的智能 排气系统。
背景技术
在液压系统中,低压储液箱中的液压介质往往与空气接触,当液压介质在 液压回路中流动时往往将微量的空气带入,尤其在液压泵循环工作时更易将空 气带入液压介质中,这将使液压泵的高压回路中造成气液混相,易使高压回路 压强不稳定,造成动力机构的运动不稳定,在需要稳定、安全可靠的重要系统 中,将可能造成严重的事故。例如高压电力系统、石油化工高危环境系统等。 现有技术中大多是在液压泵低压进液端的高位设置一个手动排气口,由人工定 期检查和排气,存在安全性和可靠性差等问题。下面以高压电力系统的液压机 构为例说明存在的问题。
电力系统中的断路器普遍采用液压机构传动,尤其是有些进口高压断路器, 目前在全国电力系统中使用较为普遍,从整体使用情况看,属于高质量产品。 但最好的产品也没有完美可言,从最近几年的使用中发现,500KV 3AT和220KV 3AQ1断路器液压机构打压不正常的缺陷偶有发生,表露的现象主要是打压频繁 或者建压不成功造成打压超时告警,存在事故隐患。
在500KV 3AT和220KV 3AQ1断路器实际运行的过程中,经常会发生油泵连 续运转或频繁打泵的情况,此时开关液压系统的油压会维持在一个相对较低的 压力水平,关闭油泵的电源后,液压系统的油压值能够保持不变。该情况发生 的时间一般是在温差较大季节的凌晨为多,或者设备结合检修,马达电源切断 24小时以上再恢复运行时发生。经过现场的检查和处理情况综合分析:导致问 题产生的根本原因是油泵活塞内有空气存在,从声音上也可以听出油泵空转。 油泵活塞内有空气主要是高压开关在运行一段时间后,液压系统微量的泄漏导 致在油泵低压部分以及部分高压油系统的内部(储能筒以及高压油缸)积聚了 一定的气体。由于气体的存在,油泵不能有效地将液压油从低压部分输出到高 压部分,进而出现油泵持续运转,但油压不能升高的情况,同时油泵还会由于 液压油自润滑功能被气体削弱导致相关的电气故障(接触器烧毁)或机械故障 (油泵损坏)等问题发生。
高压断路器发生油泵连续运转或频繁打泵且油压不能升高的缺陷,会对断 路器的正常运行带来很大的威胁,缺陷持续发生不处理或检修人员不停电处理 缺陷的过程都可能造成断路器停役,由此产生的直接后果将影响电网的可靠运 行和广大用户停电,对电网企业的输变电设施可靠性指标也带来非常不利影响。
这类缺陷的处理方法是对液压回路进行有效排气,在液压油重新注入油泵 活塞后才能使油泵运转正常化。目前处理方式有两种,其一是不定期的检查设 备,在不停电的情况下,每年定期对所有的液压机构油泵进行一次人工排气, 步骤为:关闭油泵回路的电机电源开关;将油泵上的排气螺丝松开,并保持在 松开的状态,当排出的油无气泡时,拧紧排气螺丝;合上电机电源开关。
该工作比较简单,工作量也不大,设备不需要停电,目的是排除掉液压回 路中的部分气体,使得出现缺陷的时间得到延长。但该方式存在以下主要问题: 1)工作时有较大的安全隐患,若工作中碰及开关机构箱内部其他元器件,将造 成开关误动,从而可能引发大面积停电的后果;2)人工排气耗费大量检修力量, 且无法彻底消除打压超时的缺陷,只是使该缺陷发生的时间延长,实际经常发 生刚刚人工排气一个月后就发生打压超时的缺陷。
第二种处理方式为:将设备停役,对液压系统进行排气,步骤为:
a)对断路器的油泵进行排气:关闭油泵回路的电机电源,将液压系统的油 压卸到零压;将油泵上的排气塞松开,保持在松开的状态,当排出的油无气泡 时,拧紧排气塞;合上电机电源开关,让油泵空转约5分钟(此时卸压螺栓保 持在卸压状态);反复以上步骤2到3次,排气,油泵空转,直至泵体内无气体 排出;关闭油泵排气螺栓,合上电机电源,检查氮气储能筒气体的预充压力; 储压到正常压力后,分合断路器2到3次;卸压,再次检查油泵内有无气体存 在。
b)液压系统卸压,对储能筒、液压缸以及液压锁定器排气(油泵空转), 直至缸体储能筒排气口和其他相关排气口流出的液压油无气泡为止。
C)排气结束后,检查氮气储能筒的氮气预充压力、从零压开始的储能时间 以及分合分操作后的压力以及重新储能时间。
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