[实用新型]尾部处理除尘装置无效
申请号: | 200720017837.2 | 申请日: | 2007-02-13 |
公开(公告)号: | CN201046372Y | 公开(公告)日: | 2008-04-16 |
发明(设计)人: | 马友海;孙晓磊;张传中 | 申请(专利权)人: | 济南海鹰机电制造有限公司 |
主分类号: | B01D45/14 | 分类号: | B01D45/14;B65G53/60 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 | 代理人: | 曲志波 |
地址: | 250100山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 尾部 处理 除尘 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及除尘设备,尤其涉及一种适宜于气力输送过程中的尾部处理除尘装置。
背景技术
气力输送技术在国际上已有100多年的历史,我国还不到50年,通常气力输送尾部是密闭容器上加一除尘器来将物气两相流分离开,物料落在密闭的容器中,气体经除尘器过滤后排入大气。而在刚刚兴起的铁水脱硅工艺中的气力输送装置,由于铁水温度在1500℃以上,无法在此环境条件下设置密闭容器和除尘器,只是让20m/s左右的物气两相流吹入1500℃以上的铁水,造成操作现场浓尘冲天,严重地遮挡了操作人员的视线,一旦出现事故,将殃及国家财产和工人的生命,后果不堪设想。
现有技术存在以下问题:1、造成大量脱硅剂流失造成浪费,同时污染环境;2、浓尘严重遮挡了操作人员的视线,丝毫看不到铁水,使操作者凭感觉或参照电子秤传送到控制室的信号倒铁水,如果电子秤一旦失灵,将出现铁水外溢,造成损失和停产。
发明内容
本实用新型针对现有技术中的不足提出了一种尾部处理除尘装置,它能有效地将物气两相流分离开,减少粉尘,节约物料。
本方案是通过如下技术措施来实现的:它包括离心分离器,在离心分离器下设置有排灰管和耐高温除尘管,所述耐高温除尘管上口与排灰管口连接,与离心分离器排气管上口相连接的是离心引风机。
本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知,通过离心分离器进气管,使管道内高速流动的物气两相流,呈切线方向进入离心分离器,在离心力作用下,气体失去对物料的携带能力,物料在自重作用下,从离心分离器排灰管落下,气体从离心分离器排气管排出,降低了物料对铁水的冲击作用,减轻了粉尘飞扬的力度。同时在离心分离器排灰管下设一条耐高温除尘管,物料经耐高温除尘管落下。经此除尘装置处理以后,操作者可清晰地看到铁水往铁水包流淌的情况,不会因看不见操作而造成事故,造成严重的不良后果。因此本实用新型与现有技术相比,实现了技术目的。
本方案的具体特点还有,所述耐高温除尘管可为耐热金属管或者由耐火材料制成的陶瓷管。所述耐高温除尘管可为在管壁上设有多个微孔的方管或者圆管。所述耐高温除尘管设有200目左右的微孔。部分随物料下来的气体从微孔的孔隙中逸出,使粉尘飞扬进一步降低和减轻。所述离心分离器的壳体内设螺旋片,它可迫使A物气两相流作高速旋转增大离心力,促使两相流快速分离。在离心引风机出口设置布袋除尘器,布袋除尘器与储料仓连通。由于从离心分离器排气管排出的气体含尘浓度较高,约100g/m3以上,故须将这部分气体通过一除尘器进行过滤,使排入大气的气体符合国家环保要求,收集回来的物料回到储料仓,可以节约物料。在离心分离器下方设置有隔热板。所述隔热板为耐热金属板。可以隔断铁水温度对构件的影响。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的描述。
图1是现有技术中物气两相流直接喷射到铁水包的示意图;
图2是采用尾部除尘装置的工艺布置示意图;
图中,1、储料仓,2、称重传感器,3、发送器,4、称重传感器,5、除尘器,6、离心引风机,7、离心分离器,8、输送管道,9、耐高温除尘管,10、隔热板,11、铁水包,A、物气两相流,B、分离后的物料,C、分离后的气体。
具体实施方式
如图1所示,带称重传感器2的储料仓1中的物料经带称重传感器4的发送器3送入输送管道8,由压缩氮气将物气两相流以20m/s左右的速度吹入1500℃以上的铁水,造成操作现场浓尘冲天,严重地遮挡了操作人员的视线,一旦出现事故,将殃及国家财产和工人的生命,后果不堪设想。
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